劉桃紅
(中國水利水電第三工程局有限公司 陜西 西安 710032)
茄子山水庫位于云南保山市龍陵縣境內蘇帕河上。茄子山水庫為混凝土面板堆石壩,最大壩高103 m,庫容約1.4億m3,是蘇帕河流域水電開發的龍頭水庫。茄子山水庫1999年9月下閘蓄水,運行兩年。自2001年12月中旬,在左岸高程1750~1775段,由于地質缺陷而形成集中滲漏通道,漏水量隨庫水位的降低而減小,在庫水位1813.8 m時,滲水量高達1.17 m3/s。經現場測量,滲漏點坐標為N=2711287.13,E=33480689.86,E L=1770.65 m。經分析并物探探測,發生滲漏的主要原因為:該地段地質條件差,局部巖體因擠壓作用,節理裂隙發育,不均勻風化嚴重,水庫蓄水后,趾板邊坡經庫水長期浸泡及庫水位的變動,局部邊坡產生滑塌;基礎在較大的水力坡度的作用下,而下游缺乏較有效的反濾保護,風化巖體沿節理面出現滲漏破壞,滲漏通道逐步擴大而產生大的滲漏。為確保茄子山水庫安全運行,需對滲漏通道進行處理。
因茄子山水庫壩型為混凝土面板堆石壩,主要依靠混凝土面板和趾板部位的帷幕進行防滲。經對設計院提供的滲漏基本情況的分析,可知茄子山水庫產生滲漏主要是趾板邊坡巖石發生侵蝕破壞,進而使該段防滲帷幕破壞,形成了滲漏通道,威脅壩體整體運行安全,因此決定采取以沿趾板水泥灌漿為主的“前堵后截”的處理措施。“前堵”即對可能的集中滲漏通道采取細石混凝土填塞和基巖固結灌漿,并對邊坡進行噴錨支護、擴大原有砼貼坡擋墻支護范圍和局部預應力錨索錨固支護。主要是通過“前堵”封閉已形成的大的滲漏通道,對外露的表層風化邊坡進行封閉加固處理;“后截”則是加強和加深此段趾板下已有的帷幕灌漿固結灌漿和帷幕灌漿,改善深層基巖的力學性能,提高基巖的承載力和整體防滲性能。此方法的優點是,對滲漏處理有針對性,工程量相對較小。
清除滲漏點附近的堆渣后,經觀察,原貼坡擋墻0+255.0~0+258.0 m段,高程約1769.0 m與開挖坡面接觸處存在一明顯塌陷坑,大小初步估計為200 c m×60 c m,被塌滑塊體填塞,表層基本為架空狀態。
根據架空腔體的大小,滲漏通道不適于灌注細石砼,決定采用先灌注10 t純水泥漿再進行砂漿灌注的施工方案。
(1)灌漿方法為預埋灌漿管法,預埋灌漿管采用φ1.5鐵管,共埋設4根進漿管、3根排氣管,進漿管最大埋深3.0 m。清除塌陷坑內表層碎石,表面用砂漿砌石封口,待凝48小時以上。預埋管管頭引至砂漿砌石封口以外。
(2)純水泥比級為0.6∶1,砂漿配合比為水泥∶砂∶水=1∶0.5∶0.7。
(3)灌漿壓力按不大于0.20 M P a控制,施灌時嚴格控制,并加強已澆砼擋墻的變形觀測。
(4)灌漿結束標準:控制灌漿壓力在0.20 M P a以內,灌漿孔停止吸漿,或排氣管排漿時均應結束灌漿。
首先從進1#管頭灌注,灌注9500 L純水泥漿(10.17 t水泥)后,改用砂漿灌注。注入砂漿達131550.0 L時排2#預埋管處地板冒漿,表面進行封堵處理,灌漿壓力從0逐漸升至0.2 M P a,停止吸漿結束。進2#、3#、4#管頭注入量均較小,排1#、2#、3#管頭均不吸漿。
共注入漿量141650.0 L,耗灰118660.2 k g,耗砂53586.8 k g。
由于趾板坡度接近30°,因此所有鉆灌工作均在搭設的鉆灌平臺上完成,總的施工順序為先滲漏通道的回填灌漿,再固結灌漿,最后進行帷幕灌漿。

表1 灌漿分段與壓力值表
設計補強灌漿孔的施工范圍為1745.0 m~1780.0 m高程的趾板。1785.0 m先導孔揭示出該區域深15.00 m以上地質條件較差,1780.0 m~1790.0 m段增加一排淺孔帷幕。1770.0 m高程以下為“A”型趾板,寬7 m。在1750.0 m~1770.0 m高程設帷幕灌漿三排,在帷幕前設3排固結灌漿孔,帷幕后設一排固結灌漿孔。在1745 m~1750 m高程設帷幕灌漿孔兩排,在帷幕前設兩排固結灌漿孔,帷幕后設一排固結灌漿孔。1770.0 m高程以上為“B”型趾板,寬5 m。1770.0 m~1780.0 m設帷幕灌漿兩排,在帷幕前設一排固結灌漿孔,帷幕后設一排固結灌漿孔。1780.0 m~1790.00 m增加一排帷幕灌漿孔。帷幕及固結灌漿孔間距均為1.5 m,排距除1750.0 m~1770.0 m高程的最上游排(邊坡腳)固結灌漿孔外均為1.1 m。共布設帷幕灌漿:4643 m,固結灌漿:2700 m。
(1)鉆孔灌漿方法:固結灌漿孔深為入基巖10 m,灌漿壓力0.6 M P a,采用栓塞法全孔一段灌漿。帷幕灌漿先導孔采用自上而下分段壓水后自下而上栓塞法灌漿,一般帷幕灌漿孔采用孔口封閉自上而下分段灌漿法。鉆孔采用X Y-2 P C、S G Z-I型地質鉆機金剛石鉆頭回轉鉆進,灌漿泵為S G B 6/10。一般鉆孔孔徑為孔口段φ91 m m,以下各段采用φ59 m m。
(2)壓水試驗:帷幕灌漿先導孔、檢查孔、固結灌漿壓水試驗采用單點法,自上而下分段進行。壓入流量的穩定標準按規范執行。一般灌漿孔采用簡易壓水試驗,自上而下分段進行。壓水試驗壓力為灌漿壓力的80%,若該值大于 1 M P a時,采用 1 M P a。采用的L H G Y-2000型灌漿自動記錄儀具有簡易壓水、單點法壓水試驗的功能,壓水試驗結束標準記錄儀自動判別控制,并進行L u值計算。
(3)灌漿材料:采用P.O 32.5(標準不低于原425#普通硅酸鹽水泥)。細度要求為通過80 μm方孔篩的篩余量不宜大于5%。灌漿施工中均采用的是保山水泥廠生產的水泥。
(4)灌漿段長劃分和灌漿壓力灌漿段長劃分:第一段3 m,第二段2 m,以下各段段長按5 m劃分。灌漿壓力:灌漿壓力隨深度而增加。具體見表1。
(5)漿液比級的選擇與控制:灌漿漿液為純水泥漿,濃度由稀到濃分五級變換:5∶1、3∶1、2∶1、1∶1、0.5∶1。開灌比級根據各段灌前的簡易壓水成果配制,吸水量小時用稀漿,吸水量大時用濃漿。
(6)漿液的變換:當灌漿壓力保持不變,注入率持續減小時或當注入率不變而壓力持續升高時,不得改變水灰比。當某一級漿液的注入量已達300 L以上或灌注時間已達1 h,而灌漿壓力和注入率均無改變或改變不顯著時,改濃一級。當注入率大于30 L/m i n時,可越級變濃。
(7)灌漿結束標準。帷幕灌漿:在規定的壓力下,注入率不大于0.4 L/m i n時繼續灌注60 m i n,或不大于1 L/m i n時,繼續灌注90 m i n,灌漿可以結束。固結灌漿:在規定的壓力下,當注入率不大于0.4 L/m i n時,繼續灌注30 m i n,灌漿可以結束。
(8)特殊情況及其處理方法:灌漿過程中,出現了邊坡冒漿、灌漿孔串漿、吃漿量較大及特大耗漿量孔段,均視具體情況,采取了可行的處理方法,保證了灌漿工作正常進行及灌漿質量。
(9)封孔。采用“機械壓力灌漿封孔法”,先用0.5∶1濃水泥漿置換出孔內全部稀漿,孔口封閉,全孔受壓,壓力按孔段最大壓力控制,穩壓20 m i n結束。待水泥干硬后,進行2~3次濃漿回填,再用水灰比0.8∶1砂漿封填孔口。
(1)壓水試驗L u值。
檢查孔壓水試驗是檢查帷幕灌漿質量最有效的手段之一。共布檢查孔14個,檢查段次104段,全部滿足≤3 L u的檢查標準,其中透水率小于1 L u的占79.8%,最大2.59 L u,平均0.71 L u。這說明施工質量是好的,灌漿效果十分明顯。
(2)水泥結石情況。
從檢查孔鉆取的巖芯中揭露出大量的水泥結石,結石的分布比較均一,自孔深1.6 m~38 m范圍內均有揭露,結石厚度從1 m m~80 m m不等,大部分膠結良好,結石強度高,與裂隙面粘結好,在細小的裂隙中,水泥以薄膜的形式充填。
噴錨支護范圍為高程1747 m~1821 m范圍內貼坡擋墻外的坡面。采用φ28錨筋、入巖深度4 m、鋼筋網采用φ6.5鋼筋鋪安,網孔間距20 c m×20 c m,扎絲綁扎。噴層厚度 15 c m,標號 C 20。共施噴面積11318 m2,方量 1697 m3,錨桿總數 1416根。
根據現場地質情況,貼坡擋墻范圍擴大為 1748.0 m~1770.0 m;1768.75 m~1796.00 m;1776.66 m~1816.00 m。實際施工貼坡擋墻C 20鋼筋混凝土量4460.33 m3(含埋石砼233.64 m3)。固墻錨筋、隨機錨筋共1076根,鋼筋制安(含錨筋外露部分)65.0 t。
2002年7月28 日水庫下閘蓄水,2002年8月6日水位蓄至1780.0 m,壩后量水堰測出的滲漏量僅增加了3 L/m i n,穩定到8月12日,水位繼續上升,滲漏量無明顯增加。8月28日水位至約1793 m,壩后滲漏量穩定。經幾年的水庫正常的運行及觀測,表明水庫滲漏處理效果良好。陜西水利
[1]《水工建筑物水泥灌漿施工技術規范》(DL/T5148-2001)[S].
[2]《錨桿噴射混凝土支護技術規范》(GB50086-2001)[S].
[3]《水工預應力錨固施工規范》(DT/T5176-2003)[S].
[4]《水庫大壩安全事故防范與除險加固技術標準手冊》[S].