粉磨系統的鐵雜質去除措施
Removal Measures of Iron Impurities in Grinding System
金光輝,崔紀忠,郁國強
我公司兩條生產線生產工藝流程中的3臺水泥磨及1臺生料磨,均為管磨機,磨機運行時系統內產生的鐵雜質較多,嚴重影響管磨機粉磨質量,進而影響水泥、生料的產質量,情況如下:
(1)水泥磨機使用水渣配比占8%~10%,其中含有的鐵雜質比較多,入磨之前不能被懸掛式除鐵器有效除去。通過在回粉斜槽中取樣檢測,含鐵屑2.5%左右,這不僅影響磨機選粉機效率,而且對水泥質量影響較大。開路水泥磨因無選粉機系統,細小鐵雜質更是無法去除,直接進入水泥成品當中。
(2)生料磨使用鋼渣配比占2%,其中含鐵成分占15%。鐵雜質因包裹在顆粒內部,只有在磨內破碎以后才能完全暴露出來,通過檢測回粉料吸除鐵雜質3%~4%。正常運行時雜質完全在磨內循環,因回粉料有90%左右回到細磨倉,不斷在細磨倉沉積或在系統中循環,影響生料粉磨質量。
圖1 管道除鐵裝置
圖2 囊式除鐵裝置
(3)球磨機使用研磨體,因質量問題存在個別破損等現象,小碎球雜質也會在磨內循環,無法排出,再加上襯板的消耗,每次檢修時清倉篩選,鐵屑雜質都在1~2t以上。
(4)雜質越來越多,進而影響水泥磨和生料磨的臺時產量,磨機研磨效果下降,鐵雜質入選粉機后對內部沖刷、磨損較大,影響選粉機效果。
(5)在電收塵器及回灰提升機檢修時易在灰斗內部遺留鐵件,如不及時去除,鐵件進入生料均化庫內,會嚴重影響回轉窯生料粉供應的連續穩定,甚至會卡在執行器閥門內。
為此,公司對磨機生產的各個環節采取了除鐵措施。
(1)在閉路水泥磨回粉系統加裝管道除鐵裝置兩臺,即在入選粉機前的下料溜槽各安裝一個100t/h的管道式除鐵器,在不破壞循環系統負壓風的前提下,管道式除鐵器能有效除去物料中99%以上的鐵雜質,從而有效地保護磨機,提高臺時產量;在開路水泥磨入庫提升機入口溜子處安裝1臺50t/h管道除鐵裝置,去除成品中鐵雜質;在生料磨回粉溜子處安裝1臺300t/h管道除鐵裝置,去除包裹在鋼渣內的氧化鐵雜質及碎小鋼球、段,防止再次進入磨內。
此4臺管道除鐵裝置形式均如圖1所示(規格有所不同),當物料流經該除鐵器時,其中的鐵磁性物質被吸附到管道除鐵器的不銹鋼管壁上,隨永磁體的移動而逐漸向出鐵口方向滑動,實現與物料分離。在出鐵口處,因永磁體沿循環運動方向移開,鐵磁性物質失去磁力吸引,在重力的作用下從出鐵口排出,實現物料的自動除鐵。
(2)在生料均化庫回灰提升機下料溜子處安裝1臺囊式除鐵裝置(圖2)。該裝置下部安裝兩道手動插板,可以很方便地排除檢修時遺留下來的鐵件,而且密封效果好。
(1)水泥磨在入選粉機前的下料溜子安裝管道式除鐵器,兩臺水泥磨每月除鐵1t左右,可有效地保護磨機,降低選粉機沖刷,避免出現堵斜槽事故及回粉翻板閥卡住現象。
(2)開路水泥磨磨尾除鐵,可有效去除水泥中的細小鐵屑,提高水泥成品質量。
(3)生料磨選粉機粗粉除鐵系統,除鐵量較大,正常運行時,平均每月除鐵近10t,保證了磨機級配穩定,循環負荷率下降,提高了臺時產量,縮短了研磨體篩選雜質的檢修時間,細磨倉每2~3年檢修一次即可,降低了勞動強度。
(4)在入生料均化庫之前下料溜子采取囊式除鐵裝置,可以清除電收塵器檢修下來的鐵件,避免鐵件進入生料均化庫,提高了生料供窯下料的穩定性。
TQ172.639
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1001-6171(2013)05-0106-01
泰山中聯水泥有限公司,山東 泰安 271413;
2012-12-29;編輯:趙 蓮