【摘 要】本文主要通過討論普通弧形篩的入料速度、濃度、水分等一些了因素來了解弧形篩在葛泉礦洗煤廠的最佳應(yīng)用狀態(tài)
【關(guān)鍵詞】弧形篩;篩分效率;影響因素
葛泉礦選煤廠重介選煤工藝中,采用弧形篩脫泥。料漿以一定濃度沿弧形篩切線方向給入,由于離心力的作用,使料漿層緊貼篩面運(yùn)動(dòng),弧形篩篩條的邊棱對(duì)料漿層產(chǎn)生切割作用,被切割的料漿在離心力作用下,經(jīng)篩縫排出,成為篩下產(chǎn)物,未被切割的料漿成為篩上產(chǎn)物。弧形篩結(jié)構(gòu)簡單,單位面積處理能力大,不耗電能,篩孔不易堵塞,是一種很好的預(yù)先脫泥設(shè)備。
一、存在的問題
葛泉礦洗煤廠在實(shí)際使用過程中發(fā)現(xiàn)料漿在普通弧形篩篩面上呈一下沖過的狀態(tài),篩上產(chǎn)物脫泥不充分。
二、理論分析
弧形篩由入料箱、篩箱和篩板組成,當(dāng)篩分的料漿以一定速度沿切線方向給至篩面上,在離心力、重力和摩擦力的作用下,使料漿緊貼著篩面運(yùn)動(dòng),物料層由一根篩條流到另一根篩條的過程中,因篩條的邊棱對(duì)物料層產(chǎn)生切割作用,這樣便有一部分水和細(xì)粒被分離,被切的這一部分物料,在離心力作用下,經(jīng)篩縫排出,成為篩下產(chǎn)品;未被切割的這部分物料層,在篩面上流過,成為篩上產(chǎn)品。每根篩條切下的流速厚度,一般為篩條的縫隙寬度的1/2~1/4。篩下產(chǎn)物中的最大顆粒,約為篩縫的1/2。弧形篩根據(jù)需要,可以做成不同半徑和不同的角度。常用的角度有45°、60°、90°、180°和270°五種。自流式弧形篩,常常采用45°、60°和90°的弧角,用于選煤廠和選礦廠。在葛泉礦洗煤廠普通弧形篩主要存在的問題是,篩面容易堵塞,入料弄的過小時(shí)出現(xiàn)一下沖過狀態(tài),導(dǎo)致篩分效率不理想。篩分效率是實(shí)際得到的篩下物質(zhì)量占入篩原料中小于篩孔的物料質(zhì)量之比篩分過程中的重要的質(zhì)量指標(biāo),它表示篩分過程中,以混合料中分出細(xì)粒物料的完全程度和篩分產(chǎn)物的質(zhì)量。當(dāng)采用一層篩網(wǎng)進(jìn)行篩分時(shí),入料被分成兩級(jí),此時(shí),小于篩眼尺寸的入料便通過篩分機(jī)構(gòu)成下一級(jí)產(chǎn)品,而所有大于篩眼尺寸的入料則留在篩分機(jī)上,構(gòu)成上一級(jí)產(chǎn)品,如果所有小于篩眼尺寸的入料都能無保留地過篩分機(jī),則篩分機(jī)的質(zhì)量是高的。但實(shí)際上,下一級(jí)的入料往往不能全部篩分,影響了篩分質(zhì)量,可用百分?jǐn)?shù)來表示篩分質(zhì)量的好壞則篩分效率定義式為:E=c/Q ×100%。但在實(shí)際生產(chǎn)中,原料和篩下產(chǎn)物質(zhì)量的測(cè)量十分困難,因此將上式變換成:E= ( - )/ ( - )×100%式中: 表示入篩原料中小于篩孔的物料的含量(%); 表示篩下物料中小于篩孔的物料的含量(%); 表示篩上物料中小于篩孔的物料的含量(%)。E值越高反映篩分過程愈完全。
三、影響篩分質(zhì)量的因素
篩分效率篩分過程中的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時(shí)也與許多其他的因素有關(guān),這些因素影響的總和就決定了篩分結(jié)果。影響篩分質(zhì)量因素可以分為以下幾種:(1)水分的影響。物料含水分時(shí),粒子容易粘在篩面上,使篩孔局部堵塞,被留在篩網(wǎng)上的物料不能篩出,使產(chǎn)品出現(xiàn)跑粗,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。給料中的水分含量低時(shí),顆粒表面只有吸附水分和依附水分時(shí),對(duì)篩分效率影響不大。當(dāng)給料中水分含量增加至5%~8%時(shí),將出現(xiàn)楔形水分。楔形水分使得顆粒之間或顆粒與篩網(wǎng)之間產(chǎn)生內(nèi)聚力,致使顆粒產(chǎn)生團(tuán)聚,堵塞篩孔,影響篩分效率,當(dāng)給料水分增加到10%~14%的時(shí)候,顆粒間出現(xiàn)空隙水分,此時(shí)顆粒間的內(nèi)聚力減少,顆粒團(tuán)聚體松散成單體顆粒,其篩分效率有增高,弧形篩入料一般水分都在20%以上所以物料的水分對(duì)弧形篩的篩分效率影響不大。(2)入料濃度的影響。入料濃度的大小直接決定了弧形篩脫泥的效率,入料濃度過大會(huì)導(dǎo)致細(xì)粒級(jí)含量過多,造成弧形篩板堵塞,影響脫泥效果。入料濃度過小會(huì)造成弧形篩竄水,導(dǎo)致脫泥效果不理想。(3)入料初速度。葛泉礦選煤廠重介選煤工藝中,采用普通弧形篩脫泥。料漿以一定速度沿弧形篩切線方向給入,由于離心力的作用,使料漿層緊貼篩面運(yùn)動(dòng),弧形篩篩條的邊棱對(duì)料漿層產(chǎn)生切割作用,被切割的料漿在離心力作用下,經(jīng)篩縫排出,成為篩下產(chǎn)物,未被切割的料漿成為篩上產(chǎn)物,經(jīng)過生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)確定選擇1.2m/s的入料速度為最佳。(4)試驗(yàn)分析。通過對(duì)這一狀態(tài)產(chǎn)生原因的分析,各種因數(shù)對(duì)普通弧形篩的影響中,確定入料濃度對(duì)弧形篩脫泥有較大的影響。因此,在生產(chǎn)過程中對(duì)入料濃度及其對(duì)應(yīng)的弧形篩篩上產(chǎn)物-0.5級(jí)煤泥含量進(jìn)行測(cè)定、比較。當(dāng)入料濃度繼續(xù)升高時(shí),弧形篩入料箱易發(fā)生堵塞現(xiàn)象,弧形篩單位面積處理能力降低,影響正常的生產(chǎn)。當(dāng)入料濃度過低時(shí)會(huì)出現(xiàn)竄水現(xiàn)象,導(dǎo)致篩分效率大幅降低。
根據(jù)以上分析試驗(yàn),在其他條件理想的前提下,選擇的入料濃度,經(jīng)過長期運(yùn)行,可以得出以下結(jié)論:一是入料濃度對(duì)弧形篩脫泥有較大影響;二是確保在正常生產(chǎn)過程中弧形篩的篩面不出現(xiàn)堵塞狀況;三是選擇的入料濃度400~500k/ml為弧形篩效率最大;四是弧形篩篩網(wǎng)需定時(shí)更換確保篩網(wǎng)的質(zhì)量;五是建議更換現(xiàn)有弧形篩改成比較先進(jìn)的isb智能振網(wǎng)篩,確保以上問題得到改善。
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