趙宏偉 張曉華 李乃玉 王小平
摘要:本文對(duì)大屯選煤廠原浮精脫水系統(tǒng)存在問(wèn)題進(jìn)行了分析,并通過(guò)調(diào)研、試驗(yàn)得出了增設(shè)加壓過(guò)濾機(jī)的結(jié)論,同時(shí)針對(duì)加壓過(guò)濾機(jī)處理細(xì)顆粒煤使用過(guò)程中存在的泡沫虛、上餅薄、汽水分離器噴黑水等問(wèn)題進(jìn)行了改進(jìn)、完善,達(dá)到了提高系統(tǒng)小時(shí)處理能力、降低精煤水分的目的,最終取得了巨大的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益。
關(guān)鍵詞:加壓過(guò)濾機(jī) 摻粗 消泡 改進(jìn) 效益
中圖分類號(hào):TD4622 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2012)10(b)-0086-02
大屯選煤廠位于江蘇省沛縣境內(nèi)微山湖畔,是我國(guó)自行設(shè)計(jì)、施工和安裝的礦區(qū)型選煤廠。1982年9月投產(chǎn),設(shè)計(jì)能力為180萬(wàn)噸/年。2005年實(shí)施了在原跳汰再洗系統(tǒng)進(jìn)行重介技術(shù)改造,改造后的重介系統(tǒng)可處理原煤180萬(wàn)噸/年。2008年跳汰系統(tǒng)設(shè)備拆除,2010年對(duì)煤泥水系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)改造,現(xiàn)采用重介─浮選工藝,設(shè)備先進(jìn),自動(dòng)化程度高,洗選主要產(chǎn)品是牌號(hào)為1/3焦煤的5級(jí)到14級(jí)精煤,洗水閉路循環(huán)居全國(guó)先進(jìn)水平。
1 原浮精脫水系統(tǒng)存在的問(wèn)題
大屯選煤廠重介系統(tǒng)改造完成后,主要解決了主洗系統(tǒng)的質(zhì)量問(wèn)題及通過(guò)能力,但是隨著礦區(qū)機(jī)械化采煤程度的提高,末煤含量也不斷提高,已由2007年底15.6%增加到現(xiàn)在的22%左右,浮選通不過(guò)、過(guò)濾通不過(guò)、精煤水分大的問(wèn)題日益突出,系統(tǒng)的設(shè)備老化,維修量大,配件供應(yīng)困難,生產(chǎn)能耗高,處理量小,安裝關(guān)系復(fù)雜,維修困難等諸多問(wèn)題已越來(lái)越突出,已成為制約生產(chǎn)的“瓶頸”。2010年元月份浮選機(jī)改造完成后,系統(tǒng)小時(shí)處理能力還是維持在350t左右,過(guò)濾系統(tǒng)通不過(guò),真空過(guò)濾機(jī)產(chǎn)品水分高達(dá)36%~40%,裝車中極易造成“竄倉(cāng)”,已成為影響系統(tǒng)能力提升的主要因素,且嚴(yán)重威脅著安全生產(chǎn)。
2 改造的依據(jù)
經(jīng)過(guò)我廠選煤、機(jī)電工程技術(shù)人員取樣深入設(shè)備廠家、同行業(yè)兄弟單位進(jìn)行試驗(yàn)考察,調(diào)研了淮北、淮南、邢臺(tái)等多個(gè)選煤廠,并多次進(jìn)行比較和可行性研究,認(rèn)為加壓過(guò)濾機(jī)自動(dòng)化程度高,濾餅水分低,處理能力大,技術(shù)先進(jìn),可以考慮應(yīng)用。2008年底,我廠3名工程技術(shù)人員采取了5t干煤泥,到萊蕪煤機(jī)廠進(jìn)行了為期8天的工業(yè)性試驗(yàn),根據(jù)物料特性及生產(chǎn)工藝流程的實(shí)際情況,料漿濃度加清水調(diào)配為156g/L,200g/L、240g/L三種濃度條件進(jìn)行試驗(yàn)。依據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,最后決定用兩臺(tái)加壓過(guò)濾機(jī)代替原來(lái)的脫水設(shè)備。(如表1表2)
通過(guò)本次加壓過(guò)濾機(jī)對(duì)該浮選精煤的過(guò)濾試驗(yàn),可以看出,加壓過(guò)濾機(jī)用于我廠浮選精煤的固液分離是可行的,效果比較理想。
3 加壓過(guò)濾機(jī)的工作原理及特點(diǎn)
3.1工作原理
加壓過(guò)濾機(jī)是將過(guò)濾機(jī)置于一個(gè)封閉的加壓倉(cāng)內(nèi),圓盤過(guò)濾機(jī)落料槽下有刮板輸送機(jī),在機(jī)頭處裝有排料裝置。過(guò)濾的懸濁液由入料泵給入到過(guò)濾機(jī)的槽體中,加壓倉(cāng)內(nèi)充進(jìn)一定壓力的壓縮空氣,在濾盤上,通過(guò)分配閥與通大氣的氣水分離器形成壓差,這樣,在加壓倉(cāng)內(nèi)內(nèi)壓力作用下,槽體內(nèi)的液體通過(guò)浸入懸濁液中的過(guò)濾介質(zhì)排出,而固體顆粒被收集到過(guò)濾介質(zhì)上形成濾餅,隨著濾盤的旋轉(zhuǎn),濾餅經(jīng)過(guò)干燥降低水分后,到分配閥的卸料區(qū)卸落到刮板輸送機(jī)中,由刮板輸送機(jī)收集到排料裝置中,這樣連續(xù)的運(yùn)行,當(dāng)達(dá)到一定量后,由排料裝置間歇排出機(jī)外,整個(gè)工作過(guò)程自動(dòng)進(jìn)行。(如圖1)。
3.2工作特點(diǎn)
盤式加壓過(guò)濾機(jī)是一種高效、節(jié)能、環(huán)保、能連續(xù)工作、全自動(dòng)化的新型脫水設(shè)備,它真正地解決了盤式真空過(guò)濾機(jī)存在的生產(chǎn)能力低、濾餅水份高等弊病,但也存在輔助低壓風(fēng)機(jī)功率高,耗電量大,同時(shí)加壓過(guò)濾機(jī)對(duì)入料粒度和濃度的變化反應(yīng)較為敏感,處理量變化較大,根據(jù)浮選系統(tǒng)的特點(diǎn),往往在剛開(kāi)車的半小時(shí)內(nèi)或浮選跑煤時(shí),浮選精礦粒度細(xì)、濃度小,這時(shí)煤餅相對(duì)較薄,處理量小,這也是盤式過(guò)濾機(jī)的共同點(diǎn)。
4 加壓過(guò)濾機(jī)投入后存在的主要問(wèn)題及解決措施
4.1加壓過(guò)濾機(jī)入料桶小,泡沫多,液位控制較難,經(jīng)常冒料,且易造成泵不上料
措施:(1)增擴(kuò)入料池的容積,由設(shè)計(jì)時(shí)的20m3擴(kuò)大到80m3,增大了浮選的緩沖時(shí)間,避免因消泡槽頻繁高液位啟停浮選機(jī),造成浮選操作不穩(wěn)定。(2)利用條縫對(duì)泡沫可以產(chǎn)生剪切力,將氣泡變小,甚至消滅,在入料管的下方設(shè)計(jì)制作了消泡裝置。另外,利用機(jī)械消泡原理,還制作了雙葉輪消泡裝置。(3)浮選司機(jī)與加壓過(guò)濾機(jī)崗位及時(shí)溝通,調(diào)整藥劑量。
4.2加壓過(guò)濾機(jī)上餅薄,處理量小,排料周期有時(shí)高達(dá)5分鐘左右
措施:(1)因受空間位置的制約,不能直接用末精煤摻粗,只能根據(jù)上餅情況,適時(shí)將一小部分末精煤旋流器的溢流及振動(dòng)脫水篩的篩下水直接引至浮選,以達(dá)到摻粗的目的。從表3和表4比較中可得知>0.25mm的粒度組成摻粗后增加3倍多。(2)改造濾布,在原濾板上先安裝一層2mm孔徑的濾網(wǎng),再安裝濾布,減少濾布和濾板的堵塞,提高反吹效果,同時(shí)也降低了濾布的消耗。(3)加強(qiáng)浮選操作,與加壓過(guò)濾機(jī)崗位勤溝通,及時(shí)調(diào)整藥劑量,做到不跑粗,不跑煤。
4.3汽水分離器的出氣管噴黑水,嚴(yán)重污染環(huán)境
措施:對(duì)加壓過(guò)濾機(jī)汽水分離系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì),將汽水分離一段變?yōu)槎畏蛛x工藝,設(shè)計(jì)、加工一臺(tái)分離器布置安裝在原分離器的排氣管端,形成串聯(lián),使排入大氣的氣體再進(jìn)行一次汽水分離。
4.4由于浮精經(jīng)加壓過(guò)濾機(jī)脫水后正常情況下水份在21%左右,且瞬時(shí)量較大,容易粘貼在刮板輸送機(jī)的底部及中下部,造成“飄鏈”現(xiàn)象,需中斷設(shè)備運(yùn)行清理箱體,有時(shí)甚至導(dǎo)致刮板驟停,影響設(shè)備的安全及工作效率
措施:根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,在錨鏈下滑道的上部安裝了壓板,將軌道鋼彎曲成弧形,其上表面作為壓板的外弧,不僅可以有效的防止“飄鏈”,還可以盡可能的減少壓板與下滑間的摩擦力,保證設(shè)備的正常運(yùn)行。
通過(guò)改造后,制約加壓過(guò)濾機(jī)正常運(yùn)行的主要問(wèn)題泡沫虛,泵不上料,汽水分離器噴黑水,上餅薄等已基本得到了解決。目前,加壓過(guò)濾機(jī)水分基本在21%左右,排料周期為120s左右,達(dá)到了預(yù)期效果。
5 改造后的效益
5.1經(jīng)濟(jì)效益
(1)系統(tǒng)改造前浮精的水分為36%左右,改造后加壓浮精的水分降為21%左右,綜合精煤水分降低1%左右,按年生產(chǎn)精煤170萬(wàn)噸,噸精煤的平均運(yùn)費(fèi)為90元/噸計(jì)算,則年減少運(yùn)費(fèi):170×1%×90=153萬(wàn)。
(2)系統(tǒng)改造前,原煤小時(shí)處理量平均為393t,每年可入洗185萬(wàn)噸,改造后,原煤小時(shí)處理量增加到450t,每年入洗原煤237萬(wàn)噸,按2011年噸煤收益67.51元計(jì),則增加效益:(237-185)×67.51=3510.52萬(wàn)元。
(3)兩者增加的效益合計(jì)為3816.52萬(wàn)元。
5.2社會(huì)效益
(1)加壓過(guò)濾機(jī)投入使用后,精煤水分明顯降低,“竄倉(cāng)”現(xiàn)象已無(wú)發(fā)生,為安全生產(chǎn)增加了保險(xiǎn),提高了企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力,同時(shí)減少了運(yùn)輸量,節(jié)省了運(yùn)輸費(fèi)用,降低了裝、卸車的難度。
(2)提高了我廠生產(chǎn)能力,也利于高產(chǎn)高效的實(shí)現(xiàn),又減少了設(shè)備臺(tái)數(shù)和種類,簡(jiǎn)化生產(chǎn)環(huán)節(jié),方便操作和維護(hù),提高了生產(chǎn)和工作效率,并為今后進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模積蓄了后勁。