王 勇
(楚雄州環(huán)境監(jiān)測站,云南 楚雄 675000)
在以硫鐵礦、硫精礦等含硫礦石為原料,通過鍛燒產生含硫尾氣,采用二轉二吸工藝生產硫酸的生產過程中,原料礦石中所含砷等元素在高溫鍛燒過程中,分解氧化進入含硫尾氣。含硫尾氣進入二轉二吸制酸生產線后,在尾氣凈化工序,通過洗滌凈化設施除去尾氣中的砷、鉛等雜質,產生含砷、鉛等污染物的酸性廢水。對于該酸性廢水中砷、鉛等污染物去除治理方法,比較成熟且較實用的治理工藝是石灰堿液中和加鐵鹽法,其廢水治理工藝流程如圖1。

治理過程中砷的主要化學反應如下:
①中和反應

②鐵鹽反應

酸性含砷廢水采用上述治理工藝處理后,清水中總砷濃度經多年的實際監(jiān)測數據統(tǒng)計,基本可達到GB8978-1996《污水綜合排放標準》中0.5mg/L的排放標準。隨著我國節(jié)能減排工作的深入開展,為了經濟的可持續(xù)性發(fā)展,保護環(huán)境,國家對環(huán)境保護治理工作提出了新的要求。2010年國家環(huán)境保護部發(fā)布了GB26132-2010《硫酸工業(yè)污染物排放標準》,將排放廢水中總砷排放標準提高到0.3mg/L。為提高酸性廢水中砷的去除率,降低廢水中總砷濃度,以達到新的行業(yè)排放標準;廢水治理后能達到企業(yè)內部制定的循環(huán)用水水質標準,為廢水循環(huán)使用奠定基礎:通過研究論證,在某磷化工企業(yè)為年產20萬t硫酸生產線配套新建日處理900m3酸性含砷廢水治理設施項目的建設中對廢水治理設施及工藝進行了技術改進。
選用上海西恩化工設備有限公司生產的CNII型過濾器,以替代沉淀池,在鐵鹽反應池后和pH調節(jié)池后增加二級CN過濾設施。CNII型過濾器采用整體玻璃鋼制作,內部裝有約0.5m高的懸浮介質層,懸浮過濾介質為采用高分子材料加工的1~2mm小球,球形介質在過濾器內均勻分布,緊密排列。廢水中主要污染物在中和反應和鐵鹽反應中生成不溶微粒,廢水通過CNII型過濾器前加入絮凝劑,使其微粒凝結后,通過懸浮介質層吸附截留水中懸浮物,在介質表面形成濾餅層,另外介質層小球還帶有對偶極子,可以吸附進入懸浮層的細小懸浮物,以提高污染物去除率。
新建酸性含砷廢水治理設施建成投入使用后,在試生產期內,對廢水處理系統(tǒng)進、出口水中的主要污染物進行了多次采樣監(jiān)測,表1為試生產期內連續(xù)兩個處理周期的監(jiān)測結果。

表1 廢水監(jiān)測結果
通過表1中監(jiān)測結果可看出,廢水經技改后的治理設施處理后,廢水中主要污染物均得到有效去除,去除率均有顯著提高,總砷去除率達99.9%以上,處理后清水中主要污染物濃度均低于GB26132-2010《硫酸工業(yè)污染物排放標準》中新建企業(yè)水污染物排放限值,廢水通過技改后的治理工藝處理后也達到企業(yè)內部制定的循環(huán)用水水質要求,可用于磷酸生產工序。治理設施投入使用后,正常情況下企業(yè)能做到生產用水全封閉循環(huán),無生產廢水外排,節(jié)約了水資源,減少了污染物排放量,達到了節(jié)能 (水)減排的目標。