卜守國,王延鵬,彭 湃,陳云霞
塔里木油田塔西南勘探開發公司,新疆澤普 844804
隨著能源供求的日趨緊張,節能減排、提高能源利用率成為了我國的基本國策,天然氣發電機組帶余熱鍋爐的熱電聯供模式在國內應用越來越廣。此模式不僅可以提高能源的利用效率,而且減少了大氣環境污染,具有節約能源、改善環境、提高供熱質量等綜合效益
塔西南燃機電站地處南疆,,承擔著為塔西南石油基地提供生產和生活用電及蒸汽的任務。電站原有3臺美國Solar公司Titan130燃氣輪機,總裝機容量40.5MW,配套的有3臺單壓余熱鍋爐,為周圍工廠提供60噸/小時的1.6MPa蒸汽。為適應化工發展的電力和熱力需要,電站擴建了4臺Solar公司Titan130燃氣輪機及配套雙壓余熱鍋爐,同時加裝一臺快裝鍋爐及一套軟化水系統,建成后總裝機容量達到94.5MW,蒸汽產量130噸/小時,其中4.6MPa蒸汽40噸/小時,1.6MPa蒸汽70噸/小時,0.35MPa蒸汽20噸/小時。以滿足基地電力、工廠蒸汽及生活供暖需要。
電站熱力系統部分控制系統采用西門子PCS7來完成生產過程的補燃控制、PID控制、 數據運算、邏輯控制等。本文從測控項目、 硬件配置、 編程組態、 監控界面設計等方面介紹如何實現余熱鍋爐熱力系統控制。項目投產已來,整個系統運行平穩,創造了巨大的經濟和社會效益。
燃機電站以天然氣為燃料,進行電力及蒸汽生產。天然氣和空氣在燃機中燃燒,推動透平旋轉帶動發電機產生電能,燃燒后的尾氣排入鍋爐加熱水產生過熱蒸汽,供給周圍工廠加熱原料或驅動蒸汽透平。雙壓余熱鍋爐具體流程為:除鹽水通過除氧器后,被給水泵打至給水管線,經過省煤器初步加熱后進入汽包,汽包中的水向下流入蒸發器加熱成飽和蒸汽返回汽包,飽和蒸汽從汽包頂部依次進入前置過熱器、補燃器后的過熱器加熱成過熱蒸汽,供給用戶。當尾氣熱量不足時,開啟補燃,用低壓天然氣燃燒,產生熱量,確保蒸汽溫度和壓力。在中壓蒸汽系統后還有低壓蒸汽系統,沒有過熱部分,其他流程同中壓部分,產生飽和蒸汽供給除氧器為除鹽水除氧。低壓蒸汽系統后為熱水器,為整個基地工廠及生活區供暖。整個鍋爐采用能源階梯利用的方式,實現了能源的最大利用,熱效率接近90%,比起燃機33.5%的效率大大提高。
同時,電站整個熱力系統較為復雜,分為4.6MPa、1.6 MPa中壓蒸汽,0.35 MPa低壓蒸汽、采暖熱水四個部分,當低熱量部分滿足不了要求時,需要對高一級蒸汽進行減溫減壓或換熱,滿足系統要求。這個四部分要求整體經濟運行,因此控制邏輯比較復雜。與余熱鍋爐配套的快裝鍋爐和軟化水系統為均采用S7300及觸摸屏就地控制,也要將數據遠傳至余熱鍋爐控制系統。綜合上述,又通過對其工藝特點進行深入細致具體分析,余熱鍋爐熱力系統部分控制應該有以下特點:
1)為確保系統安全,DCS過程控制站的過程控制站、電源、通信網絡必須冗余;2)實現主要控制方式:高低壓汽包水位自動控制;補燃系統自動投停及調節;鍋爐三通擋板控制及連鎖; 4.6MPa、1.6 MPa中壓蒸汽,0.35 MPa低壓蒸汽三者之間達到平衡;除氧器水位控制及各種邏輯控制等;3)熱網系統與燃機、電力調度、快裝鍋爐、軟化水系統進行互連通訊。

圖1 電站熱力系統圖
本系統供有控制點數1060點,屬于中型控制系統。系統包括冗余控制器417H兩套,輸入輸出模塊140塊。工程師站、操作員站各一套。控制回路中三沖量控制回路4個,串級控制回路4個,普通單回路22個,順控程序8個,采集數據809個,顯示畫面10個,與其它系統數據通信3條通道?,F場儀表采用變送器及熱電偶、熱電阻、調節閥等通用儀表,其中4.6MPa向1.6MPa減壓采用氣動調節閥,1.6MPa向0.35MPa減壓采用機械式調節閥。接線采用硬接線。與其它系統通訊采用MODBUS協議及西門子自身DP協議通訊。

圖2 PCS7硬件圖
過程控制功能:高低壓汽包、除氧器液位控制,過熱蒸汽溫度控制,減溫減壓器溫度控制,減溫減壓器壓力,補水壓力控制等。
順序控制功能:三通擋板控制,補燃點火控制,汽水采樣控制,緊急放空、緊急放水等連鎖保護。
通訊功能:與燃機系統通訊,與電調系統通訊,采集快裝鍋爐及軟化水數據。
汽包水位控制:汽包水位控制采用三沖量控制,通過給水及蒸汽流量對汽包液位進行補償,為達到穩定控制的目的,引入了壓力對液位的修正,使遠傳液位更接近真實液位。在控制低壓汽包水位過程中,發現因供水壓力過低,調節閥開度在60%~100%時,流量無明顯變化,因此將最大閥位設定在60%,減小系統波動。
過熱蒸汽控制:過熱蒸汽質量控制原設計控制量為母管壓力,調試時發現供大化蒸汽壓降較小,溫降較大,因此改為溫度控制。蒸汽溫度控制采用串級控制,燃控制控制對象為過熱蒸汽溫度,控制補燃調節閥,邏輯是:采集過熱蒸汽溫度,補燃后煙氣溫度,通過過熱蒸汽對補燃后煙氣溫度進行補償,調節補燃量。因為此鍋爐添加了前置過熱器以穩定煙氣流,所以當蒸汽溫度在430℃~440℃之間時,保持補燃量不變,引入溫度調節閥參與調解,達到穩定控制的目的。
補燃點火控制:此系統進鍋爐前共有四道關斷閥,補燃點火前對每道閥都進行閥檢,完成后先點小火,然后再用小火引燃大火。在調試過程中發現每臺鍋爐的點火情況不同,因此根據調試經驗,對點火時間做了適當的修改,提高了補燃點火的成功。
汽水采樣控制:本系統共有三套汽水采樣系統,其中4、5、6號,7、8號,9、10號爐分別共用一套,因此采樣系統應輪流對火爐取樣。通常情況下,我們開4到5臺鍋爐,對于鍋爐是否開啟,先做下判斷,如果開啟,則進行采樣,不開啟則跳過。在每次切換后,數據顯示有5分鐘間隔,提高采樣數據準確性鍋爐三通擋板控制:在鍋爐不運行情況下,擋板打至鍋爐通道,在鍋爐運行情況下,擋板打至旁通側。因鍋爐啟爐時加熱過快會導致鍋爐汽包液位大幅波動,因此采用汽包溫度控制擋板開度,并設置了手動模式。
非冗余系統與冗余系統互連:本系統配套建設一個快裝鍋爐,在余熱鍋爐事故狀態下,確保煉油催化系統提供蒸汽,另有一個軟化水系統,為采暖系統提供補水,控制系統均為S7-300就地觸摸屏控制,因為減少工作人員實現集中控制的目的,需要將其接入DCS,實現非冗余系統接入冗余系統。二者通過Y-LINK實現硬件連接,通信協議為Profibus總線,實現主站對從站的控制。
Modbus通訊:系統Modbus通訊對象一個是燃機控制站,AB的PLC5,軟件為logix5,DCS做主站,燃機控制站是從站,另一個為電力調度數據采集站,為南瑞NT2000。電調為Modbus主站,DCS為從站。
硬件安裝及接線;安裝PCS76.1工程師站軟件;硬件組態及下載;程序編寫編譯下載;制作人機界面及通訊連接;系統調試仿真;與現場儀表聯調;運行中出現問題處理。
調試過程是一個非常重要的過程,在調試過程中發現了不少問題也解決了不少問題。主要有以下幾個問題:
1)有一些模擬量信號不正常,應該是4MA但實際測量信號超過了20MA溢出了,經過分析和現場的測量,發現是干擾照成的,解決方法:把不正常的模擬量信號的負級與24DCV的M級連接后信號正常;2)補燃流量偏差大。補燃流量與實際值相比較相差約3倍,經過對流量計參數檢查,發現編程時參數選擇錯誤,將參數進行了修正。
余熱鍋爐熱網控制系統投用至今,運行平穩,從未發生故障,控制參數符合設計要求,滿足了余熱鍋爐熱網系統的控制要求。節能減排理念已經深入人心,對于石油化工行業尤為重要,二余熱鍋爐的使用是節能減排的一項重要措施,本文基于PCS7的余熱鍋爐熱網控制系統應用范圍較廣,具有很大參考價值。
[1]金以慧.過程控制[M].北京:清華大學出版社,2005:118-123.
[2]西門子(中國)有限公司自動化與驅動集團.PCS7深入淺出手冊[Z],2005.
[3]俞金壽,蔣慰孫.過程控制工程[M].3版.北京:電子工業出版社,2007,7:68- 80,240-250.