丁照祥
(新疆額爾齊斯河流域開發工程建設管理局 烏魯木齊 830000)
1概述
布爾津山口水電站庫容為2.22億m3,屬大(2)型Ⅱ等工程,為常態混凝土拱壩,最大壩高94m。壩址地區極端最高氣溫39.4℃,極端最低氣溫-41.2℃,年最大溫差80.6℃;多年平均降水量為153.4mm;多年平均蒸發量為1619.5mm;極端最大風速32.1m/s;最大凍土深127cm。主要氣候特征:夏季炎熱,冬季嚴寒,高蒸發量,日溫差大,年溫差較懸殊,寒潮出現頻繁。
在嚴寒、高蒸發、年溫差較大的環境惡劣地區建一座高拱壩,需要解決拱壩深孔泄洪口及溢流表孔混凝土的抗沖磨、耐久性和抗裂性等問題。通過試驗研究,采取相應措施,提高了抗沖磨混凝土的工作性能,提出了適宜的施工配合比,解決了抗沖磨混凝土施工及長期安全運行的問題。
考慮當地的自然氣候條件,該拱壩泄洪、溢流面表層采用高性能混凝土,以提高混凝土抗沖磨能力、耐久性。配合比設計試驗的技術路線為:摻粉煤灰、低水膠比、較低用水量、高含氣、較低坍落度控制,以滿足抗沖磨混凝土“強度、抗滲、抗凍、抗裂、抗沖磨”要求,達到適宜強度、較好施工性、高性能化和較好的抗裂目的。
高性能混凝土主要設計指標:強度、抗凍、抗裂、抗滲。混凝土級配為三級配,設計標號C2840W6F300。
按就近取材的原則,試驗采用P.Ⅰ42.5型硅酸鹽水泥,該批水泥物理力學和化學指標均滿足《通用硅酸鹽水泥》GB 175—2007中P.Ⅰ42.5水泥技術要求。
試驗采用的粉煤灰,檢測結果滿足《水工混凝土摻用粉煤灰技術規范》(DL/T 5055—2007)中Ⅰ級粉煤灰要求。
為便于經濟有效地利用粉煤灰,進行了粉煤灰摻量與水泥膠砂強度關系試驗,粉煤灰摻量分別為0%、20%、30%、40%,其試驗成果見表1,粉煤灰不同摻量的膠凝材料水化熱試驗成果見表2。

表1 粉煤灰摻量與水泥膠砂強度關系試驗成果

表2 粉煤灰不同摻量的膠凝材料水化熱試驗成果
由強度變化關系可知,水泥膠砂強度隨粉煤灰摻量增加而降低。粉煤灰摻量30%以內膠砂強度降低幅度不大。
水化熱隨粉煤灰摻量增加而降低;粉煤灰摻量20%~30%之間水化熱降幅較大,對降低混凝土發熱量有利。
綜合上述成果,設計齡期28天的混凝土配合比中粉煤灰摻量可按20%左右考慮。
采用C1料場的砂石骨料,細骨按天然砂40%、人工砂60%的比例配制混合砂,細度模數滿足2.6±0.2的試驗控制范圍,各關鍵粒徑累計篩余量均在中砂區域內;粗骨料小石、中石、大石的各項檢測結果符合《水工混凝土施工規范》(DL/T 5144—2001)控制標準。
粗骨料級配組合比例選擇試驗:根據最大密度和最小空隙率優選粗骨料的級配比例,對不同級配的粗骨料進行組合試驗,選擇了最大密度1970kg/m2和最小空隙率27.9%的骨料比例組合,三級配骨料比例為小石∶中石∶大石=20∶30∶50,各級配粗骨料的組合比例與振實密度試驗成果見表3。
試驗采用 NF—2型緩凝高效減水劑和 PMS—NEA3型引氣劑。外加劑勻質性試驗與水泥的適應性試驗結果符合(GB 8076—2008)《混凝土外加劑》中對該類產品的要求。
根據現行的《水工混凝土施工規范》(DL/T 5144—2001)有關要求,抗沖磨混凝土配制強度及設計要求如下:
混凝土采用三級配,設計指標C2840W6F300,強度保證率95%,概率度系數t為0.84,標準差σ為5.0,配制強度48.2(MPa),極限抗壓40(MPa),抗拉強度2.2(MPa),抗壓彈膜30(GPa),混凝土含氣量5%,密度不小于2400(kg/m3),極限拉伸值大于0.85×10-4。
配合比設計試驗按照《水工混凝土試驗規程》(SL 352—2006)中絕對體積法計算,配合比試驗采用的主要參數見表4。

表4 混凝土配合比調試試驗參數
根據抗沖磨混凝土耐久性要求和高性能化目標,配合比試驗嚴格控制混凝土拌和物的含氣量。按混凝土拌和物出機30min,含氣量測值在控制范圍內,坍落度符合要求時成型各類試件。
抗沖磨混凝土在規范中未規定抗沖磨控制指標,一般強度高的混凝土抗沖磨性能較好,抗沖磨混凝土設計指標為28天齡期C40W6F300三級配混凝土,混凝土配合比調試試驗參數見表5,試驗成果見表6、表7、表8。
試驗成果表明,粉煤灰摻量20%、水膠比0.28的抗沖磨混凝土配合比28天各項指標均滿足設計施工要求。

表5 大壩抗沖磨混凝土配合比試驗參數表

表6 大壩抗沖磨混凝土配合比拌和物性能與抗壓強度試驗成果

表7 大壩抗沖磨混凝土配合比力學性能與變形性能、抗滲性能試驗成果

表8 大壩抗沖磨混凝土配合比抗凍試驗成果
根據試驗成果分析得出布爾津山口電站大壩抗沖磨混凝土配合比,見表9。

表9 大壩抗沖磨混凝土推薦配合比表
a.由試驗數據可知,粉煤灰摻量20%的配合比滿足要求,28天試驗成果的抗壓強度52.2MPa大于配置強度 48.2MPa,抗拉強度 3.34MPa大于設計值2.2MPa,抗壓彈模30 GPa,混凝土含氣量4% ~6%,密度2425kg/m3,極限拉伸1.24×10-4大于設計值0.85×10-4,抗凍等級F400大于設計值F300,抗滲達到W10大于設計值W6。從試驗數據看,該配合比能夠滿足設計要求,設計合理,能夠用于大壩抗沖磨結構部位的施工。
b.該配合比設計時調整了抗沖磨混凝土的單一特性,在保證混凝土的抗沖磨性能時,還大幅提高了其工作性能,具有較好的抗凍、抗裂、抗滲性,可有效地解決嚴寒酷熱條件下易凍脹破損的問題,延長安全運行的時間,降低維修費用。
c.含氣量是混凝土高性能化的關鍵控制參數,試驗成果也反應了該問題,含氣量在4.5% ~5.5%時可滿足F300以上抗凍要求。含氣量在混凝土現場入倉施工時(出機約30min后)按5% ~5.5%控制,引氣劑摻量根據含氣量測值進行調整。?
覃柏鈞,鄧有富.構皮灘水電站水墊塘邊墻抗沖磨混凝土施工工藝[J].水利水電技術,2011(5).