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混凝土泵車故障緊急處理的措施

2012-12-31 00:00:00羅滿香席晨露黃友任
科技創新導報 2012年27期

摘要:本文從混凝土泵車的組成、結構、工作原理和特點出發,對混凝土泵車故障進行分類、整理和歸納,找出泵車發生故障的原因。針對泵車故障出現的原因采取相應的對策,以此提高泵車的運行效率,減少不必要的組件損壞。

關鍵詞:混凝土泵車 故障 處理

中圖分類號:TU248 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2012)09(c)-0089-01

混凝土泵車是以汽車或者專業車輛基礎,具有機動性強的輸送設備。混凝土泵車是為施工建設提供機械支持的設備,其可以大大節省施工過程中的人力和物流,提供施工速度和質量。因此,混凝土泵車一直是建筑施工中重要的機械設備。然而,混凝土泵車自身結構復雜,技術性強,經常出現各種故障。本文主要分析混凝土泵車出現的緊急故障,并提出一些意見和建議。

1 攪拌系統常見故障及排除

1.1 漏漿故障

混凝土泵車配備了潤滑設備,防止混凝土從轉動軸漏出。然而,混凝土泵車泵送一次就好消耗掉潤滑油,分配閥再次將潤滑油泵送到軸承出,將混凝土封閉在攪拌系統中。一旦出現攪拌軸漏漿現象,技術人員就要檢查潤滑油供給情況。[1]首先檢查潤滑油是否充足,濾油網是否暢通和分配閥工作是否正常等。技術人員應該及時更新相應的工作元件,并定期對其進行維護。

1.2 攪拌軸故障

攪拌軸是由液壓馬達推動的,實現對混凝土的二次攪拌,并向混凝土缸中送料。一旦攪拌軸轉動出現故障,技術人員應該及時檢查液壓系統,并檢查液壓馬達內泄情況。如果液壓馬達轉速達不到80%以上,就必須檢查料斗空載和滿載的轉速。[2]

1.3 輸送管故障

SY5360型45m泵車可以進行正常的正、反泵、打水和泵送砂漿,但不能進行混凝土泵送,否則就出現堵管現象,而且總是堵在第三節臂架管處。懷疑泵管內有異物。技術人員拆開第三節泵管,并未發現任何無異物。泵車在打正泵時候,主系統壓力正常,而且檢測系統最大壓力和最小壓力正常。SY5360型45m泵車僅僅使用了3個月,進而排除主泵液壓系統故障。技術人員拆開變徑管,并未發現S形管內存在異物,進而檢查活塞頭,發現活塞頭并未出現磨損。技術人員拆開第三節臂架處彎管,進行正泵和混凝土能泵送,懷疑泵管內有異物。當技術人員拆開拆泵管后,并未發現任何異物,這說明泵送系統正常。技術人員通過輸送缸內活塞正常,S形管內無異物,進而判斷泵管內有故障。技術人員檢查所有泵管后,發現行走臺處第一節水平管內存在攪拌車葉片,所以泵車故障應該是攪拌車葉片脫落堵塞泵管所致。

1.4 堵泵故障

混凝土泵車采用垂直軸蝶形分配閥技術,這樣就會導致各種類型的堵泵故障,如吸入道故障、閥箱故障。因此,技術人員應該采取以下措施,避免堵泵故障的發生。

第一,工人員將混凝土泵車、輸送管和供料系統進行合理分布,防止堵泵故障的發生。第二,工作人員對混凝土進行合理的配比,保證泵送混凝土的質量。[3]第三,技術人員定期對輸送管道進行維護,更換損傷部件。第四,技術人員要保持泵機的環境,如料頭、閥箱混凝土堆積和閥窗的暢通等。同時,技術人員要檢查出料口的密封情況,更換磨損部件,調整部件間隙。另外,技術人員要對混凝土泵機進行定期維護。[4]第五,工作人員正確操作泵機。

例如,HBT60A型混凝土泵在泵送混凝土以后泵機就不在啟動,同時電機電源的交流繼電器不斷發出“啪嗒啪嗒”響聲,技術人員懷疑電源電壓不夠。技術人員將交流繼電器更換后,繼電器恢復正常,但電機發動聲音異常。技術人員將電機電源轉換為三角形連接,使得電機恢復正常。然而,機器主油路的壓力持續升高,但泵送正常運轉。技術人員停止泵送以后,主油路的壓力仍然上升,所以技術人員懷疑是電機啟動異常的原因。泵車電機正常運轉時,主油路壓力為零。如果主油路電液換向閥出現堵塞,會使電機帶負載啟動,增加主油路壓力。因此,技術人員更換主油路電磁換向閥和液動換向閥。技術人員進行液動換向閥拆卸的時候,發現閥腔內兩端的回位彈簧中斷裂,出現T 形腔堵死現象,致使液壓油進入推送機構的液壓缸中,增加主泵壓力。技術人員更換液動換向閥后,電機啟動正常。

2 泵送系統液壓油溫過高

在建筑施工過程中,混凝土泵車需要連續工作。同時,混凝土泵車的泵送系統不斷更換泵向,這樣就對泵送系統造成一定的沖擊。泵送液壓系統由主油路構成,采用雙向變量軸,分別向柱塞泵和串聯主液壓缸輸送,并構成一個封閉式的回路。簡單地說,混凝土泵車泵送系統一直處于高壓和大流量的環境中。因此,混凝土泵車泵送系統經常出現油溫過高的現象。

混凝土泵車油溫過高不僅僅是技術上的問題,還有操作和維護方面的問題。下面就對混凝土泵車油溫過高的原因進行分析。第一,混凝土泵車液壓油油量不足;第二,泵車冷卻器風扇運轉不靈;第三,混凝土泵車散熱片灰塵過多,影響散熱;第四,混凝土泵車冷卻器堵塞;第五,混凝土泵車臂架液壓系統負荷時間過長;第六,混凝土泵車泵送液壓系統輔助油路中國的溢流閥損壞;第七,混凝土泵車液壓系統內部出現泄漏。[5]

一般情況下,混凝土泵車液壓系統的工作環境為30~80℃,而溫度高于這一上限以后,混凝土泵車內的油溫迅速升高。技術人員應該讓泵機停止工作,通過對比和檢查,采取相應的修理措施。工作人員可以通過手觸方式檢查過熱元件,并進行及時的檢修。

3 電氣元件故障及處理

混凝土泵車的QF閉合不嚴故障,主要原因為一觸點燒損,致使觸點脫開。技術人員應該采取以冷卻式辦法,使其自動復位。混凝土泵車電磁鐵失靈,主要原因為整流橋、熔斷器和線圈等部件燒損,使得泵機工作線路接觸不良。技術人員應該仔細檢查整流二極管、熔芯、線圈,并更換燒毀部件,保證線路的通暢。混凝土泵車接近開關失靈,主要原因為泵機底部粘有油污和間隙太大。工作人員應該采取調整間隙和清理油污,保證混凝土泵車泵機的正常運行。

4 結語

在混凝土泵車的操作過程中,經常出現泵機故障。本文分析混凝土泵車出現的故障,并提出相應的應急措施。混凝土泵車在工作過程中,技術人員需要定期對混凝土泵車進行檢查、維修和保養。總之,混凝土泵車要做到及時檢查,早發現故障,避免任何故障隱患,延長混凝土泵車的使用時間。

參考文獻

[1] 趙秀春.混凝土泵車常見故障探析[J].裝備制造技術,2009(9):92-93.

[2] 楊小強,馮柯.混凝土泵(車)的常見故障與排除[J].建筑機械,1999(3):54-55.

[3] 舒林秋.混凝土泵常見故障與排除[J].橋梁機械與施工技術,2004(3):28-29.

[4] 張國忠.現代混凝土泵車及施工應用技術[M].北京:中國建材工業出版社,2004.

[5] 國家發展和改革委員會.混凝土泵車[M].北京:中國計劃出版社,2005.

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