夏景和
(中國石化集團洛陽石化工程公司,河南洛陽 471003)
某煉油廠原料油罐區,共建有V=500 m3~1000 m3油罐10臺。此工程地處京杭大運河南岸,該地區氣候濕潤多雨,年降雨量達1400 mm~1500 mm以上,地下水位較高。場地土質情況為:耕土層;淤泥質粘土;粉質粘土;粘土等。場地特點是土體含水量高;孔隙比大;壓縮性強;承載能力低(f=100 kPa左右)。原設計為:水泥粉噴樁復合地基(水泥粉噴樁直徑φ=0.4 m,樁長H=7 m~8 m)。油罐基礎做法:鋼筋混凝土環墻(H=1.8 m~2.0 m),中間部分:從上到下分別為:瀝青砂絕緣層(最薄處80厚,以i=2%從中間向四周找坡);砂墊層500厚;素土夯填(H=1.3 m~1.5 m)。當油罐施工完畢進行充水試壓后,發現油罐中間部分發生局部沉陷。致使油罐底板呈不規則形狀,原有予抬高找坡已基本平緩。環梁沉降小,中間沉降大,過早形成明顯的“鍋底”。以某φ=10.0 m;V=1000 m3油罐為例,中間最大沉降達170 mm(由于沉降值是用靠尺測量,實際數值可能比此更大),環梁邊緣最大沉降37 mm,油罐底板與基礎環梁之間大部分已脫開。顯然已超出了《石油化工企業鋼儲罐地基與基礎設計規范》規定的罐基礎錐面坡度不小于0.008的要求。如不進行加固處理,則不能正常使用。
針對以上沉降特點,分析認為在總沉降中,地基的沉降占15%~20%左右,這是由于粉噴樁樁長H=7 m~8 m,正好處于油罐有效影響深度之內,經過充水試壓,地基的沉降已經大部分完成。沉降的70%~80%是環墻內回填土造成。回填土不密實是造成環墻內沉降大,環墻處沉降小的主要原因。油罐內基礎回填土“素土夯填”施工缺陷有三個方面:
1)填料不符合要求,用本地基坑挖出的淤泥質粘土回填,其中還夾雜部分截除的粉噴樁樁頭和石塊。
2)回填層厚大,壓實不夠(只人工夯實)。
3)施工單位質量意識淡薄,甲方和監理的監管不到位等。
由于該地區淤泥質粘土在干燥情況下,固結成塊體狀,且非常堅硬;但是如遇水浸泡,則很快喪失強度,壓縮性極強。基礎環墻內回填土在充水試壓后,隨著上面荷載的增加,使得回填的土體被壓縮,加之當時正值雨季,地下水位上升,導致回填的淤泥質粘土遇水浸泡,引起基礎不均勻下沉,頂部瀝青砂絕緣層破壞,出現局部凹陷。因此,加固的重點如下:
1)對基礎內回填土層局部空洞的填充;
2)對地基土層的滲透加固。
一般來說,油罐基礎的修復應遵循加固設計安全可靠,方便施工,節約投資的原則進行。目前對油罐基礎的修復,常用以下四種方法:
1)將罐體整體或局部頂起(吊起),罐底板下噴射或灌注施工法。2)整體移位修復法。3)氣墊船法。4)基礎半圓周挖溝糾偏法。
根據現場具體情況:方法1將罐體整體頂起或吊起,然后墊上道木或其他物質,在罐底板下噴射或灌注施工,這將需要大型起重設備起吊或很多千斤頂。另外,由于罐底板鋼板一般都很薄,僅4 mm~6 mm,將產生較大的變形,把罐底板全部頂起,施工難度較大。需要處理的10臺油罐基礎工作量巨大;工期長;投資較多而且安全性差。方法2整體移位修復,施工質量高;安全性好;罐基礎沉降處理徹底。但也需要大型起重設備起吊,而且裝置現場罐體周圍管線;閥門;機泵等附屬設施都已安裝就位,沒有空地。方法3也屬于位移法的一種,其做法是將氣墊船像圍裙一樣套箍在油罐外壁的下部,在圍裙內送進壓縮空氣,將油罐浮升起來,但此種方法一般常用于處理大型油罐的不均勻沉降或傾斜。方法4是在罐基礎周圍半圓周挖溝,此方法只能處理基礎傾斜糾偏,不能對罐底凹陷進行修復。
綜合考慮現場實際情況,場地,工期,投資等諸多因素,上述四種方法都難以實施,其關鍵點在于鋼罐底板如何脫離基礎。經過多方案對比,最后決定采用在油罐內設立三角支架提拉油罐底板,使其基本復原,然后利用靜壓注漿對基礎進行填充和滲透,使其不均勻沉陷得到處理。
靜壓注漿就是利用壓漿泵,在一定的壓力下,通過注漿管把漿液均勻地注入地層中,漿液克服地層的初始應力和抗拉強度,使地層中原有的裂隙或孔隙張開,形成新的裂隙或孔隙,促使漿液的可灌性和擴散距離增大。由于脈狀漿液固化后在地層中起承受應力的骨架作用,注漿壓力對地層的擠密及對原有孔洞的填塞作用,因而使地基土強度得到提高,防滲性能得到改善。漿液使原來松散的土粒或裂隙膠結成一個整體,形成一個強度大,防水防滲性能高的“結石體”。在注漿的過程中,漿液的流動總是朝地基土較軟弱,力學強度較地低的地方,這些地方土層首先承受不住漿液的壓力而產生劈裂,在這一過程中,地基土的薄弱位置首先得到加強,從而起到調整地基土不均勻性的目的。
靜壓注漿材料一般以水泥砂漿為主,在地下水無侵蝕性條件下,采用普通硅酸鹽水泥即可,它取材容易,配方簡單,價格便宜,又不污染環境,故成為國內外常用的注漿材料。
水泥漿的水灰比一般變化范圍為0.6~2.0,常用的水灰比是1∶1。為了調節水泥漿的性能,有時可加入速凝劑或緩凝劑等附加劑。
基礎處理程序:充水試壓→罐底板復原→罐底板開孔→加注水泥漿→收尾工作。
各項具體施工方法如下:
1)充水試壓。由于個別油罐前期充水時間較短(發現基礎異常后就停止了充水),考慮到基礎內填土可能未達到最后穩定,故要對個別油罐繼續進行充水試壓,充水加載時間根據基礎沉降情況決定。在充水加載過程中,要進行沉降觀測,并記錄在案。要求每臺油罐做出沉降曲線,充水方法要嚴格按規范要求進行。
2)罐底板復原。基礎處理前,罐底板為凹形,為使底板盡量恢復到原來位置,采用以下方法對底板進行復原:先立鋼管支架,三根φ159×6鋼管間隔120°均勻布置(避開排污口),生根于外環梁之上(見圖1)。鋼管支架頂端連接處,作成活動連接,以利于下個油罐使用。在排污口的外側用千斤頂頂住罐底板,施加支撐力,幫助其復位。在油罐內利用吊環和若干只手拉葫蘆(不均勻分布;視底板凹陷情況定)及鋼索進行手工提拉,使其底板起拱復原。此時操作要注意各吊點用力均勻,底板提拉程度不能超過原底板起拱度(即i=2%坡度)。另外,提拉時視提拉情況,在底板中間開幾個φ150 mm的孔洞,以釋放應力。

圖1 罐底板復原簡圖
3)罐底板開孔。在罐底板吊拉后,在上面用氣割割出若干個孔洞,然后焊接注漿鋼管(長10 mm~15 mm),管徑根據注漿機軟管內徑決定;開孔間距根據油罐內基礎沉降具體情況確定,一般相隔1.5 m~2.0 m左右開孔。
4)加注水泥砂漿。完成以上各項工作之后,在注漿前,需要對罐四周環梁與罐底板間的縫隙用水泥砂漿封堵(可留若干個排氣孔)。水泥砂漿采用425號普通硅酸鹽水泥和生活飲用水調釋。其水灰比采用1∶(0.7~1),其和易性、流動性都比較好;坍落度控制在11 cm~17 cm左右。為了防止注漿機塞管,所用砂子要用細度模數小于2的中砂。處理施工前,經現場試驗,沒有加緩凝劑或速凝劑。所用施工機械:擠壓式泥漿泵:SBJ-2型;工作壓力:1.5 MPa;最大工作壓力:2.0 MPa;最大水平輸送距離:80 m;最大垂直輸送距離:20 m;輸送管內徑:50 mm。水泥砂漿配制后,倒入注漿機,對罐底板的每個開孔處,逐個進行加壓注漿,注漿順序為從外側向中間進行,直到排氣孔排出漿液。在注漿過程中,要對底板隨時觀察,敲擊底板和四周的環梁邊緣處,看是否有空鼓聲,以此來判斷充盈程度,以確定注漿是否飽和。確認底板下的每個部位完全填滿,并停止滲透后方可停止注漿。
5)收尾工作。以上各項工作完成后,即可拆除提拉葫蘆,鋼索吊環和鋼管支架。開孔處割掉管子并堵孔并對鋼罐底板進行二次防腐處理。靜壓注漿后自然養護5 d即可加載使用。
6)施工質量監督。整個處理過程要由工作責任心強,質量意識高的技術人員進行現場質量監督。首先要保證水灰比的一致性。如水灰比過小,則施工困難,容易堵孔;水灰比太大時,容易施工但影響加固效果。另外加固作業要持續進行,中間不能停頓,還必須要保持一定的灌漿速度,即單位時間內注入的漿液量,注漿速度宜控制在20 L/mim~40 L/mim之間,否則影響加固效果。
每臺油罐實際注漿時間1 d,安裝,拆除支架等準備工作2 d,共需3 d時間即可完成。投入人工:每班9人;投入設備:運送漿液鏟車和注漿機各一臺。需要處理的10臺罐基礎,經30多天即處理完畢。每臺油罐基礎實際灌入水泥砂漿6 m3~7 m3,總用量約77 m3。整個加固工程共需投資3.0萬元左右。由此看出,靜壓注漿處理油罐基礎沉陷與整體移位等方法比較起來,省工,省時,節約投資,不用投入大型機械設備,而且施工安全簡單,但也存在以下缺點:
1)由于基礎下沉,瀝青砂絕緣層被破壞,原有空洞處填充的水泥漿與罐底板接觸,對底板防腐有一定影響。
2)根據下沉量計算,每臺油罐填充體積約3 m3~4 m3,但實際上每臺注入約6 m3~7 m3,說明有一部分水泥漿已滲透到地基中了,但由于注漿管沒有直接伸到地基中,致使對地基土的加固效果不明顯。
本工程自1999年8月加固完成后,裝置于1999年12月正式投產,投入使用至今已連續安全運行了十多年,經廠方定期沉降觀測,沒有發現大的不均勻沉降,沉降差很小,完全滿足規范及生產要求。說明用靜壓注漿加固油罐基礎不均勻沉降,方法是可行的,技術上是可靠的,經濟上是合理的。特別是利用三角支架在油罐內提拉罐底板,免除了用眾多千斤頂將油罐頂起,或用起重機械把油罐移位的工作,這對于處理中小油罐環墻內回填土不均勻沉降具有一定的參照意義,也是本次加固處理地基的一個嘗試。
[1]賈慶山.油罐基礎工程事故分析與處理[J].特種結構,1991(2):36-37.
[2]JGJ 79-2002,建筑地基處理技術規范[S].