王寧濤
(海軍駐廣州廣船公司軍事代表室,廣州 510382)
某船的國產(chǎn)L21/31柴油機3#機在給全船系泊試驗供電過程中,發(fā)現(xiàn)氣缸蓋有異響。經(jīng)拆檢,發(fā)現(xiàn)3#機組的4#、8#缸的排氣側(cè)閥橋?qū)U斷裂,氣閥轉(zhuǎn)帽損壞。對4臺機組全部氣缸蓋進行了拆檢,發(fā)現(xiàn)多個氣缸蓋中的閥橋?qū)U斷裂,斷裂部位均發(fā)生在閥橋?qū)U與氣缸蓋安裝面下1mm~2mm處;同時發(fā)現(xiàn)數(shù)個氣缸蓋中的氣閥轉(zhuǎn)帽損壞,損壞形式均為碟形彈簧斷裂。截至故障發(fā)生時,1#機組運行138h、2#機組運行134h、3#機組運行111h、4#機組運行63h。
故障發(fā)生后,立即從氣缸蓋組件加工與裝配工藝、氣閥閥橋組件受力有限元計算、閥橋?qū)U材質(zhì)與熱處理工藝、閥橋?qū)U斷裂與氣閥轉(zhuǎn)帽損壞的邏輯關(guān)系四個方面對該L21/31柴油機的故障原因進行了較為深入全面的分析,同步完成了L21/31柴油機氣缸蓋加工工藝與組件裝配工藝的自查,還取得了L21/31柴油機專利方(德國MAN公司)和氣閥轉(zhuǎn)帽供應(yīng)方(韓國STX公司)對閥橋?qū)U斷裂和氣閥轉(zhuǎn)帽損壞原因的分析意見。最后,柴油機總裝廠完成了L21/31柴油機全部氣缸蓋組件的更換和整機恢復(fù)工作。
1)加工和裝配工藝方面的自查
(1)針對L21/31 氣缸蓋組件加工工藝開展檢查
重點圍繞著氣缸蓋閥橋?qū)U安裝孔的垂直度與位置度、閥橋?qū)U的加工、閥橋體內(nèi)孔的加工精度和搖臂的加工進行了重點分析和成品檢查。
經(jīng)過工藝過程的自查和實測檢查,由于均有相應(yīng)的成熟工藝驗證,并有專用非標(biāo)刀具和數(shù)控設(shè)備的保證,氣缸蓋閥橋?qū)U安裝孔的加工,閥橋?qū)U、閥橋體和搖臂的加工均符合專利方的圖紙要求。……