摘要:本文從提高高比重太安的感度入手,采用太安粗細藥混合法和球磨機粉碎法試驗分析,解決高比重太安生產普通導爆索出現的感爆不合格問題。
關鍵詞:高比重太安 工業普通導爆索 感爆性能 試驗分析
1 概述
通常情況下,以太安為藥芯生產工業普通導爆索,在兼顧生產和產品質量的同時,太安假比重一般在0.73-
0.85g/cm3之間.但近兩年,由于市場供貨所限,我廠所用太安假比重高達0.90g/cm3左右,這樣用原生產工藝生產的普通導爆索,感爆試驗出現嚴重不合格現象,造成無法生產的局面。
2 感爆性能影響分析
影響工業導爆索的感爆性能的因素很多,有炸藥品種,炸藥的細度和硬度,藥芯密度和直徑及炸藥水分與鈍感物質含量等因素。對于炸藥品種已定,結構已定的導爆索來說,影響感爆性能的主要因素,就高比重太安來說,其結晶硬而實,或大而實,這樣在藥芯直徑一定時,生產導爆索的藥芯密度偏大,不利于其感爆性能。為此使用高比重太安生產工業普通導爆索為滿足其感爆性能的要求,必須提高高比重太安的感度。
3 感爆性能試驗分析
為了提高高比重太安的感度,就必須采用新的工藝配制太安,降低其硬度,提高其細度,以下采取兩種方法試驗分析。
3.1 采用粗細太安藥混合法試驗分析 用此法配制太安藥。粗藥選用高比重太安(0.90g/cm3左右),細藥選用球磨機磨至30-35分鐘假比重為0.62-0.70g/cm3的太安,并按一定比例充分混合,100%過3遍20目篩配制而成。其目的在于通過摻入一定量的細藥,提高太安藥的感度,有利于普通導爆索的感爆性能。試驗分析表明:粗細太安藥重量分別按2:1和3:1比例所配制的藥生產的普通導爆索各3000米,按標準全數測試,感爆試驗全部合格。但粗細太安重量按1:2比例配制的藥,制索不好下藥,無法生產。此后,采用粗細藥重量為2:1比例所配制的太安藥生產10萬米普通導爆索,按標準加倍抽樣試驗,未出現感爆試驗不合格現象,其它性能也均符合要求。以上具體有關試驗情況詳見表一。
表一 粗細太安藥混合法試驗分析情況表
備注:生產工藝除太安配制工藝變化外,其它生產工藝均不變化
3.2 球磨機粉碎太安試驗分析 此法配制太安同配制低能導爆索用藥過程類同。就是在一定條件下,將一定量的高比重太安(0.90g/cm3)加入球磨機內粉碎一定時間,經干燥篩選配制而成。其目的在于通過球磨機將一定量的太安結晶粉碎,降低硬度,提高細度,有利于藥的感度。試驗分析表明:在球:料:水(3.5:1:3)的重量比一定時,在加料量一定時(每次加7kg),通過調整磨藥時間進行試驗。當磨至時間分別為2分鐘、3分鐘、5分鐘、7分鐘時,配制一定量的太安藥生產樣品各3000m。發現磨至2分鐘時,有感爆不合格現象。當分別磨至3分鐘、5分鐘時,未發現感爆試驗不合格現象,為此進一步試驗,發現在其它條件不變的情況下,將磨藥時間控制在3-5分鐘所配成的藥生產普通導爆索10萬米,按標準試驗,未發現感爆試驗不合格現象,其它性能也符合標準要求。具體以上試驗情況詳見表二。
表二 球磨機粉碎太安試驗分析表
備注:生產工藝除配制太安藥變化外,其它均不變化
3.3 粗細太安藥混合法與球磨機粉碎太安法試驗對比分析 采用粗細太安藥混合法生產普通導爆索,雖能保證產品質量,但粗細太安藥混合法在配制過程中藥塵較大,還由于粗細太安藥比重相差大,混合后很難均勻一致,流散性不好,特別是在制索過程中不好下藥,時有斷藥現象,不利于產品質量。采用球磨機粉碎太安法,雖工作量加大,損耗也較大,但較前一種方法相比,在配制過程和制索過程藥塵明顯減小,而且混合也較均勻一致,流散性也有所提高,在制索過程中下藥較好,藥量較穩定。綜合比較上述兩種方法,從安全生產和產品質量的角度分析,后一種方法較前一種方法更加合理可行。
4 結束語
采用新的太安配制工藝,高比重太安(0.88g/cm3)可以生產出質量合格的普通導爆索,解決感爆試驗不合格的問題,但由于本人時間較緊,試驗量有限,還會有更加合理可行的配制工藝,還會有通過調整其它生產工藝的途徑,解決高比重太安生產普通導爆索所遇到的問題,讓我們在今后的工作實踐中共同試驗分析與探討。
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作者簡介:黃懷綱(1969-),大專文化,現在山西同煤集團化工廠擔任車間主任。