陳 磊
(東海供電公司 營銷部,江蘇 東海 222300)
連云港市東海縣是硅產品基地,硅系列產品加工業是東海縣的一大支柱產業。全縣共有硅產品加工業用戶46戶,用電總容量8.5萬kW,主要生產優級熔融石英、電子級硅微粉等,大部分企業分布在安峰、房山、桃林、洪莊、牛山、平明、石榴等鄉鎮。而熔融石英產業是電能消耗大的行業,節約用電勢在必行,意義重大。
東海縣46家熔融石英企業共有石英熔融爐330臺,年產量18.81萬t,年生產用電量4.62億kWh,對熔煉行業的主要用電設備工作特性和耗電情況進行分析,確定出石英熔融爐設備的節電空間最大。如施行該項技改措施,年可節電7 300萬kWh。該技改項目推廣應用后,同類企業不僅可以降低能耗成本,還有助于緩解政府能源供應和建設壓力,減少廢氣對環境污染。目前,全縣已有3家企業施行該技改項目,共改造48臺熔融爐。技改前,全縣熔融爐年耗電量4.62億kWh,技改后年耗電量4.51億kWh,年節約電能1 100萬kWh。
桃盛熔融石英有限公司主要從事熔融硅微粉生產。改造前該公司采用10 kV進線,以“一拖多”的方式組織生產,即以1臺1 250 kVA主動力變壓器拖動3臺280 kVA熔融爐前變壓器再供給3臺熔爐,共有這樣的生產線12條,280 kW/TS4-1500石英熔36臺融爐。多臺小動力變壓器并聯運行,供電電壓不穩定,電能損失高。如需擴大生產規模,必須建設多套生產系統,為了降低生產成本,提高經濟效益,該公司實施對石英熔融爐及爐前供電短網進行技術改造。
采用30臺320 kW/TS5-2500新型節能石英熔融爐。其石墨電極規格由φ60×1 500更換為φ75×2 500,爐體規格由φ1 000×1 500改造成φ1 500×2 500。與原先相比,新型的高功率石墨大大降低了電阻率,且不易斷裂,不僅滿足在熔融過程中不同時間段和溫度下發熱功率的需求,為充分熔融各種規格的石英產品提供了便利,而且還提高了25%的單爐生產效率,由原來的1.9 t/爐提高到2.5 t/爐,比國內平均水平提高了40%。同時每噸產品能耗由2 456 kWh下降至2 190 kWh,比國內平均水平提高了30%。
改善供電方式,優化爐前短網布線。由原來的3臺熔爐一組的生產線改造成6臺一組的生產線,采用35 kV高電壓供電,減少熔融爐前變壓器21臺,有效地降低了電能損耗,同時也為企業擴大生產提供了條件。其原理為隨著溫度的增加,銅的電阻率成對數函數增加的特性。而爐前送電網絡正是在高溫下運行,所以在設計時應正確選擇銅的電流密度,電流密度選取過大,將造成爐前電網電能損耗大,過小將造成投資增大。該廠根據石英熔融爐的生產能力、實際裝料量、熔融時間、石英的熔解熱量,確定了新生產車間全部采用35 kV高壓進線供電,采用一臺S11-2500/35主動力變壓器拖動3臺320 kVA熔融爐前變壓器,再供給6臺熔爐的生產線。新生產線可以調整爐前變壓器的二次電流、電壓,使其滿足生產初期電流、電壓連續緩慢升高,生產中低電壓、大電流的要求。6臺爐前變壓器分為3組,每組2臺,3組爐前變壓器分別與動力變壓器輸出線路不同的任意兩相連接,合理匹配,保證三相負荷的平衡,使動力變壓器和爐前變壓器都能在最佳負荷狀態下工作,變壓器損耗相對減少。
節能項目改造后,實施高效石英熔融爐替代和優化爐前供電短網,在提高產能的同時,降低了損耗,效益顯著。改造后,共節約電力1 679 kW,節電率達17.49%,預計年節電665萬kWh,年可節約電費373.66萬元,計劃中投資432萬元,14個月內可回收全部投資。
通過開展能效服務的市場潛力調查,在設備改造和投資意愿方面,有的客戶已經或者計劃實施提高用電能效、節約電費的措施或者設備改造。然而,因近期受國際金融形勢的影響,目前,東海只有13家熔融石英企業生產線在運行(其中含部分生產運行),其余全部暫停生產,這也是熔融石英企業目前不愿意繼續投入資金改造設備的主要問題。