馮曉冉 ,劉曉紅
(1.石家莊強大泵業集團有限責任公司,河北石家莊 050035;2.安徽省機械工業設計院,安徽合肥 230088)
大型疏浚用葉輪在鑄造生產中易產生各類氣孔缺陷,嚴重影響鑄件外觀質量和使用壽命。通過分析氣孔產生的原因,研究在生產條件下消除該缺陷的方法和措施,提高大型疏浚葉輪的綜合質量,使鑄件各項驗收指標達到生產標準要求,如成分、機械性能、外觀質量等。
大型挖泥泵的葉輪,主要產品為700WN(含700WN)以上葉輪。

對爐料、孕育劑等原輔材料及相應工具分別進行烘干處理,避免鐵液中氣體的夾雜,防止析出。
大型鑄件多應用漏包澆注,同時自制澆口盆,可使澆注過程穩定并有效避免氣體卷入,應加強對澆注過程的控制,防止出現流速不均、斷流等現象。
早期生產的鑄件,由于溫度濕度的變化,造成砂型吸潮,往往在鑄件表面及內部出現大量氣孔缺陷,對此車間放置了溫濕度計,時時測量工作環境的變化,及時掌握溫度濕度的變化,同時引入熱風機對砂型芯進行烘烤,相應制訂完善了《大型葉輪鑄件型芯烘干操作規程》,規定使用時將熱風機的出風管從直澆道或冒口根部向型腔內引入;烘烤時間為6h~8h;出風口的溫度控制在200℃左右;在澆注前半小時將烘烤設備撤出。通過上述措施砂型吸潮問題得到了一定的控制,大大降低了氣孔的產生。除此以外,通過砂型內部預埋草繩、填充物等,加強排氣措施。在大型鑄件造型中,可以在箱底鋪設導軌,使原有的封閉面易于排氣。
冒口根部緊實度不夠,鐵液易侵入冒口周圍的砂子,從而產生反應生產氣體。但冒口根部緊實度受人為因素較大,其操作質量不容易控制,對此專門設計了陶瓷成型冒口(圖1),并在大型葉輪上推廣使用,由于陶瓷耐火度較高,可有效避免過熱的鐵液與砂子接觸,從而大大減少發氣問題的發生。陶瓷冒口尺寸見表1。

圖1 陶瓷冒口示意圖

表1 陶瓷冒口尺寸
葉輪葉片和蓋板相交處是葉輪鑄件主要熱節之一,此處造型后多為尖角或圓弧較小,澆注后在該處因砂型過熱引起化學粘砂從而產生氣孔,對此主要采取加強相交處的涂料涂刷和手工打磨圓角。為加強涂刷質量并突出加強重點部位涂刷,車間完善了型芯涂料涂刷打磨操作規程。為控制打磨圓角的操作質量,制作了圓弧卡板,確保在實施和檢查環節都有依據。此外涂料的質量對產生葉輪氣孔也有影響,其耐火度等性能應能應符合現場使用要求(見表2)。

表2 涂料性能表
樹脂固化劑的加入量關系到型砂的各項性能參數,其加入量對鑄件的質量有重要的影響作用,所以必須予以高度重視,力求加入量合理。在實際生產中,樹脂加入量過大是造成大型葉輪氣孔的重要因素。由于受工作環境溫度變化及鑄件大小等條件制約,在造型中樹脂固化劑的加入量是需要調節的,比如小件加入量小,大件加入量適當加大,在溫度低的時候加入量高點,溫度高的時候加入量低點。這就要求我們對混砂機流量等自身性能必須了解,對各種頻率轉數下樹脂固化劑的加入量做到心中有數。在實際操作中,造型工靠手抓砂子用鼻子聞來判斷樹脂固化劑加入量,人為因素影響較大,也不科學。為此,我們對車間10t、25t 混砂機各種參數狀態下的樹脂固化劑流量進行了測量。對于大型葉輪而言,樹脂加入量在2.2%左右為宜,固化劑加入量為樹脂加入量的30%。
通過測量單位時間內不同頻率轉數下樹脂固化劑和砂子的流量,我們制定了混砂機樹脂和固化劑加入數據表,以保證在實際生產中其加入量符合工藝要求。
表3、4 分別為10t 混砂機和25t 連續混砂機工作數據。

表3 10t 混砂機工作性能數據

表4 25t 混砂機工作性能數據
通過改進措施,葉輪表面質量明顯提高,氣孔問題基本消除(圖2),通過對葉輪鑄件輔助試塊的研究分析,表明葉輪各項機械性能達標。

圖2 葉輪表面質量較好,無氣孔
(1)熟悉設備,制定合理的樹脂固化劑加入量,做好生產前準備,是保證鑄件不產生氣孔的前提。
(2)澆注過程中要重視澆口盆的應用和澆注速度,避免氣體卷入。
(3)熱風機的使用對消除氣孔幫助很大,以后要加強熱風機使用的培訓和制定操作規程。
[1]曹瑜強主編.鑄造工藝及原理[M].北京:機械工業出版社,2008.