吳君華
(華菱漣鋼信息自動化中心,湖南 婁底 417009)
隨著經(jīng)濟的發(fā)展,焦炭的需求量在不斷的增加,然而國家對環(huán)保的要求越來越高,粉塵的排放指標相應(yīng)的也越來越苛刻,所以對焦爐煙塵排放提出了更高要求。在漣鋼3#焦爐除塵系統(tǒng)中,由于對處理能力、除塵效率、工作穩(wěn)定可靠性提出了較高的要求,我們采用了西門子S7-300系列PLC自動化控制系統(tǒng)進行在線監(jiān)測與控制。此系統(tǒng)自動化程度高,管理方便,運行可靠,故障率低,維護簡便,為焦爐除塵的穩(wěn)定運行提供了可靠的技術(shù)保證。
除塵系統(tǒng)是由除塵風(fēng)機提供動力,將焦爐裝煤與出焦時產(chǎn)生的煙氣,通過管道吸入阻火型脈沖袋式除塵器中,再通過雙層排灰閥排入灰塵管道,由離心風(fēng)機抽入儲灰倉,加濕后排出。
(1)除塵風(fēng)機:在焦爐裝煤或出焦時啟動高速運行,將煙塵吸入阻火型脈沖袋式除塵器中,過濾煙塵后排出氣體;
(2)阻火型脈沖袋式除塵器:收集煙氣中的灰塵并反吹,使得灰塵暫時存儲在除塵器的灰斗中;
(3)離線閥:當除塵器反吹時關(guān)閉離線閥,阻止除塵風(fēng)機對除塵器的吸力,提高反吹效果;
(4)倉壁振動器:將除塵器布袋上的灰塵振落至除塵器灰斗中;
(5)電磁脈沖閥:將除塵器中的灰塵反吹掉落至除塵器灰斗中;
(6)雙層排灰閥:將除塵器灰斗中的灰塵排入排灰管道;
(7)離心風(fēng)機:將排灰管道中的灰塵吸入儲灰倉中,由加濕機加濕后排出;
(8)摻冷風(fēng)閥:防止布袋溫度過高,前煙氣溫度過高時,自動開閥;
(9)液壓快速切斷閥:安裝于裝煤除塵管道,風(fēng)機啟動時自動開,停止時自動關(guān);
主要控制工藝流程如圖1所示。

圖1 主要控制工藝流程圖
本系統(tǒng)是實現(xiàn)對整個焦爐除塵設(shè)備的聯(lián)鎖控制、實時數(shù)據(jù)的采集與分析、過程與設(shè)備狀態(tài)的監(jiān)控與報警、過程趨勢數(shù)據(jù)的采集與處理、報表打印、畫面顯示等。我們根據(jù)工藝對控制系統(tǒng)的要求,選擇了性價比較好的西門子S7-300系列PLC組成控制系統(tǒng)。S7-300系列PLC主要具有以下特點:
(1)運算速度快,循環(huán)周期短,邏輯指令執(zhí)行時間最快可達0.05 μs。
(2)編程功能強。可以用于復(fù)雜功能的編程與控制,可以采用STEP7或STEP7-Lite編程軟件,利用多種編程語言進行編程。
(3)通訊功能強。S7-300系列的CPU模塊至少帶有一個標準的RS-485/422串行通訊接口,可以支持MPI多點通信。
(4)擴展性好。S7-300PLC不僅具有眾多的開關(guān)量I/O擴展模塊,而且還具有眾多的特殊功能模塊可以供用戶選擇,大大提高了PLC的控制性能。
本系統(tǒng)采用了西門子S7-300系列PLC作為控制系統(tǒng),通訊網(wǎng)絡(luò)采用Siemens公司的PROFIBUS DP總線(網(wǎng)絡(luò)通訊速率選擇1.5 MB/s)。主要由一個控制主站以及三個遠程站組成,兩臺上位機通過以太網(wǎng)交換機與控制主站進行通訊(網(wǎng)絡(luò)通訊速率100 MB/s)。系統(tǒng)配置圖如圖2所示。

圖2 系統(tǒng)配置圖
焦爐除塵控制系統(tǒng)分為:控制部分、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)通訊、設(shè)備運行曲線以及操作記錄。
(1)控制部分為軟件主程序,主要執(zhí)行系統(tǒng)數(shù)字量信號的邏輯關(guān)系處理,以及對模擬量信號的分析與控制。
(2)數(shù)據(jù)采集部分主要將設(shè)備溫度、壓力、振動、啟停狀態(tài)、開關(guān)狀態(tài)以及灰倉料位等數(shù)據(jù)進行采集,給主程序提供必要的數(shù)據(jù)依據(jù),來實現(xiàn)對設(shè)備的自動控制,同時完成各類參數(shù)的實時數(shù)據(jù)顯示。
(3)數(shù)據(jù)通訊部分主要通過PROFIBUS DP總線來控制各個從站設(shè)備與主站的系統(tǒng)協(xié)調(diào)性。
(4)設(shè)備運行曲線以及操作記錄,主要是完成對數(shù)據(jù)的歸檔以及對操作記錄的存檔。
焦爐除塵系統(tǒng)具有全自動控制、半自動控制、集中手動控制以及現(xiàn)場手動控制共4種控制方式,4種方式可以由操作人員根據(jù)生產(chǎn)或檢修的需要進行切換。
(1)全自動控制。是除塵系統(tǒng)的主要運行方式,當所有設(shè)備都處在正常狀態(tài)時,操作人員只有點擊“系統(tǒng)啟動”按鈕,所有設(shè)備將根據(jù)預(yù)先設(shè)定好的啟停順序自動運行;
(2)半自動控制。本系統(tǒng)分為排灰與清灰兩個子系統(tǒng),如果不需要所有設(shè)備都運行,可以單獨啟停排灰或清灰系統(tǒng),相應(yīng)設(shè)備也按預(yù)先設(shè)定好的啟停順序自動運行;
(3)集中手動控制。在設(shè)備無故障前提下,可以在控制室對任何一臺設(shè)備進行單一的手動啟停動作;
(4)現(xiàn)場手動控制。在現(xiàn)場就地操作時的啟停方式,僅作為調(diào)試或檢修手段。
當除塵過程中某一設(shè)備出現(xiàn)故障時,故障點來塵方向的所有設(shè)備立即停止,故障點去塵方向的設(shè)備保持運行狀態(tài)不變,待維修人員確定并解除故障后,由操作人員重新啟動已停止的設(shè)備。緊急情況時,可點擊“緊急停止”按鈕,所有運行中的設(shè)備都將立即停止運行,待設(shè)備恢復(fù)正常后,點擊“故障復(fù)位”按鈕,系統(tǒng)又可正常啟動。
系統(tǒng)主畫面如圖3,操作畫面如圖4。

圖3 系統(tǒng)主畫面圖

圖4 操作畫面圖
在滿足生產(chǎn)需要的同時,采用成本相對較合理的自動控制系統(tǒng),是企業(yè)所追求的低投資高回報的價值取向。設(shè)備運行的穩(wěn)定性,模塊化結(jié)構(gòu),可擴展性,程序在線式修改,維護量少,是此系統(tǒng)運行準確性與可靠性的保障。清晰簡潔的畫面,交互式的人機對話,簡單方便的操作方式,降低了操作人員的操作難度,在線式的故障診斷,減少了維護人員的工作量,同時也提高了工作效率,縮短了設(shè)備故障時間,為企業(yè)帶來了經(jīng)濟效益的增長。
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