


摘 要:王村斜井5208工作面原設(shè)計(jì)為孤島工作面。為緩解采煤工作面接續(xù)緊張的問題,王村斜井在5206和5210工作面回采期間即對5208工作面順槽進(jìn)行掘進(jìn),工作面之間留15m保護(hù)煤柱。5208工作面進(jìn)風(fēng)順槽與5210回采工作面部分處于對向掘進(jìn)狀態(tài),受5210工作面采動(dòng)壓力影響,導(dǎo)致了巷道支護(hù)困難,巷道變形嚴(yán)重,錨桿失效量大,后采用高強(qiáng)扭矩錨桿+“鳥窩”錨索對工作面順槽進(jìn)行聯(lián)合支護(hù)。試驗(yàn)結(jié)果表明高強(qiáng)預(yù)應(yīng)力錨桿能夠有效的控制巷道變形,并對巷道的底鼓也起到了一定的控制作用。
關(guān)鍵詞:采動(dòng)壓力影響 高預(yù)應(yīng)力錨桿 “鳥窩”錨索 底鼓
中圖分類號:TU2文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1674-098X(2012)09(b)-0120-02
1 巷道基本情況
1.1 巷道位置
5208工作面位于王村斜井煤礦+403m水平,二采區(qū),東為采區(qū)巷道及東翼采空區(qū),西為三采區(qū)保護(hù)煤柱,北為5206工作面,南為5210工作面,兩工作面都處于回采過程中。地面標(biāo)高為+652.2~+717.7m,工作面標(biāo)高為+424~+442m。地表廣為黃土覆蓋,多為溝谷地帶,梯形狀農(nóng)田,沖溝較發(fā)育,無建筑物。
1.2 煤層賦存條件
煤層賦存比較穩(wěn)定,煤層厚度1.6m~3.77m,一般厚2.49m,為中厚煤層,夾矸1~3層,一般二層,夾矸厚度0.08m~0.25m,為復(fù)雜結(jié)構(gòu)煤層。煤層傾角2°~13°,平均4°,為緩傾斜煤層,煤種為瘦煤1號。5208工作面的掘進(jìn)主要沿5煤層頂板掘進(jìn),當(dāng)煤層厚度不足2.5m時(shí),破底掘進(jìn)。
1.3 巷道頂?shù)装鍘r性
偽頂為炭質(zhì)泥巖灰黑色,易碎,不穩(wěn)定,厚度0~0.5m,平均厚度為0.14m,隨掘隨冒。直接頂為粉砂巖深灰色,塊狀,含黃鐵礦結(jié)核,厚度2.0~4.5m,平均為2.3m。老頂為中細(xì)粒砂巖細(xì)粒砂巖,灰色,成分以石英為主,厚度2.5~6.1m,平均為4.5m。直接底為粉砂巖灰色,層面平整,含少量植物化石,厚度1.0~3.8m,平均為1.4m。老底為石英砂巖灰-灰白色,較為堅(jiān)硬,厚度為1.3m~8.06,平均4.5m(圖1)。
2 施工存在問題
2.1 原支護(hù)參數(shù)
(1)頂板支護(hù)參數(shù)
錨桿排距0.8m,每排5根錨桿,間距0.8m;桿體為Φ20mm左旋無縱筋螺紋鋼筋,長度2.2m;鋼筋托梁和編織網(wǎng)護(hù)表。
(2)兩幫支護(hù)參數(shù)
①回采側(cè)支護(hù)參數(shù)。錨桿排距為0.8m,錨桿間距0.9m,每排3根錨桿;桿體為Φ16mm×1800mm的玻璃鋼錨桿;雙抗網(wǎng)護(hù)表。
②煤柱側(cè)支護(hù)參數(shù)。錨桿排距為0.8m,錨桿間距0.9m,每排3根錨桿;桿體為Φ18mm左旋無縱筋螺紋鋼筋錨桿,長度1.8m;雙抗網(wǎng)護(hù)表。
(3)輔助支護(hù)
錨索采用2+1+2形式布置,錨索排距1.6m;錨索規(guī)格:采用Φ17.8mm鋼絞線錨索,長度7.0m;錨索托梁護(hù)表。
初步設(shè)計(jì)時(shí),巷道設(shè)計(jì)凈寬度3600mm,設(shè)計(jì)凈高度2500mm。由于5208工作面為孤島工作面,為保證巷道在受5210及5206工作面采動(dòng)壓力影響后,仍能滿足生產(chǎn)需要,后確定巷道寬度為3800mm,高度2500mm,兩幫各預(yù)留10cm的變形量。
2.2 原支護(hù)設(shè)計(jì)存在問題
5208工作面進(jìn)風(fēng)順槽采用以上支護(hù)在施工過程中,錨桿失效量大,托盤翻盤嚴(yán)重。頂板和兩幫移近量大,經(jīng)觀測頂?shù)装逡平窟_(dá)100cm。兩幫移近量達(dá)80cm。底鼓嚴(yán)重巷道返修量大。由于以上的設(shè)計(jì)不能到達(dá)巷道合理的尺寸要求,不能滿足安全生產(chǎn)的目的。所以第二次返修的采用套棚支護(hù)。在初期錨網(wǎng)索主動(dòng)支護(hù)的條件下不能控制圍巖的初期變形,使得覆巖離層和斷裂高度明顯增大,棚子支護(hù)存在很大的困難,加之與棚子支護(hù)對回采有一定的影響。鋼筋托梁進(jìn)行的表面控制,兩幫變形比較嚴(yán)重,由于與圍巖接觸主要是線受力(易破壞頂板的完整性),護(hù)頂面積太小,在圍巖壓力比較大的情況下難以起到真正保護(hù)頂板的作用。木托盤對錨桿安裝應(yīng)力及應(yīng)力保持影響很大。棚子支護(hù)加大了工作面的勞動(dòng)強(qiáng)度,不能有效的控制底鼓,所以采用新的錨網(wǎng)索技術(shù)是改變現(xiàn)狀的主要手段。
3 支護(hù)現(xiàn)狀分析
3.1 采動(dòng)影響下巷道穩(wěn)定性分析
隨采掘工作面水平相會(huì),頂板結(jié)構(gòu)劇烈調(diào)整,采面推過后隨采隨冒,直接頂隨之發(fā)生不規(guī)則或規(guī)則的垮落下沉,最終與上位的關(guān)鍵頂板離層;關(guān)鍵頂板開始彎曲下沉和回轉(zhuǎn),并在下位巖體垮空后折斷,斷裂線位置深入到煤體內(nèi),直至另一端觸矸壓實(shí)后趨于穩(wěn)定,形成主要由關(guān)鍵塊體B構(gòu)成的側(cè)向承載結(jié)構(gòu),如圖2;關(guān)鍵層上部巖體隨之垮落,巷道的外圍載荷主要由關(guān)鍵塊B承擔(dān)。這一動(dòng)壓作用過程從根本上決定了迎采動(dòng)工作面沿空掘巷的維護(hù)環(huán)境。巷道周圍巖體必然因該結(jié)構(gòu)回轉(zhuǎn)下沉而遭受強(qiáng)烈的變形壓力,巷道頂板將隨之發(fā)生適應(yīng)性下沉,呈現(xiàn)數(shù)百毫米的給定位移,這是結(jié)構(gòu)性調(diào)整。
3.2 煤柱的穩(wěn)定性
由于5208工作面布置時(shí),只留設(shè)了20m的保護(hù)煤柱。動(dòng)壓作用下,煤柱已全部進(jìn)入塑性破裂狀態(tài),并向巷內(nèi)和采空區(qū)兩個(gè)方向坍塌。煤柱破壞影響到巷道周圍支護(hù)圈的穩(wěn)定,但也加快關(guān)鍵頂板自穩(wěn)結(jié)構(gòu)的形成,從根本上降低巷道周邊的圍巖壓力。
如上分析,鄰工作面采動(dòng)造成的側(cè)向頂板破斷、回轉(zhuǎn)和結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段必然導(dǎo)致巷道圍巖的大范圍破壞和強(qiáng)烈變形。因此如何有效防治煤柱坍塌,頂板離層成為控制頂?shù)装逡平考皟蓭鸵平康闹行暮颓疤?。通常采取加密錨桿的思路來建立“鋼”性頂板,雖能保證在錨固范圍內(nèi)產(chǎn)生很大的支護(hù)抗力,但避免不了在錨桿長度以外的頂板中發(fā)生離層,并導(dǎo)致錨固區(qū)整體垮冒。
4 新支護(hù)選擇
4.1 設(shè)計(jì)要考慮的問題(防治煤柱坍塌,頂板離層)
(1)提高錨桿的安裝應(yīng)力,及時(shí)進(jìn)行支護(hù)
錨桿的安裝應(yīng)力是控制圍巖早期變形和離層的重要參數(shù)。安裝應(yīng)力過小會(huì)使圍巖發(fā)生過大的早期變形和頂板離層,松散破碎圈增大,引起頂板破碎掉落,使錨桿失效。同時(shí)在巷道開掘后要及時(shí)進(jìn)行支護(hù),減少圍巖暴露時(shí)間,以達(dá)到及時(shí)主動(dòng)支護(hù)的目的。
(2)合理的支護(hù)范圍及強(qiáng)度
由于受相鄰回采工作面的影響,壓力比常規(guī)情況下大,且由于圍巖破碎,在保證錨桿安裝應(yīng)力的前提下,合理的錨桿長度和強(qiáng)度能夠穩(wěn)定地控制巷道圍巖的變形。
(3)表面支護(hù)
為了能夠保證充分發(fā)揮支護(hù)系統(tǒng)的作用以及整體性,表面支護(hù)必須加強(qiáng)。
(4)輔助支護(hù)
合理有效的輔助支護(hù)可以與錨桿支護(hù)形成一個(gè)整體,保障巷道支護(hù)的長期有效性和穩(wěn)定性,適應(yīng)不同地質(zhì)采礦條件的變化。
4.2 支護(hù)參數(shù)的選?。ǜ邚?qiáng)扭矩錨桿+“鳥窩”錨索+W鋼帶所組成的聯(lián)合支護(hù)系統(tǒng))
(1)錨桿支護(hù)系統(tǒng)
錨桿類型:高強(qiáng)扭矩應(yīng)力錨桿
錨桿參數(shù):Φ18mm×2200mm(高強(qiáng))
桿體材料:Q500礦用高強(qiáng)螺紋鋼,屈服強(qiáng)度為12.986t,抗拉強(qiáng)度為18.994t。
安裝應(yīng)力:4t以上;
護(hù)表措施:頂板:金屬網(wǎng)+W鋼帶+高強(qiáng)托盤;
兩幫:金屬網(wǎng)+W鋼帶托盤+短鋼帶+高強(qiáng)托盤
金屬網(wǎng)采用編織網(wǎng);錨桿托盤采用150mm×150mm×8mm的高強(qiáng)托盤(托盤強(qiáng)度高于Q500Φ18mm桿體的屈服強(qiáng)度)。
W鋼帶:頂板鋼帶:3700mm×275mm×2.5mm
幫部短鋼帶:1300mm×275mm×2.5mm(上面2根錨桿用)
幫部鋼帶托盤:300mm×275mm×2.5mm(底角錨桿用);
間排距:間排距如圖2~圖4。
(2)輔助支護(hù)
錨索類型:鳥窩錨索
錨索直徑:17.78mm,最大破斷力36t
樹脂錨固劑:CK2335×1+Z2360×2
錨索長度:6300mm
錨索托盤:300mm×300mm×12mm的高強(qiáng)托盤。
5 支護(hù)效果
5.1 巷道施工初期階段的試驗(yàn)
(1)鉆孔窺視-確定圍巖的結(jié)構(gòu)及錨桿長度選擇的的合理性。
在巷道掘進(jìn)一段時(shí)間后,對進(jìn)風(fēng)巷道進(jìn)行鉆孔窺視試驗(yàn)。從試驗(yàn)的結(jié)果來看,在0~1.8m之間的圍巖出現(xiàn)明顯的小裂隙,說明4t以上的預(yù)應(yīng)力,在現(xiàn)階段能夠控制塑性破壞區(qū)的擴(kuò)散,同時(shí)也證明錨桿的長度的選擇是合理的。在3~4.8m之間發(fā)現(xiàn)煤層,經(jīng)過分析應(yīng)該是4#煤,且含有夾矸。4.8~5.4m之間是4#煤層偽頂為粉砂巖。5.4~8m之間巖性發(fā)生了變化,經(jīng)鉆孔中的鉆頭痕跡密且清晰,表明巖石比較堅(jiān)硬經(jīng)分析是細(xì)粒砂巖。選擇6300mm的錨索作為輔助支護(hù),能夠保證錨固端在穩(wěn)定的巖層上。
(2)拉拔試驗(yàn)-確定圍巖的可錨性。
分別對頂板、兩幫做拉拔試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果:頂上的錨固力大于18T,兩幫的錨固力大于12T。按照要求錨固力應(yīng)該大于錨桿體的抗拉強(qiáng)度,對于頂板的拉拔當(dāng)達(dá)到抗拉強(qiáng)度后就不進(jìn)行拉拔,避免做破壞性試驗(yàn)。對于兩幫達(dá)到屈服強(qiáng)度后就不進(jìn)行拉拔。從實(shí)驗(yàn)的結(jié)果可看出錨固劑、圍巖、桿體之間的錨固力能夠滿足設(shè)計(jì)的要求。
5.2 試驗(yàn)結(jié)果分析
(1)巷道表面位移觀測:經(jīng)過巷道表面位移觀測,從2011年1月30開始對巷道進(jìn)行觀測,巷道頂板和兩幫的相對移近量如圖3所示。
從圖3(藍(lán)色)可以看出,兩幫移近量隨著工作面的掘進(jìn)分為三個(gè)階段:①推進(jìn)0~28m移近量強(qiáng)烈增加階段。②推進(jìn)28~60m移近量緩慢增加階段。③推進(jìn)60m以后移近量變化穩(wěn)定階段。④兩幫最大移近量控制在55mm。
從圖3(藍(lán)色)可以看出,頂板移近量隨著工作面的掘進(jìn)分為三個(gè)階段:①推進(jìn)0~20m移近量強(qiáng)烈增加階段。②推進(jìn)20~42m移近量緩慢增加階段。③推進(jìn)50m以后移近量變化穩(wěn)定階段。④頂板的最大移近量控制在37mm。
(2)巷道兩幫、頂板受力觀測
在巷道的一個(gè)斷面上共安裝了四個(gè)壓力表:三個(gè)錨桿壓力表(1MP=0.4T),一個(gè)錨索壓力表(1MP=0.54T)。從2011年1月30日開始觀測。
兩幫錨桿的受力分析:①兩幫在0~15m之間巷道兩幫錨桿受力變化劇烈。初期考慮到左幫錨桿的受力要大于右?guī)停ㄗ髱蜑檠乜諅?cè)),所以在安裝時(shí)左幫的安裝應(yīng)力大于右?guī)偷陌惭b應(yīng)力。②兩幫在15~30m之間錨桿受力變化緩慢。③30m以后兩幫錨桿受力穩(wěn)定,左幫穩(wěn)定在20MP(8T)、右?guī)头€(wěn)定在17MP(6.8T)(圖4)。
頂板錨桿、錨索受力:①在0~7m頂錨桿、錨索受力受力變化緩慢。②7m以后頂錨桿、錨索受力穩(wěn)定,頂錨桿18MP(7.2T),錨索22MP(11.9T)。
在采用高強(qiáng)扭矩錨桿支護(hù)后,兩幫和頂板受力狀況得到了有效的改善,巷道的整體移近量大大減少了,底鼓也得到了一定的控制。通過錨桿、錨索的受力情況表明在巷道掘進(jìn)過程中,錨桿、錨索的支護(hù)強(qiáng)度的設(shè)計(jì)是合理的。
6 結(jié)語
在鄰工作面采動(dòng)后,小煤柱全部進(jìn)入塑性破壞。它們將可能導(dǎo)致巷道維護(hù)空間的急劇縮小,煤柱坍塌,頂板垮冒。高強(qiáng)扭矩錨桿+“鳥窩”錨索+W鋼帶所組成的聯(lián)合支護(hù)系統(tǒng)能適應(yīng)此種條件下巷道掘進(jìn)問題。經(jīng)濟(jì)角度上來講,減少了巷道的返修量,從總體上說降低了掘進(jìn)成本。王村斜井5208進(jìn)風(fēng)巷道的試驗(yàn)成功,對以后類似采礦條件下順槽支護(hù)提供了可靠的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)和理論依據(jù),有一定的參考價(jià)值。
參考文獻(xiàn)
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