摘 要:本文重點介紹了帶式冷卻機在運行過程中暴露的傳動系統、支撐裝置、臺車和下料溜槽等問題,找到故障原因,提出了解決辦法。完成后,取得了良好的效果,獲得了可觀的經濟效益。
關鍵詞:帶冷機;托輥;臺車;密封板
1 前言
燒結機卸下的燒結礦平均溫度達到750~850℃,直接進入高爐冶煉,會使燒結礦的運礦設備、高爐礦槽、稱量車和爐頂設備壽命降低,同時也使勞動環境惡化,帶冷機是將高溫燒結礦冷卻至≤100℃可以直接用膠帶機運往高爐進行冶煉的設備。帶式冷卻機主要由鏈條、臺車、傳動系統、拉緊裝置、支撐裝置、卸灰系統、密封裝置和風機組成。濟鋼336m2帶冷機投產于2005年9月,由馬鋼院設計唐山冶金機械廠生產,設備使用初期效果良好,但運行過程中,陸續暴露一些問題:傳動系統頻繁故障、鏈條拉長間隙大、臺車跑偏、托輥更換數量大、密封不嚴、下料漏斗磨損嚴重,針對出現的問題,利用大修時間進行改進或更換,取得了良好的效果。
2 存在問題及原因分析
自投產至今,帶冷機未進行大的維修,設備老化嚴重;帶冷機的缺點是空行程臺車數量多,占一半以上,故設備本體重量大,運行中又要增加500t左右高溫燒結礦,致使負載較重,易于發生設備損壞。
2.1 負載大,造成傳動裝置易損壞,原設計使用的齒式聯軸器(帶抱閘輪)與行星減速機(NBD250-20)組合,帶動中級減速機及大齒輪箱運行,其中聯軸器內外齒及抱閘輪一起造成找正困難,而且需要經常潤滑,減速機速比合適,但高速軸軸徑及軸承偏小,明顯不能滿足使用要求;
2.2 較大負載還會使鏈條間拉力增加,應力集中,主要表現在造成鏈條銷孔拉長(銷孔尺寸擴大30mm以上),臺車間距增加,星輪齒板間或頂輥襯,漏料揚塵嚴重。
2.3 帶冷機運行一段時間以后,由于鼓風機風量匹配不均勻和鏈條變形等問題,使得臺車在使用過程中承受不均勻的熱負荷并產生嚴重的冷熱變形,導致帶冷機臺車跑偏,托輥損壞嚴重,據統計每月更換托輥12個左右。
2.4 臺車密封主要有三部分組成,其一為底部密封起到防止鼓風風箱間串風,保證鼓風效率;其二為兩側密封防止臺車體側端與鼓風風箱間漏風;其三為臺車與密封罩間密封,確保有更多的高溫煙氣通過煙筒進入余熱發電系統;密封板原使用材質為氟橡膠及陶瓷纖維,更換初期能夠起到密封作用,但長時間使用易碳化變硬后斷裂,失去密封作用,而且斷裂的密封板容易堵塞下料口。
2.5 帶冷機前端下料溜槽起到緩沖沖擊的作用,燒結礦冷卻后,傾翻至溜槽后,緩慢落到下部成品皮帶上,由于每天遭受大約1萬t燒結礦沖擊,磨損非常快,改造前采用的格子板結構,使用σ=30mm普通鋼板焊接,雖然能夠形成料磨料結構,但仍需要每月進行維護,工作量大,環境惡劣。
3 改進措施
3.1 將齒式聯軸器重新選型,改為梅花墊式(MLL2型),并增大聯軸器扭矩,減速機選用更加可靠的減速機(NGW62-20)代替行星減速機,高速軸徑由35mm增加到50mm,軸承也相應增大。
3.2 將帶冷機鏈條全部更換;鏈板原使用材質為15MnVNR,主要用于鍋爐壓力容器,銷軸材質為45#鋼,只有輥襯材質選用35GrMo,更換后的鏈條鏈板材質為35GrMo,并對其進行上下摩擦面表面淬火,提高其表面硬度值(HRC達到50),銷軸加油孔深度由5mm增加到10mm。
3.3 在臺車跑偏區域(鏈條距托輥輪緣距離差別大),局部調整托輥高度,使臺車發生稍許傾斜,從而鏈條得到一個平行于臺車的分力,則臺車與鏈條一起偏移。
3.4 改變托輥內部結構,原使用托輥內部安裝兩盤型號為23022軸承,分別安裝于托輥前后兩端,改進后,將托輥前后各增加一盤軸承,使托輥承載力加大。
3.5 改變帶冷機密封板材質,原使用的氟橡膠雖然具有耐高溫、耐油和耐介質性能,但主要用于制作油封和O型圈,耐溫在400℃以下;陶瓷纖維具有重量輕、耐高溫和熱容小等優點,但由于生產工藝等問題,也無法很好的應用;采用Φ0.3mm不銹鋼絲,上端用鋼板夾緊固定,排列成σ=20mm的鋼絲刷,用螺栓或楔鐵固定于密封處。
3.6 將下料溜槽內部格子板全部清除,在支撐梁上鋪接鋼板做底板,底板上固定螺栓,并將耐磨塊(材質為ZG30Gr18Mn12Si2N)安裝在上面,形成料盒,達到料磨料的效果。
4 取得效果
4.1 傳動系統改造完成以后,解決了高速軸聯軸器打齒,找正困難,減速機高速齒輪及軸承易損壞等問題,降低了檢修及日常維護量。
4.2 鏈板材質選用合金結構鋼35GrMo,具有很高的靜力強度、沖擊韌性和較高的疲勞極限,能夠長期工作于500℃的高溫環境,加油槽增大后,使潤滑更加簡便,輥襯轉動靈活。
4.3 解決了臺車跑偏問題,鏈條基本不再磨損托輥輪緣,機頭機尾星輪在撥動鏈條時,不再磨鏈條內側。
4.4 托輥更換數量明顯減少,由原12個/月減少到3個/月,減少了檢修工作量。
4.5 密封板更換完成以后,未出現密封板斷裂脫落現象,漏料情況基本解決,環境得到很好的改善。
4.6 下料溜槽由格子板改為耐磨塊形式,使壽命得到有效的提高,達到一年以上。
5 效益分析
改造前因傳動系統故障造成頻繁停機,累計時長達到24小時,問題解決后,增加燒結礦產量約1萬t,經濟效益60萬元;鏈條更換完成以后,基本不需日常維護,每年節約檢修費用15萬元;降低了托輥更換數量,每年減少更換托輥數量約80個,節約備件及維護費用40萬元;密封板使用壽命能夠達到一年,降低備件消耗費用20萬元;
6 結語
帶冷機系統改進完成以后,取得了很好的效果,環境得到明顯的改善,降低了維護工人的勞動強度,增加了可觀的經濟效益。
作者簡介:魯亮(1981-),男,山東省德州人,本科,工程師,主要從事設備管理工作。