【摘 要】本工程地質條件復雜,根據以往的施工經驗,攪拌樁施工受地質條件影響較大,容易出現攪拌樁施工質量不穩定的情況,合格率偏低。項目部首先對本工程已施工的600條攪拌樁進行質量檢查,發現了存在主要質量問題,并制定了相應的控制措施。
【關鍵詞】市政道路;深層攪拌樁
1 工程概況及地質狀況
工程為市政道路組團標段,設計時速為60km/h。本標段場地地下水主要為第四系松散覆蓋層的孔隙性潛水,主要含水層為砂層。本區地處河口灘涂,屬潮間地帶,地面高程低,地下水位高。地下水除受大氣降水補給外,還受徑流和潮流影響,尤其后者,直接影響著地下水的補給、排泄和動態。本標段區內發育第四系人工填土層、海陸交互沉積層、河流相沖洪積層、坡積層、殘積層、白堊系下統白鶴洞組猴崗陸相碎屑沉積巖、下古生界變質巖系,其巖性簡述如下:
1.1 人工填土層
以素填土、耕土為主,局部為雜填土。素填土為灰黃色、黃紅色,由亞粘土及少量碎石組成,主要分布在田埂、涌邊、塘邊地帶;雜填土呈雜色,由磚塊、碎石、砂土等組成,呈松散狀,多分布在村莊公路兩旁;耕土呈土黃色,主要為粘性土,局部為松散狀砂土,含植物根系。層厚0.5~7.1米不等。
1.2 海陸交互相沉積層
主要分布在河漫灘地貌單元中,巖性屬淤泥、淤泥質土、淤泥質砂,淤泥、淤泥質土呈灰、灰黑色,流塑狀為主,局部軟塑,夾薄層粉細砂;淤泥質砂呈飽和、松散狀。層厚0.5~14.5米不等。
1.3 河流相沖洪積層
主要分布在丘間凹地,以沖積物為主,局部為沖、洪積混合類型。巖性以粉、細、中、粗、礫砂為主,夾淤泥質土、亞粘土。粘土、砂土多呈飽和,粉、細砂松散,中、粗、礫砂松散-稍密,粘性土以可塑為主,局部軟塑或硬塑狀。層厚0.6~19.1米不等。
1.4 坡積層
分布在殘丘的坡面和坡腳地帶,以亞粘土為主,局部為粘土,可-硬塑狀為主,局部軟塑或堅硬狀。層厚1~5米。
2 深層攪拌樁施工質量控制
2.1 深層攪拌法加固機理
深層攪拌法利用水泥作為固化劑,通過特殊的深層攪拌機在地基深處就地將軟土與水泥漿強制拌和后,首先發生水泥分解,水化反應生成水化物,然后水化物膠結與顆粒離子交換,團粒化作用,以及硬凝反應,形成具有一定強度和穩定性的水泥加固土,從而提高地基承載力及改變地基土物理力學性能,達到加固軟土地基效果。
2.2 影響攪拌樁施工質量的主要因素
2.2.1 現狀調查
本工程地質條件復雜,根據以往的施工經驗,攪拌樁施工受地質條件影響較大,容易出現攪拌樁施工質量不穩定的情況,合格率偏低。項目部首先對本工程已施工的600條攪拌樁進行質量檢查,發現主要存在以下質量問題,如下表:
根據以上調查,可知本工程已施工的600根攪拌樁,不合格樁數達到90根,合格率僅為85%。其中樁身強度不合格樁達到73根,占不合格品的81.1%。因此,樁身強度不合格是本攪拌樁分項工程的主要質量問題。
2.2.2 確定原因
樁身強度不合格是本攪拌樁分項工程的主要質量問題,對此,經過現場調查、查看工程地質報告、對作業人員進行問卷調查等一系列措施,確定造成樁身強度不合格的主要原因有以下4個:
(1)未制定不同地質的速度控制標準。施工過程中沒有按地質不同調整攪拌上提下攪速度,都是統一速度0.6m/min。
(2)未控制每根樁漿液用量。漿液配制量未按每根樁不同土質深度算出,有時用量過剩,有時不足。
(3)水泥現場臨時存放點無有效防護。運至現場水泥有部分無防水措施,容易受潮。
(4)新老工種搭配不合理。經調查,大部分工人工齡都在三年以上,有部分樁機工人工齡都在一年以內。
2.3 對策制定及實施
2.3.1 對策制定
針對以上4個主要原因,制定了如下對策:
對策1:做各種地質情況的攪拌試驗,根據試驗數據制定不同地質的速度控制標準。
對策2:按不同地質的水泥用量確定每根樁的漿液用量。
對策3:在每臺樁機攪拌器邊搭設臨時儲存工棚,儲存位置底部用木板墊高。
對策4:將所有工人召集起來,按工齡長短重新分配組合。
2.3.2 對策實施
實施1:制定各種地質的提升速度控制標準。
按本工程三種主要地質各取一個試驗區域,每種地質按不同攪拌噴漿速度各試打10根攪拌樁,測量記錄每米水泥用量,再抽芯檢驗各種提升速度下的攪拌均勻程度和樁身強度。列出記錄對比表格:
按以上試驗記錄表格分析:在砂層中由于砂與水泥漿結合良好,骨料強度高,攪拌樁強度較高,提升速度宜適當加快,過慢反而使水泥結塊,浪費水泥。在淤泥層中由于淤泥與水泥漿結合較差,攪拌樁強度偏低,故攪拌速度宜適當放慢。在粘土層中施工,攪拌提升速度宜適中。
3 攪拌樁質量檢驗
經過采取以上措施,攪拌樁施工完成后,對本工程攪拌樁進行了抽查,抽查樁數2780根,情況如下:
由上表可知,實施質量控制措施后,抽查的2780根樁中,不合格的樁數僅為171條,攪拌樁施工合格率為93.8%,大大提高了攪拌樁施工合格率。
4 經濟效果
本工程攪拌樁設計水泥滲入量為60kg/m(按平均提升速度0.6m/min);實施質量控制措施后,根據不同地質采用不同的提升速度和水泥用量,減少了水泥用量。根據工程完工后總水泥用量計算,活動后平均每米水泥用量58.6kg。每米減少水泥量為1.4 kg,本工程共有攪拌樁269166.7米,共節約水泥376833.38 kg,以當時水泥價格330元/噸計算,節約資金:376833.38kg×330元/噸÷1000 kg/噸=124355.02元。