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下羅拉軸承的早期失效分析

2013-03-20 08:33:12羅平爾衛瑞元
機床與液壓 2013年4期
關鍵詞:油脂分析

羅平爾,衛瑞元

(1.蘇州工業職業技術學院,江蘇蘇州215040;2.蘇州大學,江蘇蘇州215040)

在現代紡織機械中,下羅拉軸承為非標準滾針軸承,具有質量輕、摩擦阻力小、啟動快、潤滑相對簡單、便于失效更換等較多優點,作為承受載荷的支承件在紡織行業被廣泛運用。LZ16.5 下羅拉軸承設計要求額定壽命20 000 h,但在實際使用時,經常會出現提前失效,甚至正常運行10 000 h 都不到就出現失效導致細紗機故障。因此有必要對失效的軸承進行試驗分析,研究早期失效的機制,并改進以提高生產效率。

作者從設計強度是否足夠、加工材料是否存在問題、使用中有無做好潤滑工作3 點出發,采用表征分析、尺寸測量、金相組織觀察、硬度分析、油脂水分測試和紅外光譜分析等方法,通過物理和化學檢測指標,對下羅拉軸承進行失效機制分析,找出引起軸承失效的原因。實踐證明,這種方法能夠準確地確定下羅拉軸承失效的主要原因。

1 軸承概況

下羅拉軸承為非標準滾針軸承,采用GCr15 制造該軸承內、外圈和滾針,采用尼龍制造保持架,屬于輕型軸承,質量0.07 kg,最小基本承載能力6 kN,在運轉時,單側受力2 940 N,表面速度達70 m/s,轉速約4 000 r/min。在軸承廠進行疲勞實驗時,額定壽命為20 000 h,該軸承LZ16.5P0設計尺寸和精度等級見表1。

表1 LZ16.5的基本尺寸 mm

2 外觀檢測

取一組共4個失效軸承進行分析。外觀檢測發現:其外圈和保持架上均粘著黑色潤滑脂,其中3個失效軸承的潤滑脂中還附著大量紗線,另一個軸承經清洗后,發現內圈表面有紅褐色和黑色斑點,位于軸承內圈中間位置(見圖1),說明該軸承已經銹蝕。4個軸承的內圈端面上均有明顯的凹坑、條痕和麻點。根據軸承的失效原理推斷:銹蝕是由于水汽等侵入,并發生化學或電化學腐蝕造成的;壓坑是在外力的作用下,由于硬質物體 (如運轉中產生的金屬顆粒)侵入工作表面產生的;條痕屬于劃傷,是硬質物體侵入工作表面后產生相對運動造成的;麻點是表面塑性變形并產生疲勞剝落造成的。顯然,軸承在運轉過程中發生過磨粒磨損、銹蝕和表面局部塑性變形等損傷,保持架上的黑色干涸的潤滑脂及其中的紗線,說明有雜質、異物等進入,引起摩擦阻力增大,極可能伴隨產生高溫,使潤滑油膜被擊穿,在表面產生高溫氧化或者高溫回火、二次淬火等。針對這一現象,需要對表面硬度、金相組織等進行測試。

圖1 失效軸承外觀檢測

3 化學成分

采用光電直讀譜分析儀,對失效軸承的內、外圈材質進行了化學成分分析。從表2可以看出:軸承內、外圈材料為高碳鉻軸承鋼,內圈的碳元素明顯偏低,其他元素含量基本符合GB/T 18254-2000 《高碳鉻軸承鋼》標準對GCr15的要求。

表2 失效滾動軸承鋼的化學成分(質量分數) %

4 金相組織

在新軸承和3號失效軸承的內、外圈切取試樣,將試片用4%的硝酸酒精侵蝕,并在試片上檢測金相組織及其化學成分。在掃描電鏡(SEM)下其組織形貌如圖2—3所示。從圖中可以看出:軸承內外圈組織均為回火針狀馬氏體、呈團絮狀的不規則白色顆粒的合金滲碳體(Fe,Cr)3C,及殘留奧氏體的復相組織。

圖2 新軸承金相組織

圖3 3號失效軸承的金相組織

經對比,新軸承樣本和失效軸承樣本內均未發現明顯的金相組織變化,基本符合JB/T 1255-2001的淬回火馬氏體組織3級規定。

5 硬度檢測

用洛氏硬度儀對內、外圈進行檢測,由于滾針細小,采用維氏硬度檢測,然后換算為洛氏硬度。為了更好地說明問題,采用了6個樣本進行對比分析(1號、2號為新軸承,3號~6號為失效軸承),測量數據見表3。

表3 硬度數據檢測

由表2可知:新軸承和失效軸承的內、外圈及滾針的硬度值分布較均勻,但與JB/T 1255-2001 規定的GCr15 淬回火組織的硬度(HRC60~65)相比偏低;新軸承的內、外圈及滾針的硬度值比失效軸承的硬度值偏低,失效軸承的內、外圈及滾針的硬度值比新軸承的高約HRC1~2。在軸承配對設計中,外圈固定則要求外圈比內圈和滾針的硬度偏高或一致,因此新舊軸承滾針的硬度匹配度與設計原則略有偏差。且失效軸承在使用過程中,由于塑性變形導致表面硬度上升,產生表面硬化,外圈的表面硬化變化更加明顯。

6 水分測試與油脂分析

6.1 水分測試

由于有個別軸承的表面出現了銹蝕,所以,需對軸承表面進行水分測試,以檢驗水汽等的侵入情況。此次實驗采用卡爾費休庫侖法,測定時間短,測定等級可達10-6,雖然有些具有副反應的物質如酮類、醛類不能測定,但用在該產品的測試上相當合適。軸承油脂所含水分的測試結果如表4所示,除生銹的軸承,其余軸承的水分含量均值為541.7×10-6。從水分測試結果可見,軸承生銹是偶然現象,一般軸承的水分含量并不多,基本在一個合理的范圍內。

表4 卡爾費休水分測試

6.2 紅外光譜測試

滾動軸承損壞的原因30%是由于軸承的潤滑不良,良好的潤滑對提高軸承壽命和勞動生產率有著至關重要的影響[3]。選用合適的潤滑油脂,并且添加合理的數量,能減少軸承的摩擦與磨損,使軸承運轉平穩[4]。

(1)潤滑脂各組分的鑒別。通過對失效軸承(樣本5,生銹)上所提取的油脂進行紅外光譜測試,并與克魯伯ISOFLEX TOPAS L32 潤滑脂和未失效的潤滑脂進行了對比分析,所得結果如圖4所示。

圖4 油脂紅外光譜測試分析

由圖4可知:失效潤滑脂在3 600~3 500 cm-1左右出現的寬的吸收峰和1 700 cm-1左右出現的尖銳強譜帶,是由碳氧雙鍵C==O 伸縮振動造成的,隨著運轉時間的延長,吸收峰在不斷地加劇和提高,說明高溫下,潤滑脂正在不斷地氧化分解。研究表明:油脂在1 700~1 740 cm-1左右出現了明顯的碳氧雙鍵C==O伸縮振動吸收,其對波峰的吸收與油脂的劣化程度成正比,是油脂化學劣變的一項重要參數。從這項參數結合失效軸承油脂樣品對光譜的吸收明顯減少進行分析,說明油脂在運轉中,可能由于紗線等的進入導致高溫,羥基硬脂酸鋰基脂、碳氫脂肪油的氫原子被奪取了,出現了氧化分解,伴隨出現含C==O的基團或Si、S 等有機低分子分解產物,致使潤滑性能顯著惡化。通過圖譜分析可知:軸承中的潤滑脂已被破壞,油脂失效了。紅外光譜分析雖然是一種重要的分析手段,還可以借助其他的一些分析手段,如鐵譜分析、X射線衍射、能譜分析等進行進一步的細致分析[5]。

(2)添加劑及污染的鑒別及圖譜分析。由圖4可知:添加劑在潤滑油中所占的比例非常低,一般只有5%。通過圖4的圖譜分析,發現在3 650、1 230、1 160、860 cm-1有特征吸收峰,這是由于添加了抗氧劑BHT,而且,在失效的軸承潤滑脂中還繼續存在著。其他諸如防銹劑、硫化油的波峰,并不是非常明顯,對軸承的失效影響不大,故不再討論。在3 800 cm-1有水的OH 伸縮吸收峰,說明存在高濃度的水,即脂已經受到了水污染,故而引起軸承的生銹。

7 綜合分析

失效軸承材料為GCr15軸承鋼,其化學成分基本屬于正常范圍,但其內圈的含碳量略低,從硬度檢測結果來看,滾針的硬度高于內、外圈,說明內、外圈容易磨損和脫落,這點從外觀檢測結果:4個軸承的內圈端面上均有明顯的凹坑、條痕和麻點得以驗證;外圈固定,內圈轉動,外圈硬度低于內圈硬度,這種匹配度與常規設計略有偏差。

從紅外光譜分析可知:由于紗線的導入造成油脂出現氧化分解,這是由于軸承密封不好,異物進入,滾動體與內外圈的摩擦力矩增大,摩擦產生大量的熱,被擠壓部位形成高溫區,由于潤滑油的存在,因此表面高溫部位被重新淬火,形成了淬火馬氏體。同樣由于局部高溫的作用,使緊靠表面的次表層又接受了一次回火,回火溫度高于滾針原來熱處理的回火溫度,致使次表層硬度下降,極易剝落,剝落后形成凹坑,擠壓后形成條痕。從硬度檢測結果:失效軸承的內、外圈及滾針的硬度值比新軸承的高約HRC1~2得到驗證。

另外從紅外光譜分析可知:內圈表面有紅褐色和黑色斑點是由于在3 800 cm-1有水的OH 伸縮吸收峰,說明存在高濃度的水,即脂已經受到了水污染,故而引起軸承生銹。

8 結論及建議

由綜合分析不難得出如下結論和建議:

(1)由于密封不好,異物進入使軸承內表面產生較大的壓應力,產生凹坑、條痕,導致細紗機上下羅拉滾動軸承早期失效。(2)由于密封不好,使油脂受到了水污染,故而引起軸承生銹,導致內圈表面有紅褐色和黑色斑點。(3)在軸承配對設計中,外圈固定則要求外圈比內圈和滾針的硬度偏高或一致,因此新舊軸承滾針的硬度匹配度與設計原則略有偏差。建議將外圈的設計硬度提高HRC2。(4)增加密封裝置,建議采用橡膠密封圈密封,并采用雙唇密封,設計時讓唇口以過盈配合與軸承內圈貼合,從而達到防塵密封的目的,避免因密封不良引起早期失效。

【1】趙傳國,滾動軸承失效分析概論[J].軸承,1996(1):50-52.

【2】林振強,趙瑋,任昌峰.卡爾-費休庫侖法水分測定儀原理及應用范圍[C]//企業計量測試與質量管理-中國科協2005年學術年會論文集,2005.

【3】賈秀麗,張欣.電機滾動軸承潤滑脂的合理使用[J].微機電,2009,42(9):88-89.

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【6】李仁興,周金宇,孫奎洲,等.隨機載荷下滾動軸承系統疲勞可靠性分析[J].機床與液壓,2012,40(1):157-159.

【7】王靜,鄧軍,王斌.滾動軸承故障分形診斷中的信號處理[J].機床與液壓,2009,37(1):173-174.

【8】蔣宇,李志雄,唐茗,等.EMD 下軸承故障程度診斷技術的研究[J].機床與液壓,2009,37(8):257-260.

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