2009年5月,筆者所在研究院在對省內某單位2000m3液化石油氣球罐進行定期檢驗時,發現該球罐存在裂紋缺陷多處,已不能正常安全使用。
一、設備基本參數
設計壓力為1.77MPa,設計溫度為50℃,介質為液化石油氣,直徑為15700mm,材質為16MnR,設計厚度48mm。投入運行1年零5個月,使用參數:工作壓力為0.8MPa,使用溫度≤50℃,使用介質為液化石油氣。
二、缺陷基本情況
在射線檢測抽查中發現裂紋4處,長度分別為30mm(1)、10 mm(2)、17mm(3)、17mm(4),位置分別在赤道焊縫T形接頭部位和下溫帶焊縫的T形接頭部位(圖1)。
后根據《壓力容器定期檢驗規則》對該球罐進行100%超聲波檢測,對超聲波檢測發現缺陷的部位進行射線檢測復查,共計發現裂紋4處,條形缺陷3處(Ⅲ、Ⅳ級片)。其中裂紋缺陷在焊縫中的與圖2基本相似。分別出現在上、下極板Y形接頭部位和上溫帶焊縫上,分別如圖3所示。
長度分別為10mm(5),15mm(6),20mm(7),7mm(8),條形缺陷分別出現在下溫帶焊縫和下半球經向焊縫上,方向基本與焊縫方向平行,為縱向缺陷。長度分別為20mm(9),35mm(10),和24mm(11)。
三、缺陷分析
條形缺陷屬于制造缺陷。
該球罐使用過程中無超溫、超壓現象;最高使用壓力未超過0.8MPa,最高使用溫度未超過50℃,(由受檢單位提供的設備運行記錄),屬于正常使用。
該球罐發現的裂紋均位于焊縫內部,未延伸到焊縫表面,屬于埋藏缺陷,故該球罐裂紋缺陷的產生與使用介質無關。
經金相檢測,該球罐母材及焊縫金相為正常珠光體組織(山東省特種設備檢驗研究院)。
該球罐正常使用時間僅為1年零5個月,所發現埋藏裂紋缺陷最長為30mm,該球罐在使用過程中未發現產生此類缺陷的誘因,故分析認為該球罐裂紋缺陷的產生與使用過程無關。
經查看竣工資料,該球罐焊接完成36小時后進行射線檢測,查看射線檢測報告和底片,未發現上述裂紋缺陷,該裂紋應為延遲裂紋。
由竣工資料發現,該球罐現場安裝時間為:2007年12月至2008年1月,施工現場位于我市濱海開發區,冬季氣溫低且風大(當地的小氣候),正常的焊前預熱和后熱是否能達到預計的效果?個人分析認為可能是在這一環節出現了問題。
四、預防措施
一是嚴格按評定工藝規范施工,并根據現場實際情況從嚴控制,確保組裝質量。
二是采取措施嚴格控制延遲裂紋的出現。
五、整改方案
第一,將超標缺陷從近側表面用磨光機或碳弧氣刨去除干凈,并用著色檢測確認。
第二,焊前將施焊區域150mm范圍內預熱至150℃,焊接完成后立即用石棉被覆蓋表面,并在背面用小火繼續加熱至250℃,保溫1小時后,停止加熱,自然冷卻。
第三,用E5015焊條補焊,焊接工藝按施工單位評定工藝執行。
第四,焊接完成36小時后對返修部位進行100%射線檢測,按JB/T4730.2-2005《承壓設備無損檢測》標準,Ⅱ級合格。
第五,無損檢測合格后,對返修部位進行局部消除應力熱處理,加熱范圍應以返修部位為中心1500mm半徑范圍內為加熱范圍,并考慮溫度梯度的影響。熱處理溫度(650±20)℃,升溫速度<50℃/h,保溫時間不小于2小時,緩冷至400℃以下時自然冷卻。降溫速度<50℃/h。
第六,熱處理后對返修部位(熱處理范圍內的焊縫)進行100%磁粉檢測,合格后進行耐壓試驗,合格后對內表面焊縫進行100%磁粉檢測,合格后,維修工程結束。
整個維修過程應按照《特種設備安全監察條例》的規定,辦理相應手續并在法定檢驗檢測機構的監督檢驗下進行,完工后由法定檢測機構出具監督檢驗報告。
(作者單位:山東省特種設備檢驗研究院濰坊分院)
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