余淑娟,王鵬,王偉鵬
(中國水利水電第七工程局有限公司 第五分局,四川彭山 620860)
安谷水電站砂石加工系統(tǒng)采用天然料篩分與人工破碎并重的生產(chǎn)工藝,設(shè)計毛料處理能力為1200 t/h,成品料生產(chǎn)能力為880 t/h,主要承擔廠壩樞紐土建及金屬結(jié)構(gòu)安裝工程總計約214萬m3混凝土所需的骨料供應(yīng)任務(wù)。為節(jié)約工程成本,提高系統(tǒng)運行的安全性、穩(wěn)定性和可靠性,安谷水電站砂石加工系統(tǒng)采用了自主設(shè)計的PLC控制技術(shù)。
(1)篩分流程。
要求膠帶機、圓振動篩、洗砂機、脫水篩等設(shè)備在啟動時上、下級設(shè)備間相互聯(lián)鎖,依次逆料流方向延時啟動,啟動時間根據(jù)膠帶機和設(shè)備的工作原理合理選擇。停止時,按順料流方向,依次延時停止相應(yīng)設(shè)備。
(2)破碎流程。
中碎和細碎車間的破碎機作為大型設(shè)備首先啟動運行,具備該條件后,破碎線中的其他膠帶機、圓振動篩、洗砂機、脫水篩則逆料流方向延時聯(lián)鎖啟動。停止時,順料流方向延時停止,破碎機應(yīng)在其他設(shè)備確認停止后停機。
(3)制砂流程。
制砂流程應(yīng)先啟動制砂車間的制砂機,待制砂機啟動后,再逆料流方向延時連鎖啟動其他的設(shè)備;停止時,先停止其他設(shè)備,后停止制砂機,即制砂機遵循“先啟后停”的原則。
(4)其他技術(shù)要求。
現(xiàn)場應(yīng)滿足“現(xiàn)地手動”、“遠方自動”的控制方式。在設(shè)備維護階段,能夠轉(zhuǎn)換至現(xiàn)地方式,滿足現(xiàn)地設(shè)備檢修;在系統(tǒng)運行中若出現(xiàn)特殊狀況,能夠轉(zhuǎn)換至現(xiàn)地手動方式或按動事故閘刀停止相應(yīng)設(shè)備,且上級聯(lián)鎖設(shè)備應(yīng)立即響應(yīng)停止。
控制系統(tǒng)應(yīng)能對系統(tǒng)的運行情況進行實時監(jiān)控,且能對主要設(shè)備的負荷情況進行采集和反饋。考慮到后期系統(tǒng)的改進和設(shè)備的增減,控制系統(tǒng)應(yīng)能隨之靈活改進,以適應(yīng)工藝流程的變化。同時,系統(tǒng)應(yīng)能安全、可靠、穩(wěn)定的運行,便于維護和檢修,滿足系統(tǒng)生產(chǎn)要求。
控制系統(tǒng)由上位機(WINCC 服務(wù)器)和下位機(PLC 程控系統(tǒng),采用西門子S7-300PLC)組成,安裝在1#和2#配電所集中控制室。1#配電所PLC 控制室主要設(shè)備有1臺上位機、1面PLC 程控柜(裝有馬賽克模擬屏)和1個PLC 集中操作臺;2#配電所PLC 控制室配置1面PLC 程控柜(帶有操作面板)。
上位機主要實現(xiàn)砂石加工系統(tǒng)運行中的實時過程監(jiān)控、故障報警和主要設(shè)備電流的采集、反饋和歸檔功能。下位機主要負責實現(xiàn)砂石系統(tǒng)設(shè)備的聯(lián)鎖控制,保證系統(tǒng)能夠穩(wěn)定可靠的運轉(zhuǎn)。PLC 控制系統(tǒng)硬件組態(tài)網(wǎng)絡(luò)見圖1、2。

圖1 1#配電所PLC 控制室硬件組態(tài)圖

圖2 2#配電所PLC 控制室硬件組態(tài)圖
在1#配電所PLC 集中控制室中,上位機對設(shè)備運行狀態(tài)進行實時監(jiān)控,同時通過連接電流傳感器和數(shù)顯表采集S5#、S6#、S10#、S16#、S17#和S23#膠帶機,中碎車間S3800破碎機、細碎車間HP300破碎機以及6臺洗砂機的負荷電流;PLC程控主要控制預篩分圓振動篩,第一、三篩分車間洗砂機、圓振動篩和脫水篩,中碎和細碎車間破碎機以及相互關(guān)聯(lián)的膠帶機。控制程序分為“篩分調(diào)用”和“破碎調(diào)用”。“篩分調(diào)用”主要針對篩分線,控制預篩分車間1#、2#圓振篩,第一篩分車間圓振篩、洗砂機和脫水篩,以及S3#~S10#、S16#~S19#、S24#~S29#和S37#~S39#膠帶機等設(shè)備。“破碎調(diào)用”主要針對破碎線,實現(xiàn)對中碎車間2臺S3800破碎機、細碎車間2臺HP300破碎機、S13#~S15#、S18#~S20#、S23#~S29#、S37#~S39#膠帶機、第三篩分車間圓振動篩、洗砂機和脫水篩的控制。
2#配電所PLC 程控室主要針對“制砂線”,即人工砂生產(chǎn)部分,控制S30#~S32#、S32-1#、S33#~S35#膠帶機、第二篩分車間圓振動篩,制砂車間2臺巴馬克B8100制砂機和1臺VS1500A制砂機等設(shè)備。
安谷水電站砂石加工系統(tǒng)的控制方式分為集中、遠方和現(xiàn)地控制。集中控制方式即實現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)備的集中控制,由1#配電所PLC 集中控制臺和2#配電所PLC 程控柜操作面板構(gòu)成,負責系統(tǒng)設(shè)備的聯(lián)鎖運行;遠方控制方式在1#、2#配電所配電柜操作面板實現(xiàn),實現(xiàn)遠程控制現(xiàn)場設(shè)備;現(xiàn)地控制方式主要是在現(xiàn)場對設(shè)備實現(xiàn)控制,方便工作人員實施檢修和維護。
通過對安谷水電站砂石加工系統(tǒng)PLC 控制系統(tǒng)進行自主設(shè)計,對控制系統(tǒng)進行了很大的改進和優(yōu)化,提高了該系統(tǒng)運行的安全性、高效性和適應(yīng)性。
在以往的砂石加工系統(tǒng)工程項目中的PLC程序編程中,膠帶機、破碎機等設(shè)備的啟停多采用置位復位指令實現(xiàn)(圖3)。該程序段在實際應(yīng)用中經(jīng)常出現(xiàn)下述問題:電力系統(tǒng)如果因瞬時故障造成砂石加工系統(tǒng)全線停機后突然來電,PLC 則重新進行一次周期掃描,PLC 程序置位指令由于瞬時停電前處于置位狀態(tài),則系統(tǒng)會突然啟動,不僅會造成大量設(shè)備故障,還會威脅到工作人員的人身安全。

圖3 置位復位實現(xiàn)啟動和停止示意圖
為消除上述缺陷,安谷水電站砂石加工系統(tǒng)的PLC 控制系統(tǒng)在程序設(shè)計時,結(jié)合以往工程的運行經(jīng)驗進行了編程,對膠帶機、破碎機等設(shè)備的啟停采用新的設(shè)計方式:即取消置位復位指令的使用,改用簡易的位邏輯指令和輸出線圈組合予以實現(xiàn)(圖4)。改進后的PLC 程序,保證了系統(tǒng)運轉(zhuǎn)應(yīng)對突發(fā)瞬時停電事故的能力,大大提高了系統(tǒng)運行的安全性。
安谷水電站砂石加工系統(tǒng)在PLC 控制系統(tǒng)設(shè)計中,現(xiàn)地安裝有“現(xiàn)地轉(zhuǎn)換開關(guān)”和事故閘刀,轉(zhuǎn)換開關(guān)設(shè)置“單開”和“聯(lián)鎖”兩檔。“單開”位置方便工作人員現(xiàn)場檢修維護設(shè)備及運行中停車;“聯(lián)鎖”位置實現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)備與上下級設(shè)備之間的聯(lián)鎖運行(即進入PLC 自動控制下運行)。該控制方式下,在系統(tǒng)運行中,現(xiàn)場工作人員可以根據(jù)需要切換運行方式。當檢修或故障處理完成后,事故閘刀和轉(zhuǎn)換開關(guān)復位(切至“聯(lián)鎖”檔),設(shè)備及其聯(lián)鎖的設(shè)備即可立即延時進入自動運行狀態(tài)。改進后的控制方式極大地方便了現(xiàn)場維護人員,避免了中控室遠程恢復自動運行的繁復和不安全因素,較大程度地提高了系統(tǒng)運轉(zhuǎn)的效率。

圖4 改進后的設(shè)備啟/停方式示意圖
安谷水電站砂石加工系統(tǒng)的控制系統(tǒng)采用自主設(shè)計和安裝,較類似工程PLC 控制系統(tǒng)具有更強的適應(yīng)性。
(1)PLC 控制系統(tǒng)的自主設(shè)計與安裝。
通過對PLC 控制技術(shù)進行自主設(shè)計和應(yīng)用,能夠很輕松地應(yīng)對工程后期的維護和故障檢修,對于控制系統(tǒng)故障,能夠很快地分析出其產(chǎn)生的原因并進行處理。PLC 編程充分考慮了以往工程項目中出現(xiàn)的各種問題,并很好地征詢了現(xiàn)場工作人員對電氣系統(tǒng)運轉(zhuǎn)提出的各種要求,真正地結(jié)合了項目實際情況進行程序的編寫。例如,安谷水電站砂石加工系統(tǒng)S23#膠帶機由于負荷較大,要求在下線5#、6#振動篩切換至“現(xiàn)地”檔后,S23#膠帶機能延時幾秒后停止,以盡量保證其能將大部分破碎骨料輸送至篩分車間,程序修改情況如圖5所示。
(2)適應(yīng)系統(tǒng)工藝流程的改進。

圖5 改進后的S23#膠帶機程序段示意圖
安谷水電站砂石加工系統(tǒng)PLC 控制系統(tǒng)由于實施了自主設(shè)計和安裝,程序的編寫充分結(jié)合了工程項目實際,能夠很好地適應(yīng)系統(tǒng)工藝流程的變化和改進。
系統(tǒng)在后期的運行維護中,可能會出現(xiàn)因為系統(tǒng)生產(chǎn)能力需要提高或工藝流程需要改進,進而增加破碎機、洗砂機、膠帶機等設(shè)備,也有可能根據(jù)實際要求某些設(shè)備退出生產(chǎn)運行。針對這些情況,以往類似工程項目必須由廠家重新修改PLC 程序,無論是在成本上,還是時間上,都很難滿足系統(tǒng)連續(xù)生產(chǎn)的要求。本系統(tǒng)由項目技術(shù)人員自主編寫程序并完成電氣安裝,工程技術(shù)人員能夠根據(jù)系統(tǒng)后期工藝流程的變化,在不影響系統(tǒng)正常運行的情況下,不斷地修改控制程序,進而滿足系統(tǒng)正常穩(wěn)定連續(xù)運轉(zhuǎn)的要求。
通過對PLC 控制技術(shù)的自主設(shè)計和應(yīng)用,不僅節(jié)約了工程成本,而且使其更加符合工程實際,更能夠適應(yīng)系統(tǒng)后期工藝流程的改進。目前,自主設(shè)計的PLC 控制系統(tǒng)在安谷水電站砂石加工系統(tǒng)中運行穩(wěn)定可靠,保證了安谷水電站廠壩樞紐工程對砂石骨料的供應(yīng)需求。
[1]廖常初,主編.S7-300/400PLC 應(yīng)用技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2005.
[2]廖常初,主編.PLC 編程及應(yīng)用[M].北京:機械工業(yè)出版社,2003.
[3]蘇昆哲.深入淺出西門子WINCC V6[M].北京:北京航空航天大學出版社,2004.