孟令浩,王 磊,鄭 偉,鄭艷芬,陳 立,盧麗娟
(中國石油長慶油田分公司第六采油廠,陜西西安 710200)
該處理設施的來水加入專用水處理劑(CUAOFW-001)后,通過3級不同速度的攪拌,使來水與水處理劑充分接觸,形成大片絮狀物體;最后平緩流入末端沉淀箱內。采出水中的絮狀物體快速沉淀到箱底與處理后的采出水分離,處理后采出水由沉淀箱頂部溢流出處理設備,流入污水罐;沉淀在沉淀箱底部污泥,定期通過離心脫泥機將干泥脫出,整個處理過程結束。

圖1 油田水處理工藝流程圖

圖2 胡151接轉注水站采出水處理、回注系統工藝流程圖
該工藝于2009年12月15日在長慶油田胡151注水站投運試用。該站管理進站單井80口,開采層位為延9,日產進液600 m3,日產采出水320 m3。有采出水有效回注井12口,日注水260 m3。
圖2中調節罐出口到緩沖罐出口為一體化油田污水處理設備,在其中投加絮凝劑為固體,加絮凝劑的時候曝氧。
2.2.1 處理水質情況 分別在不同時間依次于不同采樣點采集一體化油田污水處理設備進出口水樣,按照SY/T5523-2000《油氣田水質分析方法》分析水樣的懸浮固體含量(SS)、含油量和細菌(SRB、TGB)含量,各項指標均能達標,分析結果(見表1)。


表1 一體化污水處理裝置水質監測情況統計

表2 與油田原處理工藝對比
2.2.2 回注井生產情況 2010年1月,首先有4口注水井開始回注污水,初始平均注入壓力7.2 MPa(平均單井配注26.3 m3/d),2013年3月平均注入壓力7.5 MPa(平均單井配注32.5 m3/d),壓力保持平穩。
該一體化水處理設施正常運行情況下,加藥費用2.50元/立方米,動力費用0.94元/立方米,人工費0.11元/立方米,總費用2.85元/立方米,處理費用較低。
該一體化污水處理裝置與油田原處理工藝對比,具有占地面積小、高效、節能等特點,污水處理費用較低(2.85元/立方米);處理水質可達到執行標準,注水井壓力平穩,處理效果能滿足生產要求。
[1]朱國君.長慶低滲透油田注水工藝的配套與應用[M].北京:石油工業出版社,1998.
[2]馮永訓,等,油田采出水處理設計手冊[M].中國石化出版社,2005.
[3]張金波,傅紹斌,曾玉彬.油田采出水回注處理技術進展[J].工業水處理,2000,(10):33-36.