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汽輪發電機(空冷)轉子銅排沖孔拖動機構的改進設計與制造

2013-01-01 00:00:00曲維芝
科技創新與應用 2013年4期

摘 要:汽輪發電機(空冷)轉子銅排沖孔拖動機構是用來完成銅排沖孔工序的專用工藝裝備。其工作原理是將沖模安裝在沖床上,將銅排一端穿過沖模定位槽與托動設備連接并固定,不同產品配置專用的節距定位尺板來控制產品節距(孔間距),通過拖動機構與沖床沖孔之間有規律的聯動,來完成轉子銅排沖孔工序。本文闡述了銅排沖孔工序專用托動機構的設計、制造。解決以往拖動設備噪音大、定位機構不合理、設備運行不穩定、產品質量逐年下降等難題,并對其技術細節進行了描述,其經驗對同行業具有借鑒意義。

關鍵詞:汽輪發電機(空冷);轉子銅排;沖模;沖孔;拖動;節距定

引言

汽輪發電機(空冷)轉子銅排沖孔拖動機構的運行穩定性及設計可靠性,是確保生產進度,降低設備故障提高生產效率的基礎,是保證產品質量的關鍵。以往拖動機構的設計是采用氣動馬達作為驅動源,作業現場噪音大,嚴重影響員工的身心健康,且氣動馬達部件及定位板等易損件頻繁更換,導致設備維修停機率高,,嚴重制約生產的正常進行,產品質量難以保證。

1 氣動馬達拖動機構運動特點、存在問題及缺陷

1.1 氣動馬達拖動機構與床沖的配合工作流程是:

1)定位(定位板與定位銷充分接觸并保持),2)沖孔,3)定位板上移(取消與定位銷的定位),4)拖料機構前行一個節距定位(定位板下移再次定位),重復上述1~4的動作完成銅排沖孔工作。

值得注意的是,在動作3發生的過程中,由于氣動馬達的工作原理,使拖動機構上的定位板與定位尺板上的定位銷分離時產生相對摩擦,長期使用造成定位板磨損,使產品節距發生相對改變,孔節距超出產品圖紙規定的公差范圍,導致加工工件報廢,不及時更換定位板將嚴重影響產品質量,造成產品加工、原材料、人工等浪費,給企業造成損失,頻繁更換定位板也將造成生產停機損失。為了解決這些問題,降低廢品率,保證產品質量,設計技術先進、結構合理的新型銅排沖孔拖動機構是十分必要的。

1.2 氣動馬達拖動機構的工作原理

氣動馬達拖動機構的工作原理是在一定壓力的風源作用下,連續輸出一個單一方向(即拖料機構移動方向)的動力,當動力受阻時機構可停止移動,但驅動力并沒有消失,這個驅動力通過定位板,以水平方向作用在定位銷側面,當定位板垂直向上移動時,與定位銷產生相對滑動摩擦

f=?滋N f-摩擦力 ?滋-摩擦系數 N-正壓力(作用在定位銷的側面)

不難理解,一根銅排有多少個孔,就產生相同數量的相對滑動摩擦,一臺空冷100MW機組約有2萬個通風孔,這樣頻繁的相對滑動摩擦會導致定位板磨損,進而影響銅排節距尺寸發生改變,如不及時發現,就導致質量問題發生。

2 沖床沖孔及拖動機構之間的聯動特點分析

當定位銷與定位板充分接觸時沖床沖孔(此時要求定位板與定位銷保持充份接觸, 以保證節距尺寸),當結束沖孔,沖頭提升后,定位板與定位銷水平分離(解除相互作用力N=0),定位板提升,拖動機構與定位板在驅動力作用下,整體移到下一個定位銷處進行下一次沖孔,這樣周而復始直至沖完最后一個孔。這里關鍵是:(1)機構拖料時,保持定位板與拖動機構相對不動,但整體水平移動。(2)沖孔的過程中,始終保持定位板與定位銷充分接觸,以保證節距尺寸。(3)解除定位板與定位銷之間的相互作用力。

3 解決方案

3.1 選用直聯式行星針輪擺線減速機,配以變頻電機作為新銅排拖動機構的動力源(電機的正反轉,有效實現定位板與定位銷之間的充分接觸與徹底分離)

3.2 模塊Ⅰ為定位板及銅排固定支架,模塊Ⅱ為拖動支架,將模塊Ⅰ及模塊Ⅱ通過直線軸承連接及導向(直線軸承的底座安裝在模塊Ⅱ的拖動支架上,而直線軸承的滑座安裝在模塊Ⅰ的支架上),彈簧拉力器實施預拉力,實現模塊Ⅰ和模塊Ⅱ的整體移動,當定位板接觸定位銷時,模塊1靜止,此時模塊2向前移動,來實現定位板與定位銷完全接觸,在延時繼電器的作用下,沖床完成沖孔后,電機翻轉,拖動機構反向移動,使定位板與定位銷分開,此時氣動電磁閥使定位板提升,在彈簧預拉力作用下,模塊Ⅰ及模塊Ⅱ形成一體,在模塊Ⅱ的拖動作用下前移,在延時繼電器的作用下,定位板通過此前沖孔的定位銷后下移,直到接觸下一個定位銷。這樣實現定位板與定位銷充分接觸與徹底分離,消除了定位板的摩擦,杜絕了定位板的磨損,從而保證沖孔節距不變。

3.3 利用原設備輔助架上的齒條和節距定位尺板(定位銷)。

3.4 根據運動規律設計新型銅排拖料機構。

4 結構設計

選擇:一級立式直聯型行星針輪擺線減速機

5 控制部分

通過變頻電機、無觸點接近開關及延時繼電器、三位四通氣動電磁換向閥等控制,實現沖床及銅排拖動機構的有效聯動,實現連續自動的沖孔工藝操作。

6 結論

通過設計、制造、安裝及調試,成功制造了改進型轉子銅排沖孔拖動機構,該機構具有技術先進,結構合理,運行平穩可靠等特點,有效的克服了原有機構存在的不足與缺陷。先后完成了空冷60MW、空冷100MW及空冷135MW等汽輪發電機轉子銅排沖孔工藝產品的生產,同時完成了390H燃氣輪發電機轉子銅排沖孔工藝產品的生產,提高了產品質量,生產進度有了很大的提高,特別是提升了產品制造裝備的生產水平和生產能力,解決了產品生產質量不穩定、生產進度慢、生產現場噪音大等技術難題。

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