陳扣軍
摘要:根據印尼褐煤高揮發份,高水份的煤質狀況,研究中速磨與之匹配的最佳制粉特性,為今后研磨此類煤種提供了參照和借鑒。
關鍵詞:高水份褐煤中速磨
中圖分類號:TM621 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2012)08(c)-0077-01
印尼南蘇地區煤質為高水份、高揮發份、低熱值褐煤,平均全水含量40%左右。因此燃用此類煤種需要在磨煤機選型上進行充份論證,并根據其變化及時做出相應的運行調整。高水份、高揮發份褐煤的研磨在國華系統,甚至在國內電力系統也是不多見的。因此,研究此類煤種的制粉系統適應性問題也是必要的。
1煤樣分析
印尼南蘇褐煤經過多次在磨煤機入口取樣化驗,煤樣含水量校核水份(Mt)高達39.3%,揮發份(Vr)55.14%。此類褐煤易燃易爆,又由于水份較大難以研磨,因此制粉系統的干燥問題便是選用此類煤種的最主要的研究方向。(如表1)
2制粉系統選型
磨煤機與制粉系統的確定,是根據煤的燃燒特性,磨煤機的制粉特性及煤粉細度的要求,結合爐膛構造,燃燒器構造來綜合考慮,以達到磨煤機、制粉系統、燃燒裝置和鍋爐設計匹配合理的目的,保證機組安全穩定運行。
根據《火力發電廠設計技術規程》的規定:“對于大容量機組,在煤種適宜時,宜優先選用中速磨煤機”,研制褐煤時,中速磨煤機適用表面水份小于40%的要求,如果煤質水份高于這個數值就無法直接應用。印尼南蘇煤種全水份小于40%,因此初部選型采用中速直吹式制粉系統,每臺爐配置4臺中速磨煤機,3臺磨煤機運行,1臺磨煤機備用。
2.1 制粉系統的初步選型
國華印尼電廠燃燒高水份,高揮發份褐煤,磨煤機可磨系數為110,此類煤種比較容易研磨。因此,對于褐煤制粉系統的類型選擇,主要取決于干燥出力。為滿足制約中速磨制粉系統的影響,提高一次風溫設計額定一次風溫為401℃,一次風率提高至總風量的40%。國華印電選擇ZGM113G型磨煤機。
ZGM113G型磨煤機(BMCR工況)出力為36T/H,煤全水份34%,空氣干燥基水份17.6%,磨入口風溫400℃,出口溫度70℃。ZGM113G型磨煤機最大研磨出力為90T/H,標準研磨出力為47.04t/h(當R90=20%,HGI=50,WY=10%,Aar≤20%),因原煤水份比設計值高出很多,受干燥能力的限制,實際磨煤機出力僅為34T/H,研磨出力的余量根本沒有用上,ZGM113G型中速磨煤機勉強能夠提供鍋爐接近額定負荷運行的煤粉量。
以上情況說明,初步設計暫定的ZGM113K型磨的最大研磨出力可以達到90T/H,對于印尼褐煤的高水份特點,其最大干燥出力也僅能達到34~36T/H,僅能接近設計出力,沒有余量,兩種出力存在明顯的不匹配。因此,中速磨煤機能夠磨制高水份褐煤,只是在選型需要重點放在制粉系統的干燥出力上,使干燥出力與研磨出力能夠匹配。
2.2 制粉系統的選型優化
本工程印尼褐煤全水份為37.8%,空氣干燥基水份為23.47%,可磨系數為110,而國內煙煤的全水份一般低于20%,可磨系數一般在50~80之間。對比研究這幾個特點,高水份對磨煤機的干燥能力要求提高,可磨系數高對磨煤機的研磨能力要求降低。因此,針對印尼煤的特點,需要對磨煤機的出力進行優化。
國內磨煤機選型主要是按研磨出力選磨,同時滿足干燥出力的要求,這主要是由于國內按研磨出力確定磨型后,干燥出力都能滿足需要。而印尼煤對磨煤機研磨要求低,干燥能力要求高,需要先保證干燥出力。如果選用ZGM113K型磨,滿足干燥出力,則設計研磨出力將高出需求研磨出力較大,磨機容量存在很大的裕量,干燥出力與研磨出力明顯不匹配。選擇ZGM113K型磨可能出現制粉出力不夠,廠用電增加的不利影響。因此,應該對磨煤機出力重新優化設計。
通過比較計算,建議印尼的煤種使用ZGM95G-I型磨煤機,與ZGM113K型磨相比,磨型減小一檔,最大研磨出力58.2T/H,但最大干燥出力達到了41.6T/H,完全能滿足本工程的需要,并且研磨出力和干燥出力匹配很好。ZGM95G-I型中速磨通過提高轉速、增大份離器和風環、增加一次熱風量來提高了干燥出力。
最終確定了磨機型號為ZGM95G-I型。磨煤機設計出力(BMCR工況)為36.3T/H,煤全水份37.8%,空氣干燥基水份18.47%,磨入口風溫390℃,出口溫度65℃,最大研磨出力58.2T/H,最大干燥出力為41.6T/H,選型時主要考慮的是干燥出力,兼顧研磨出力。
3結論
(1)國華印電于2011年1月份開始投產,生產實踐表明中速磨煤機是能夠適應此類高水份、高揮發份煤種的。
(2)通過研究印尼高水份褐煤的特性,我們對初設的磨煤機選型進行了研磨出力、干燥出力的分析。對磨煤機的選擇型號進行了優化,實質能更好的適應印尼褐煤的特點,在實際應用中也得到了很好的應用。
參考文獻
[1] 國華(印尼)南蘇發電有限公司[R].設計優化成果報告,2009,12.