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淺談鋼絲繩芯皮帶更換方法與硫化工藝

2012-03-12 10:42:04李建設
中國新技術新產品 2012年15期
關鍵詞:皮帶機

李建設

(唐山馬家溝礦業有限責任公司,河北 唐山 063000)

1 8107皮帶系統簡介

8107皮帶輸送機擔負著馬家溝礦十水平原煤的運輸提升任務。輸送機型號為DX-1000,全長685m,輸送帶為鋼絲繩芯強力皮帶,皮帶型號為GX2500,皮帶寬度1m,皮帶內鋼絲繩直徑為8.1mm,每條皮帶鋼絲繩共64根,皮帶每米重40.2kg,運煤速度2.5m/s,巷道傾角17°,運輸能力為286T/h,采用三臺電動機拖動,電機型號為YB2355L1-6,功率220kW。電機起動形式為軟起動柜與液力偶合器配合.制動系統采用電力液壓制動,皮帶安裝時間為2002年,至今已達到皮帶更換周期,必須對其進行更換,在更換的同時對8107皮帶的和更換方法與膠帶接頭工藝進行改進。并取得了較好的效果。

2 8107皮帶更換方案

2.1 改變皮帶接頭硫化平臺位置

8107皮帶硫化平臺最初設在皮帶機頭,通過實踐證明硫化平臺設在皮帶機頭,皮帶機頭必須安設一臺大絞車,用于皮帶斷開后牽引皮帶用,在施工過程容易跑皮帶,在牽引皮帶時還會刮壞皮帶架子,而且還具有施工量大,用時較長,危險系數高,更換困難等缺點,更換1捆皮帶(100米)大約5天,經研究選擇使用可搬式輕型硫化機三臺,硫化機型號為LBD-750×1000;硫化平臺設在皮帶機尾給煤機以上5米的位置。

2.2 改變上新皮帶,下舊皮帶的方法

以前皮帶斷開后,采用人力把舊皮帶從皮帶架子上拽下來,新皮帶用人力拽到皮帶架子上,大約需要40人,而且勞動強度較大,時間也較長,這次更換采用在皮帶上方碹頂打揪眼,掛千不拉,用千不拉上、下皮帶,大約需要10人,勞動強度相對較低,上下皮帶時間也較短。

2.3 更換皮帶長度的確定

更換皮帶每硫化一個皮帶接頭,皮帶縮短2米,以此為根據測量8107老皮帶的長度,并根據相應的皮帶接頭準備好新皮帶。

2.4 皮帶更換準備工作的改進

2.4.1 在地面上提前將粘皮帶的面膠、芯膠按硫化長度合在一起,并用塑料布裹好,提前運到施工現場。

2.4.2 皮帶運至現場后,提前將皮帶平鋪放在8-10皮帶機尾人行道一側,在皮帶兩端各剝2米的頭,剝好頭后用塑料布包好。

2.5 施工步驟

2.5.1 放下10水平給煤機擋板,將8107車房內的皮帶滾筒兩側的逆止器拆除。

2.5.2 把所要換的皮帶下接頭轉至10水平給煤機上方4-5米的位置,停皮帶,提起皮帶機尾張緊車2-3米。拆除皮帶上托輥及托輥架拆卸5組,在皮帶架子上搭三個硫化機下平臺,將水壓板放在硫化機底梁上,再將水壓板上放置下隔熱板,然后在下隔熱板上放置下加熱板,并用方木在硫化機平臺兩搭二個作業平臺,硫化機下平臺要找正找平。

2.5.3 核對8107所換舊皮帶長度及位置合適后,由專業人員沿所換皮帶上下兩頭畫出接頭切割線,根據畫好的斷帶線用剁斧在所換舊皮帶兩端同時剁皮帶,剁皮帶時由皮帶兩端向中間剁,等到皮帶中間剩50mm寬時,在皮帶上端用繩鎖好皮帶,然后再把皮帶斷開。

2.5.4 皮帶剁開后由起重工在皮帶道碹頂上打好的揪眼上,掛好千不拉,把剁下的舊皮帶從皮帶托輥上翻到皮帶道上。然后再用千不拉把新皮帶吊至皮帶架子上放好。新皮帶上端用絞車鎖緊,防止下滑。

2.5.5 量好皮帶接頭長度,在上下兩個皮帶頭上畫好接頭線,并有刀子沿接頭線從皮帶正反兩面各劃出5mm深的槽,剝舊皮帶繩頭,剝鋼絲繩時先從皮帶邊部割斷皮帶覆蓋膠與芯膠,至1840mm處斷開,再將鋼絲繩端部膠割開一部分,用鉗子鉗住鋼絲繩端部用力將鋼絲繩拽出。無誤后再用刀沿第二根鋼絲繩邊緣將覆蓋膠與芯膠切斷,如此循環將鋼絲繩全部剝出。

2.5.6 按三級全搭接數據剪斷鋼絲繩。用角磨機把皮帶接頭鋼絲繩繩根處的上覆膠與下覆膠打成30°的坡口。

2.5.7 皮帶中心線的確定:測量膠帶寬度在皮帶接頭的兩端找出距離不小于1m的三個中心點。用石筆將中心線連成直線。用線繩將新舊皮帶上的6個點連接看是否在同一條直線上。如不在同一條直線要把新舊皮帶的位置進行調整。

2.5.8 無誤后將兩個頭皮帶端頭擺正、放平并用鐵釘固定在硫化機兩側工作平臺上。在硫化平臺兩側放好擋鐵,擋鐵有夾緊裝置調整好間隙,在下加熱板上放上一張0.5mm厚的白鐵板,在鐵板上放置玻璃紙。按尺寸要求截取面膠和芯膠,用120#汽油清洗芯膠表面,然后在芯膠表面涂抹一遍膠糊。用120#汽油清洗每根皮帶接頭鋼絲繩的附著膠末,在汽油發干以后,均勻涂刷膠糊兩遍。

2.5.9 按三級搭接要求擺放鋼絲繩,將鋼絲繩相互插入搭接,鋼絲繩間至少留2mm的間隙。鋼絲繩擺好后,在鋼絲繩上蓋好準備好的芯膠、面膠,面膠上放好玻璃紙,并用玻璃紙把需硫化的皮帶接頭裹好,無誤后玻璃紙上放好接頭編號,再放上0.5mm的白鐵板,,然后放置上加熱板、上隔熱板、鋪上硫化梁,用螺栓進行固定。

2.5.10 將加壓泵與水壓板用帶快速接頭的水管連接,將溫度傳感器分別插入上下加熱板測溫孔內,無誤后用手動加壓泵向水壓板注入高壓水,當壓力達到0.5Mpa以上時,硫化器加熱板送電升溫開始硫化。當壓力升高到1.75 Mpa-1.8 Mpa,溫度控制在145℃± 5℃時,保溫保壓時間在45-50分鐘后自然冷卻。

2.5.11 當上、下電熱板溫度降至100℃時,關掉電源。將加壓泵系統快速接頭從壓力裝置上拔下來,進行卸壓;再將機架兩端的預緊螺栓、螺母松開并拿下來;將上機架、隔熱板、上電熱板、夾墊板和夾緊機構卸下來;將膠帶接頭從電熱板上掀起;再將膠帶接頭上的毛邊清除和整修光滑、干凈。

2.5.12 拆除硫化平臺,拆除工作平臺,恢復皮帶架子,松機尾皮帶張緊車,皮帶試運轉。至此皮帶更換、硫化工作結束。

3 皮帶硫化過程中需注意的問題

3.1 輸送帶搭接長度計算

鋼絲繩搭接長度

式中Pn-鋼絲繩的破斷強度,N/根;Fn-粘著力,即單位長度上的抽出力,N/cm;K-接頭系數,K=1.3。

根據8107皮帶的規格參數:Pn=4300㎏Fn=102N

則L=1.3×4300×9.8/102=537mm

取L=550mm

由于8107皮帶是我礦的主要運輸皮帶,故接頭形式采用三級全搭接型式,三級全搭接后的皮帶接頭強度可達皮帶的95%以上。皮帶接頭長度為 S=3L+250=3×550+250= 1900mm

3.2 硫化接頭工藝

接頭工藝是保證接頭質量的重要環節,對其過程的嚴格控制是保證接頭質量的先決因素。

3.2.1 三級全搭接的注意事項

(1)打磨出的鋼絲繩及膠料表面必須用120#汽油清洗干凈,不得留有油污,水或粉塵粘污,然后再在鋼絲繩及膠料表面刷膠兩遍,待不粘手后鋪鋼絲繩。

(2)鋪鋼絲繩時從中心往兩側布鋼絲繩,結束后,再次確認兩側輸送帶中心線是否一致。無誤后再鋪上層芯膠、蓋膠。

(3)排列鋼絲繩時,鋼絲繩之間至少留1.5mm的間隙。如間隙不夠可以采用減少鋼絲繩數量的方法,8107皮帶的搭接采用每隔15根斷一根鋼絲繩。

(4)鋼絲繩搭接時,把下皮帶接頭的兩側的兩根鋼絲繩剪斷,上皮帶頭留兩根長鋼絲繩,以防在皮帶運轉過程中跑偏時,鋼絲繩繩頭出來刮掉整根鋼絲繩。如圖1:

3.2.2 防止跑膠和接口裂縫的方法

(1)在硫化前,在下加熱板上鋪好玻璃紙并放好擋鐵。擋鐵厚度一般為輸送帶厚度的0.9倍,且應比硫化器長些,兩側擋鐵必須緊固。蓋硫化平臺上蓋時用玻璃紙把皮帶接頭包好。

(2)嚴格控制芯膠、面膠長度,以不超過1900mm的搭接長度為宜。

(3)按下圖剝開膠帶接頭。鋼絲繩根部打磨成30度斜角;鋼絲繩根部間的橡膠面、斜坡面和鄰接坡的覆蓋膠表面都要仔細打磨成粗糙面。

(4)為保護鋼絲繩表面的鍍鋅層最好保留鋼絲繩表面0.3mm厚的橡膠,用砂紙或鋸條將鋼絲繩上的橡膠打毛,但不得損傷鋼絲繩的鍍鋅層。所有粘接面均用120#汽油清洗干凈,并晾干,保證相互之間的粘接,避免產生氣泡。

3.2.3 硫化溫度及壓力的控制

(1)為保證硫化質量,硫化時,嚴格控制硫化的時間、溫度及壓力,并在50min之內迅速達到硫化溫度。

(2)壓力為0.5Mpa時加熱板開始送電,隨著加熱板溫度上升,壓力也逐漸上升,溫度為80℃時,壓力為1Mpa,當溫度上升到100℃后,將壓力調整到1.5Mpa左右,當溫度上升到145℃±5℃時,壓力調整到1.75 Mpa-1.8 Mpa,保溫保壓,時間在45-50分鐘后斷電自然冷卻。當上、下電熱板溫度降至100℃時,關掉電源,卸壓揭蓋。

結語

通過上述對8107皮帶更換方法與硫化工藝的改進,提高了膠帶的接頭強度,延長了接頭的使用周期,縮短了施工周期,節省了大量的人力、財力,取得了較好的經濟效益。

[1]陳維建,齊秀麗,李克孝.礦山運輸與提升設備[M].北京:煤炭工業出版社,1997.

[2]于學謙,方佳雨.礦山運輸機械[M].北京:中國礦業大學出版社,1989.

[3]薜曉光,貢杏云.帶式輸送機操作工[M].北京:氣象出版社,2001.

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