丁群
[摘 要]廠用電率,是反映發電廠經濟性能的主要技術指標,近年來,減少廠用電,降低運行成本,成為發電企業的一項重要工作目標,其中,通過提高運行管理,改造陳舊設備等措施,降低了部分設備用電量,但作為“耗電大戶”的廠用系統的工頻高壓電機,無法通過以上措施更進一步的降低能耗,而對其進行變頻改造,成為降低廠用電的有效方法。
[關鍵詞]節能;高壓電機;變頻;改造;廠用電率
隨著我國國民經濟不斷發展,節能降耗,走可持續發展道路成為我國的重要國策,火力發電廠作為提供電能的重要企業,同時又是消耗能源的大戶,其中,減少廠用電,成為發電廠提高經濟指標的關鍵課題,通過對工頻高壓電機的變頻改造降低廠用電量,是很多企業的明智選擇,如華電能源哈爾濱第三發電廠,該廠通過對一些大容量用電設備的變頻改造,降低了廠用電量,收到了良好效果。
以對600MW#4發電機組凝結水泵的變頻改造為例:
一、改造前設備運行狀況
按發電廠可靠性設計,發電廠廠用系統的水泵、風機的拖動電機,其功率均大于水泵、風機本身功率,留有富裕容量。而且很多水泵在運行中,并不需要滿負荷出力,因此水泵在工頻狀態下運行,系統水壓過大,常需關閉閥門,只留少量開度調解流量,從而浪費了電能;另一方面,閥門處于半開位置運行,水流(尤其是一些灰水泵)對門板沖擊磨損嚴重,減少了閥門使用壽命。風機情況大致相同。
這個廠的600 MW 4號燃煤發電機組,其凝結水泵流量大于機組所需最大凝結水流量,電機功率也大于凝結水泵最大輸出功率,運行時采用調節氣動調節門控制凝結水流量,發電機組在額定負荷下運行時,凝結水泵效率較高;而機組在低負荷運行時,電動調門長期固定在 20%~40%開度,氣動調門在30%~60%開度調節,凝結水泵效率很低,浪費了電能。
另外,氣動調門動作遲緩故障較多,不能適應長期頻繁調節,一直不能正常投入自動運行;凝結水泵在工頻啟動時,電動機受到的機械、電氣沖擊較大,經常發生轉子鼠籠條斷裂事故。
二、凝結水系統變頻改造設計方案
電氣一次回路按“一拖二”方案設計,實現1臺凝結水泵變頻運行,另1臺凝結水泵工頻備用,并可切換。
三、控制方式
a.正常運行控制:變頻泵單臺運行時,利用高壓變頻器對水泵電機的轉速調節去控制除氧器水位。
b.凝結水泵在變頻運行中跳閘,切換為工頻運行時:電動調節門按照最大速率關到一定開度后,運行人員根據當時負荷和除氧器水位手動調整氣動調節門開度,保證除氧器不發生滿水或缺水。
四、改造后效果
a.機組低負荷運行時:凝結水泵處于變頻運行方式下,維持在30-40HZ,節約了大量電能。
b.機組滿負荷運行時:上水調門全開,變頻裝置根據機組負荷調整凝結水泵,維持在40-50HZ,變頻調節響應速度很快,水位調節品質有了很大的提高。
c.單臺凝結水泵變頻運行遇故障跳閘:聯鎖啟動備用泵。
五、效益分析
a.直接經濟效益。該廠電氣及熱力試驗專業人員選取 5種具有代表性的負荷分配各 1段,基本涵蓋了該廠600MW機組中不同時期的負荷情況,使用功率測試儀表對凝結水泵在改造前后 5段的實測數據進行比較,經過計算,日平均節約電能21225 kW·h,年平均節約費用127萬元,減少了廠用電消耗,降低了運行成本。
b.間接經濟效益。避免了凝結水泵在工頻啟動時,啟動電流對電動機的沖擊;電機低速運行,減少了發熱老化,軸承磨損,從而降低了電機維護檢修成本;功率因數也由原來的0.80左右提高到0.88;采用變頻調節,其控制調節品質好于調門調節,有利于 DCS對凝結水系統的控制。
近年以來,該廠分別對2臺補給水泵及1臺灰漿泵的三臺0.4KV電機、4臺6KV送風機、 4臺6KV引風機和4臺6KV凝結水泵進行了變頻改造,廠用電率明顯降低,并減小了補給水泵及灰漿泵閥門本體的磨損,降低了引風機本體震動及風門、電除塵導流孔板、極線極板的磨損,經濟效益顯著。
此外,除供熱系統改造新安裝部分大量采用高壓變頻裝置控制水泵電機外,該廠仍有多臺大容量高低壓電機工頻運行,其中1000KW以上20多臺,均可根據設備利用率、投資回收時效等參量進行論證后,實施改造,利用變頻改造降低廠用電率,仍有很大空間。通過實踐證明:對工頻高壓電機的變頻改造,是發電廠節能增效的有效途徑。□
(編輯/劉佳)