陳雪峰
該輸水工程總長22.59 km,采用φ600預應力鋼筋混凝土管輸水,降雨徑流進入水庫后經集水井重力流入凈水廠混合井。集水井最低水位455.50 m,水廠混合井設計水位369.00 m,進出口水位高差86.50 m,管道最低點高程347.92 m,見圖1。
圖1 輸水管道縱斷面示意圖(單位:m)
工程設計文件中論述:管道經濟流速一般在0.6 m/s~2.25 m/s,選用φ600管合理可行,符合流速及水頭要求,對應計算表見表1。
表1 輸水管道相關參數計算表
從表1可以看出在流量1 350 m3/h時,總水頭損失80.63 m。由于進出口水位高差達86.50 m,能量尚未消耗完,因此該工程設計最大輸水流量可以達到1 350 m3/h。
該工程于1993年10月竣工運行至今已18年,輸水流量在前10年控制在1 100 m3/h左右,以后均控制在900 m3/h~1 000 m3/h。因為在輸水流量超過1 100 m3/h時,極易發生爆管或漏水事故,據統計在15次爆管或漏水事故中,輸水流量均在1 100 m3/h~1 400 m3/h范圍,而且發生區段均在樁號9+500~13+200處,該段也是倒虹吸最低段。
輸水流量降低,嚴重影響了工程效益的發揮,究竟是什么原因造成的,筆者對此進行了分析探討。
管道輸水能力無法達到設計效果,首先應對其管徑、水量、水壓等主要指標進行水力驗算分析,查找原因。
集水井和水廠混合井水位高差H=86.50 m。
管道粗糙系數n=0.012 5。
水力半徑:
曼寧公式:
沿程水頭損失系數:
由于局部水頭損失很小,在此忽略不計。
即Q=1 423 m3/h。
從上述計算中知:600口徑預應力混凝土管道在管線全部為有壓流時,其輸水能力可以達到設計最大流量1 350 m3/h。由此可斷定管道的設計口徑600完全滿足輸水能力需要,不是造成輸水能力降低的原因。
則:
壓力管道在運行和關閉時所承受的壓力一般有三種:
1)閘閥關閉承受的靜水壓力;
2)運行狀態下承受的動水壓力;
3)開關閥門或流速變化產生的水擊壓強(水錘)。
1.2.1 最大靜水壓力
最高點水位455.50 m,管道最低點高程347.92 m。
輸水管線最大靜水壓力為107.58 m水頭,在樁號12+650處。
1.2.2 最大動水壓力
最大動水壓力一般應在倒虹吸底部區段。根據恒定流能量方程(伯努利方程)推算出最大動水壓力為59.27 m,在樁號10+820處。
計算方法如下:
按總水頭損失86.50 m考慮,水流至樁號10+820處,水頭損失為此處管線高程為354.80 m,與進水口水位高差為100.70 m,所以該樁號處動水壓力為100.70-41.43=59.27 m 水頭。
通過上述計算方法可推算出管線各點動水壓力值,繪制動水壓力線,可找出最大動水壓力值。由于動水壓力小于靜水壓力,在此就不贅述了。此推算均是在管線全線為有壓流時的計算方法。因為在水流速小于設計最大流速時,進水口管道有一段無壓流,此時計算動水壓力應從水廠混合井位置向上游推算。
1.2.3 管路水擊壓強(水錘)
在流速發生變化時就會有水錘產生,為簡便計算,選取在進水廠閥門關閉情況下產生水錘來驗算。當水廠進水閥以T=60 s完成關閉時,水擊傳播速度:
其中,ρ為水密度;υ為水流速;l為管長;T為閥門完全關閉時間。
即在閥門處水擊壓強為100 m水頭。
對于間接水擊,升壓時水擊壓強從閥門向管子進口(該處Δp=0)作線性遞減推算在虹吸管底部區段的水擊壓強。
所以管中產生的水錘為間接水擊。
發生水錘時:
在樁號10+820處,管道承壓107.17 m水頭。
在樁號12+650處,管道承壓115.14 m水頭。
由于水擊壓強的形成非常復雜,計算只是近似值,而且閥門操作不當時水錘會更大;預應力鋼筋混凝土管道運行一定時期后,不可避免會產生保護層脫落、鋼筋銹蝕、裂隙等情況,管道的承壓能力會大為降低;通過驗算輸水管線倒虹吸底部區段的工作壓力(水錘)為115.14 m水頭(1.15 MPa)。鑒于上述因素考慮,管材承壓選擇應上浮一個級別,或根據經驗承壓設計應取1.2倍~1.3倍系數確定,即設計承壓力應為1.6 MPa,所以選取承壓在1.6 MPa的管道較為安全合理。而實際在輸水管線工程倒虹吸底部區段采用的為1.2 MPa管道,明顯不安全,極易發生爆管漏水事故。
在樁號10+820處,動水壓強值59.27 m水頭。
1)倒虹吸底部區段管道許多彎管部位,由于閥門開關和流量變化產生強大沖擊力后會發生管道接口脫出,出現漏水事故。在實際運行中也發生過三次此類事故。根據生產廠家提供,在靜水壓力100 m水頭時,30°~60°彎頭的承受壓力為15 t~30 t。
2)在爆管搶修中,發現管壁附著淤泥厚達2 cm~5 cm,使輸水有效口徑減小,直接導致過流能力降低,管壁變厚也是增大水擊壓強的原因之一。
3)管路沿線氣閥口徑為80 mm,從運行中觀察存在排氣能力不足的問題,大量空氣積聚產生氣囊會降低水流速,增大水擊壓強。
4)管道使用時間長,個別部位鋼筋銹蝕,強度降低,管材承壓能力下降。
5)閥門開關操作不規范,流量變化頻繁,都會增加水錘危害。
通過對輸水管路水力驗算和影響因素的分析查找,應采取對癥下藥的辦法,逐一解決。
由于爆管或漏水事故均發生在樁號9+500~13+200處約3.7 km長的管段,所以應更換此段管道,管材可采用承壓1.6 MPa的鋼筋預應力混凝土管或球墨鑄鐵管,這樣輸水流量可以達到1 350 m3/h,運行操作合理就不會發生爆管漏水事故。更新投資約需600萬元,即可發揮該輸水工程的最大效益。
為防止倒虹吸底部區段上升或下降彎管受水錘沖擊脫落,應在彎管部位設置混凝土止推墩。
利用水力坡度和泄水閥大水量分段沖洗管道淤泥。尤其在汛期,水庫水來源于降雨徑流,濁度高,泥沙含量大,管道中沉積量就大,應定期進行沖洗。
該輸水管線距離長,倒虹吸重力流,運行工況復雜,排氣功能必須強大有效。按經驗比例1∶8~1∶12(排氣閥口徑∶管徑)選擇排氣閥就滿足不了需要。將80 mm口徑排氣閥更換為150 mm~200 mm口徑排氣閥較為安全合理。
在運行中,應規范操作科學調度,減少閥門開關頻率,盡量保證水流速平穩連續。閥門開關完成時間應控制在45 min以上,并做到緩慢勻速操作。
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