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牽引變壓器線圈繞制機控制系統的設計

2012-02-20 08:49:18李西寧符曉輝
裝備制造技術 2012年5期

李西寧,符曉輝

(西安啟源機電裝備股份有限公司,陜西 西安 710018)

隨著國內電氣化鐵路和城市地鐵的快速發展,對牽引變壓器的需求越來越大。但是牽引變壓器中的線圈工藝比較復雜,過去其自動繞制機大多依靠進口,嚴重制約了產能的擴大。為此,西安啟源機電裝備股份有限公司和北車大同ABB牽引變壓器有限公司合作,研制開發了牽引變壓器線圈繞制機,實現了裝備的國產化,滿足了行業發展的需求。

1 設備描述

本設備機械部分由主機和放線車兩大部分組成。其中主機包括:主軸、排線裝置、聚酯排線裝置及尾座,放線車包括:6個兩組放線軸、放線車平行移動裝置。

圖1 線圈繞制機側視簡圖

設備進行繞制時,線盤安放在放線軸上,線纜首先通過一系列的張力控制部件,最后經排線裝置引導,并纏繞在固定于主軸的繞線模之上。隨著主軸的旋轉,排線裝置和放線車同時根據線纜寬度平行隨動,直至線圈當前層匝數完成。接著線圈升層,平行移動換向,繼續繞制直至線圈本段完成。

繞制過程中,線圈的品質主要取決于以下3個方面:

(1)主軸旋轉計數。決定線圈繞制的匝數精度。

(2)排線裝置及放線車平行隨動。決定線圈線纜排布的均勻性和緊密性。

(3)線纜張力控制。決定線圈層間緊密程度從而保證線圈外徑的尺寸精度。

2 控制系統的構成

本設備的控制系統,主要部件均采用歐姆龍公司SYSMAC CJ2系列的產品:選用CJ2H作為中央處理單元,其首先采集NS觸摸屏中操作人員輸入的線圈參數,計算并控制主軸進行旋轉繞制。然后利用高速計數單元CT021記錄主軸變頻器回饋的主軸電機編碼器信號,處理并計算后通過定位控制單元NC434對排線裝置伺服、聚酯裝置伺服、放線車移動伺服進行隨動控制。

3 主要控制功能的設計

3.1 主軸電機編碼器信號分配

為了保證主軸旋轉控制的高效性和準確性,主軸電機編碼器的信號需要同時分別傳送至3處:主軸變頻器,用以實現變頻器的矢量控制;高速計數單元,用以計算主軸旋轉的圈數;定位控制單元,用來作為伺服裝置進行跟隨運動的目標信號。

由于以上3個部件的輸入電流,均分別為10 mA、11 mA、10 mA,總和超過了編碼器輸出電流20 mA的上限,采取編碼器直接并接3路輸出的方案,是不可行的。

因此本設備采用了安川H1000系列作為主軸變頻器,利用其編碼器PG接口卡帶有一路脈沖分頻輸出的功能,使得變頻器在接受主軸電機編碼器輸入的同時,可按設定比例將脈沖進行輸出。

最終的方案如圖2所示。主軸電機編碼器并接兩路輸出:一路連接至定位控制單元;另一路連接至主軸變頻器,并通過PG卡輸出至高速計數單元。

圖2 控制系統簡圖

3.2 排線裝置及放線車平行隨動控制

在繞線過程中,隨著主軸的旋轉,排線裝置需要根據輸入的線纜寬度和指定的左右方向,進行精確的軸向跟隨運動,以保證線纜排布得均勻、緊密。同時放線車也需要以同樣的比例隨動,保持和排線裝置的平行,使得線纜保持始終保持平直,以防止在移動過程中線纜受到側向的拉力,導致變形或影響張力。

為了實現以上的控制過程,一般的方法是通過高速計數單元,采集固定時間片中的主軸電機編碼器脈沖數量,從而計算出主軸電機此時間片中的平均速度,進而通過此速度控制伺服裝置的隨動。這種采樣計算的方法,在伺服軸進行加速和減速運行時,很容易導致控制的滯后和不準確,進而影響到排線的效果,有時甚至可能產生線纜相互摩擦,使得線纜絕緣破壞的現象,嚴重影響線圈的品質。

針對這些問題,本設備采用了NC434定位控制單元。此部件與CJ2H中央處理單元一起使用時,可以對伺服軸進行電子齒輪同步控制。即在定位控制單元中,設置好目標軸、跟隨軸和比例,利用系統功能塊激活電子齒輪功能時,系統將控制跟隨軸嚴格的根據設定比例,隨著目標軸進行運動。由于這種同步控制,都是由系統通過對伺服軸的輸入輸出脈沖進行高速處理來實現的,處理的最快周期達到了1 ms,所以可以保證在目標軸和跟隨軸無論在加速、減速還是在勻速時,都精確地按比例運行,從而保證了設備控制的實時性和高精度。

實際方案中,將主軸電機編碼器信號在定位控制單元中配置為外部編碼器軸,將排線裝置伺服配置為軸1,將放線車移動伺服配置為軸3,如圖3所示。其中軸2為聚酯裝置伺服,不參與同步控制。

圖3 定位控制單元軸配置

進行編程時,將外部編碼器軸作為目標軸,軸1作為電子齒輪的跟隨軸,同步比例根據操作人員輸入的線纜寬度進行計算。同時將軸1作為目標軸,軸3作為跟隨軸,同步比例設定為1,即同比例隨動。按照控制系統要求,為了實現同步控制,需要調用電子齒輪功能塊,并將控制程序語句放置于中斷任務02中,實際程序段如圖4所示。

圖4 同步控制程序段

3.3 線纜張力控制

線圈卷繞時,線纜上必須保持相對恒定且適度的張力,以保證線圈層間緊密程度,從而保證線圈外徑的尺寸精度。

本設備上每根線纜的張力,均由安裝在其對應的放線軸一端上的氣動抱閘提供,如圖5所示。其中抱閘的氣壓由比例閥進行控制。

圖5 張力控制示意圖

根據實際的測試,在設備所使用的氣壓范圍里,抱閘制動力在放線軸上產生的制動扭矩與比例閥提供的氣壓,基本成線性的關系

式中,

T為放線軸制動扭矩;

P為比例閥氣壓;

K為比例系數,數值為80。

通過安裝在繞線軸一側的超聲波開關,測量線盤表面至開關的距離,并通過實際測量的開關至放線軸軸心的距離,計算出線盤當前的半徑

式中,

R為線盤當前半徑;

Li為超聲波開關安裝位置至繞線軸中心的距離;

Lu為超聲波開關測量的線盤表面至開關的距離。

設備運行過程中,線纜由線盤切線方向拉出,力臂長度即為當前線盤半徑,其張力可由下式得出

式中,F為線纜張力。

由張力的表達式可以得出:當張力由操作人員給定時,系統可根據線盤超聲波開關測得的當前線盤半徑,計算出抱閘所需的氣壓值,從而控制比例閥相應的輸出。當卷繞進行時,線盤上的線纜變少,半徑變小,系統可實時地根據上式的計算值,控制比例閥輸出氣壓等比例的變小,以此保證線纜張力處于基本恒定的狀態。

4 結束語

牽引變壓器線圈繞制機的控制系統,基于歐姆龍公司CJ系列的產品。系統設計充分地利用各個部件的功能,用以實現自動化、高精度的線圈生產。

從2010年10月至今,北車大同ABB牽引變壓器有限公司先后有3批共16臺此種設備投入使用,基本替代了昂貴的進口設備,滿足了廠家擴大產能的需要。

[1]歐姆龍公司.CJ Position Control Units OPERATION MANUAL(CJ1W-NC214/234/414/434)[Z].日本京都:歐姆龍工業自動化公司,2009.

[2]歐姆龍公司.CJ2 CPU Unit Software User’s Manual[Z].日本京都:歐姆龍工業自動化公司,2010.

[3]安川公司.安川變頻器H1000技術手冊[K].日本福岡:安川電機,2009.

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