田孟軍,趙金礦,賈俊林
(平頂山天安煤業(yè)股份有限公司田莊選煤廠,河南 平 頂山467000)
平頂山天安煤業(yè)股份有限公司田莊選煤廠是一座設(shè)計生產(chǎn)能力580Mt/年的中心型煉焦煤選煤廠,主要生產(chǎn)副產(chǎn)品是煤泥,近年來伴隨著產(chǎn)量的增長,煤質(zhì)的不斷變差,煤泥量不斷增加,煤泥干燥量也不斷遞增,隨著干燥設(shè)備運(yùn)行時間的增加,生產(chǎn)中產(chǎn)生的粉塵和二氧化硫有害物質(zhì)也不斷增加,給周邊環(huán)境帶來大量污染;另外經(jīng)過干燥生產(chǎn)的試運(yùn)行發(fā)現(xiàn),干燥除塵系統(tǒng)的除塵脫硫系統(tǒng)的效果并不理想,為了解決這些問題,增加效益,減少污染,對煤泥干燥除塵脫硫系統(tǒng)進(jìn)行了進(jìn)行改造,使其更能發(fā)揮除塵脫硫的功效。
對煤泥干燥系統(tǒng)燃煤硫份、除塵脫硫設(shè)備、設(shè)備材質(zhì)進(jìn)行了分析和統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)存在以下幾個問題。
(1)田莊選煤廠煤泥干燥系統(tǒng)爐窯設(shè)計燃煤為發(fā)熱量在5 000~5 500大卡的原煤,而在生產(chǎn)時爐窯燃煤使用的是原煤,原煤發(fā)熱量在4 500~5 000大卡,基本符合田莊選煤廠干燥系統(tǒng)爐窯設(shè)計要求,但在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)爐窯使用原煤存在含硫量高的問題,平均硫分在0.8左右,燃燒后產(chǎn)生大量的二氧化硫等有害含硫化合物,二氧化硫等有害含硫化合物溶于水后對除塵系統(tǒng)腐蝕嚴(yán)重,系統(tǒng)間斷運(yùn)行不到3個月,濕式除塵器上的脫水、脫塵窩殼已腐蝕出孔洞無法使用。
(2)在除塵器運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)除塵器脫塵效果不好,煙囪中時常會有黑煙和含塵雨滴的噴出,嚴(yán)重影響職工的工作環(huán)境并對環(huán)境造成一定污染。經(jīng)過對設(shè)備的認(rèn)真研究,發(fā)現(xiàn)該除塵器存在如下問題:一是過濾網(wǎng)目數(shù)小。在實際運(yùn)行時,當(dāng)含塵氣流反沖上過濾網(wǎng)與噴頭形成的水霧撞擊后,形成大量的粘塵顆粒必須通過過濾網(wǎng)下沉到水中,但由于過濾網(wǎng)目數(shù)小,粘塵顆粒多,不但不能通過過濾網(wǎng),反而大量粘積在過濾網(wǎng)上,造成過濾網(wǎng)堵塞,進(jìn)而影響除塵效果。二是溢流管位置低造成除塵器內(nèi)水位也低,當(dāng)含塵氣流經(jīng)過風(fēng)管進(jìn)入水中時,含塵氣流與除塵水只有很短的接觸時間,起不到除塵的效果,進(jìn)而不能有效發(fā)揮這一關(guān)鍵除塵工序的作用。
爐窯設(shè)計燃煤為發(fā)熱量21~23MJ/kg的原煤,存在采購運(yùn)輸困難、生產(chǎn)成本高的問題,既不符合節(jié)能的綜合綜合利用的方針政策,也對生產(chǎn)產(chǎn)生制約。
通過檢測分析,本廠重介生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的塊中煤發(fā)熱量在18.8~21MJ/kg,符合設(shè)計要求,設(shè)計制作了破碎機(jī),并把破碎機(jī)篩網(wǎng)設(shè)計成φ12mm、φ14mm、φ16mm、φ18mm、φ20mm、φ22mm 等不同規(guī)格進(jìn)行工業(yè)行試燒實驗,通過多次不同孔徑篩網(wǎng)破碎中煤試燒實驗的數(shù)據(jù)分析,確定破碎機(jī)篩網(wǎng)孔徑為φ20mm時效果最好,表1為篩網(wǎng)孔徑為φ20mm的塊中煤破碎后的粒度組成。

表1 破碎機(jī)篩網(wǎng)孔徑為φ20mm時破碎中煤粒度組成
通過塊中煤破碎后試燒與試燒原煤實驗對比,干燥系統(tǒng)爐窯燃煤使用破碎后的塊中煤不僅可以節(jié)能、提高經(jīng)濟(jì)效益,而且干燥機(jī)的運(yùn)行工況得到了改善,提高了效率,各項指標(biāo)對比見表2。

表2 破碎后塊中煤與原煤對比
田莊選煤廠的干燥系統(tǒng)中的鼓風(fēng)機(jī)的主要作用是為燃燒爐提供足夠的風(fēng)量。但在生產(chǎn)操作中,為了保證干燥產(chǎn)品的水分、粒度和保證爐窯內(nèi)粉塵盡可能降低,必須隨時調(diào)整鼓風(fēng)機(jī)的輸出風(fēng)量。改造前的做法是在進(jìn)風(fēng)口加裝一組可調(diào)節(jié)風(fēng)量的百葉片,但在實際使用中效果不好。經(jīng)過認(rèn)真研究,決定利用變頻器調(diào)控風(fēng)機(jī)電機(jī)進(jìn)而掌握風(fēng)機(jī)輸出風(fēng)量這一技術(shù)來替代老辦法。方案確定后,結(jié)合風(fēng)機(jī)的技術(shù)要求和配用電機(jī)的功率等參數(shù),選取了森蘭SB61P+型變頻器作為改造方案的配套設(shè)備。改造后使用至今效果很好,具體表現(xiàn)在以下幾個方面。
(1)當(dāng)電機(jī)直接在電網(wǎng)上啟動時會產(chǎn)生7~8倍的電機(jī)額定電流,使得電機(jī)繞組產(chǎn)生熱量從而降低電機(jī)的壽命;但改造后可以實現(xiàn)零速零電壓啟動,然后再根據(jù)需要進(jìn)行變頻調(diào)速,這樣就有效降低了電機(jī)的維護(hù)成本,提高了電機(jī)的使用壽命。
(2)當(dāng)電機(jī)直接啟動時電流劇增會導(dǎo)致電網(wǎng)電壓大幅度波動,進(jìn)而可能會導(dǎo)致同一供電網(wǎng)絡(luò)中的電壓敏感設(shè)備跳閘或工作異常;但改造后可以實現(xiàn)零頻零壓情況下逐步啟動,所以徹底消除了對電網(wǎng)的影響。
(3)當(dāng)電機(jī)直接啟動時會導(dǎo)致與電機(jī)相連的機(jī)械傳動部分產(chǎn)生劇烈振動,從而加快機(jī)械部件磨損并降低機(jī)械部件的使用壽命;但改造后利用變頻調(diào)速可在零速啟動并按照需要進(jìn)行光滑地加速而且加速曲線也可以選擇,不但最大限度地降低機(jī)械部件的損耗,而且提高了相關(guān)傳動部件的使用周期。
3.3.1 增加水膜吸收塵粒
CSG型除塵器就是在同一塔體內(nèi)將沖擊水浴除塵器和濕式過濾鋼網(wǎng)層串聯(lián)在一起構(gòu)成(結(jié)構(gòu)如圖1)。
除塵器運(yùn)行時,含塵氣流以一定的速度經(jīng)設(shè)備中設(shè)置于塔體中央的風(fēng)管沖入水中,并以一定的空塔氣流速度反上,在水中形成鼓泡及泡沫,將氣流中的塵粒捕集下來,經(jīng)沖擊水浴除塵初級凈化后的含塵氣體,以較低速度、逆流方向通過濕式鋼網(wǎng)。濕式鋼網(wǎng)除塵是利用不銹鋼網(wǎng)作過濾層,并連續(xù)不斷地向過濾層噴射水霧,使鋼網(wǎng)過濾和水膜除塵兩種作用綜合在一起,以達(dá)到提高除塵效率,清洗捕集的粉塵和防止粉塵二次飛揚(yáng)的目的。該設(shè)備實為沖擊水浴-濕式過濾兩級除塵,除塵率可達(dá)99%以上。能夠迅速通過濾網(wǎng),真正發(fā)揮過濾網(wǎng)的作用。
3.3.2 針對存在的問題對濕式除塵器進(jìn)行改造
(1)在風(fēng)管進(jìn)入除塵器的前端加裝二組圓周噴頭(圖1),使得含塵氣流在進(jìn)入除塵器前先經(jīng)過一道除塵工序,減小除塵器除塵壓力,同時也減緩了氣流的速度,為氣流能夠經(jīng)過除塵水時有更多的接觸時間提供了保障。

圖1 CSG型濕式除塵器
(2)用80目數(shù)替代40目數(shù)的過濾網(wǎng),提高濾網(wǎng)的過濾能力,確保粘塵顆粒能夠迅速通過濾網(wǎng),真正發(fā)揮過濾網(wǎng)的作用。
(3)調(diào)整溢流水管的高度。一是要延長含塵氣流與除塵水的接觸時間,二是要保證含塵氣流能夠迅速有效地通過除塵水,經(jīng)過反復(fù)比較,最后確定溢流管上口比風(fēng)管下口高20mm為最佳。
煤泥干燥除塵脫硫系統(tǒng)改造完成后,市環(huán)保局采樣檢測,煙塵排放濃度21.6mg/m3(標(biāo)準(zhǔn)200mg/m3),二氧化硫排放濃度 6mg/m3(標(biāo)準(zhǔn) 850mg/m3),煙塵排放總量3.4t/年(標(biāo)準(zhǔn)9.5t/年),二氧化硫排放總量0.95t/年(標(biāo)準(zhǔn)35t/年),遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國家排放標(biāo)準(zhǔn),完全杜絕了下黑雨現(xiàn)象。