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蓮湖壩水電站水導軸承潤滑系統的改造

2012-02-20 08:49:06黃柳軍
裝備制造技術 2012年5期

黃柳軍

(南寧市川水發電設備技術有限公司,廣西 南寧 530031)

蓮湖壩水電站裝機3臺貫流定漿臥軸軸伸式水輪發電機組,電站最高水頭3.7 m,額定水頭3.4 m,水輪機機型為GD008-WZ-200,轉輪名義直徑為2 m,電站于2002年投產發電。

1 存在問題

一直以來,機組未能正常運轉,原因如下:

(1)機組安裝投入運行之初,電站就進行改制易主,電站在投運初期管理較為混亂,機組未能得到正常的維護與保養,為后期的運行及管理留下了隱患;

(2)水輪機組本身存在著如下問題與結構缺陷:水輪機主軸密封漏水嚴重;水導軸承油潤滑系統存在著設計缺陷:水導軸承右側冷卻潤滑用油沒有設置有油盆,潤滑油直接置于水輪機組內配水環腔內(見圖1)。

圖1 機組改造前的狀態

這樣一來,由高速旋轉的水輪機主軸與封水箱間隙間滲漏出來的水,直接滲入內配水環油腔內,水導軸承潤滑油滲水,而滲有水份的潤滑油,在運行過程中容易形成乳化液,加劇油品的劣化,乳化液會使軸承中的油膜遭到破壞,使其摩擦力增大,導致水導瓦溫升高。加上由于機組容量較小,沒有設置潤滑油冷卻裝置,也導致瓦溫升高,機組無法正常運行,電站損失很大。

2 改造方法

水輪機水導軸承,承受著機組的徑向荷載,潤滑油在軸承間形成油膜,以軸承間油膜的內部摩擦代替軸承的固體干摩擦,從而減輕設備的發熱與磨損,使油和軸承的溫度不致超過規定值,保證設備的安全經濟運行。

而混合有水份的潤滑油,在運行過程中容易形成乳化液,使軸承中的油膜遭到破壞,摩擦力增大,導致瓦溫升高,影響機組正常運行。

通過對電站進行實地考察,結合機組的結構特點,針對主軸密封漏水引起潤滑油滲水及瓦溫升高等問題,我們作了如下結構改進,最終解決了漏水問題。

2.1 增設右側油盆,形成獨立油槽

水輪機防止稀油軸承滲水的主軸密封,結構形式多樣,有盤根密封、橡膠平板密封、端面密封等。但就目前的技術水平而言,高速旋轉的水輪機主軸與密封件,屬于間隙配合,有間隙就必然存在著滲漏,要做到滴水不漏,那是不可能的;且隨著機組運行時間的推移,主軸與密封材料長期摩擦,必然造成密封副的配合間隙加大,漏水增加。

因此,在結構設計時,把導軸承潤滑油直接置于內配水環下腔,而僅僅依靠主軸密封、封水箱的盤根密封與甩水環組合,來完全阻水是不現實的。

為此,我們在內配水環內腔作了如下結構改進:在水導軸承右側增設一套油盆,同時在內配水環法蘭上割開一個直徑為Φ 60 mm的通油孔,用于連通左右油槽的油路;另外在油盆右側主軸上增設一副甩水環(見圖2)。

圖2 機組改造后的狀態

這樣,導軸承潤滑油全部置于左(原機組設置有)右油盆內,形成一個與內配水環完全隔離的油槽,在配水環下腔左側增設一條排水管,用于及時排出腔內積水,防止腔內水位過高,水從油盆與主軸間隙滲入油槽內。經過改造后,由封水箱間隙處滲漏出來的水在新甩水環的作用下,通過離心力甩向配水環空腔內,最后在重力作用下落下,通過新設的排水管排到集水井。

2.2 增設油箱及油冷卻系統,有效降低軸瓦溫升

水導軸承油槽經過以上的結構改進后,導瓦潤滑油全部置于左右兩個油盆內,由于受機組空間布置的限制,新設的右油盆的容量有限。這樣,與改造前潤滑油直接置于配水環內腔相比,油槽容積大為減少,加上原機組沒設置有油循環冷卻系統,這樣改造后,雖然潤滑油系統滲水的問題解決了,但卻又出現了由于油槽容積受限,潤滑油油量不足導致軸承溫度升高的問題,也還會影響機組的正常運行。

為此,經計算按3臺機組同時工作時的用油量,我們增設了一套外置油箱及一套油循環冷卻系統(見圖2),油冷卻器直接安裝在油箱內,冷卻器進出水邊都設有閘閥,以便檢修時使用,油箱的潤滑油由1臺齒輪泵供油,經過液壓操作閥分別經流量調節器后向3臺水輪機導瓦供油,軸承實際供油通過流量調節器調整。

整套外置油箱裝置放置于水輪機主軸中心-2.4 m的機坑地面,由輸油管沿著密封漏水排出的線路反向引至水輪機導軸承油槽內,而熱油則以自流的形式,由回油輸油管送回外置油箱。

這種做法的特點是:

(1)外置增設一臺油箱,解決了由于改設右側油盆導致潤滑油油量不足的問題;

(2)把油箱置于水輪機主軸中心-2.4 m的機坑地面,一方面可以盡量避免改動配水環內的其他零部件,減小改造難度及改造費用,實施起來簡單易行。

更重要的是,方便了機組日常檢修及維護,這是這個改進設計最顯著的特點,對于資金不是很充裕的電站來說,具有一定的參考及實用價值。

2.3 改造工藝

按照上述思路,我們對蓮湖壩的3臺水輪機導軸承潤滑系統進行了改造。根據電站實地測量的數據,設計出增設的零部件的圖紙,首先在生產廠家制作加工了油盆、甩水環、油箱及油冷卻器、油水管路及附件,配備齒輪泵。冷卻器在廠家進行水壓試驗合格。然后在電站安裝:用手提砂輪機現場修整配水環法蘭面光潔平整,配鉆,安裝右油盆,油盆法蘭面用橡膠平板、密封膠水與配水環法蘭面緊密貼合,螺栓把緊。同時現場制作配水環排水管道。最后安裝油箱及油冷卻器,連接輸油、水管路,水壓試驗無滲漏后即可試運行。

3 結束語

按上面的思路與方法,機組改造后運行良好,水導軸承潤滑油系統滲水現象得到徹底解決,軸承溫升正常,電站對改造效果滿意。

這個處理方案的特點,是針對貫流軸伸式機組結構復雜,機組拆裝費時、費力、檢修困難等狀況,在方案設計上,著重考慮采用結構簡單,無須改動水輪機的關鍵零部件,直接在工地配裝的簡單易行的改造方案,避免了把原有的零部件拉回廠家配套改造,節省了改造成本和時間。再者,采用外設的油冷卻循環系統,極大地方便了機組的日常維護、檢修,對小水電站來說是一種比較簡單易行而又行之有效的處理方法。

[1]全玲琴.水輪機及其輔助設備[M].北京:中國水利水電出版社,1999.

[2]哈爾濱大電機研究所.大電機·水輪機標準匯編[M].北京:中國標準出版社,1996.

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