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PLC三軸定位功能在微型軸承外滾道磨床中的應用

2013-07-20 09:05:56康正坡王高峰張亞平
軸承 2013年1期
關鍵詞:指令

康正坡,王高峰,張亞平

(洛陽軸研科技股份有限公司,河南 洛陽 471039)

目前,在軸承外滾道磨床控制系統中,磨架進給和工件進給采用伺服控制,而砂輪修整器多采用液壓驅動,這樣的系統都屬于兩軸定位。在微型軸承外滾道磨床中,由于加工的軸承外徑范圍小(5~30 mm),修整砂輪時,圓弧修整擺動的角度非常小,還要求速度平穩。此時,液壓驅動的圓弧修整器想要達到使用要求比較困難。因此,微型磨床圓弧修整器改用伺服電動機控制,伺服電動機可以準確地控制修整器的旋轉角度和速度,修整精度高且操作簡單。這樣,該微型磨床控制系統就需要3個方向的伺服控制,即三軸定位。而現在大多數PLC僅能實現兩路伺服控制,實現三軸定位需另加定位模塊,或者使用高端的PLC,這兩種方案都會使控制成本明顯增加。下文介紹采用FX-3G系列 PLC實現3路高速脈沖輸出,用于控制3個伺服系統的方法。

1 系統工作原理

控制系統工作原理如圖1所示。PLC根據人機界面(觸摸屏)設置參數及命令來控制機床實現相應的動作。觸摸屏不僅可以實現工件、磨架、修整3個方向上的參數調整及運行監控,還可以實現機床各部件的報警監控,既方便用戶操作,又可實時監控機床的運行狀態。

圖1 系統工作原理圖

2 系統硬件設計

2.1 可編程控制器

FX-3G PLC是三菱第3代小型可編程控制器,具有高速、可擴展、低成本等特點,單條節點命令處理時間為0.21 μs,單條應用命令處理時間為0.5 μs,具有獨立三軸簡易定位功能。該PLC是整個磨床控制的核心,可實現磨床的三軸定位,還具有機床保護信號和位置信號采集,對工件和磨架電動機變頻器及冷卻電動機的控制,磨削參數的保存和磨削控制流程的實現等功能。

2.2 人機界面

人機界面選用施耐德GXO-3501觸摸屏,并集成1個mini usb口,1個RS485通信端口和1個RS232通信端口,使用該觸摸屏即可完成機床參數設置以及運行狀態的監控。

2.3 伺服電動機及驅動裝置

伺服驅動器接收來自PLC的控制脈沖,驅動伺服電動機作正反向轉動。伺服驅動裝置和伺服電動機選用LXM23D系列驅動器和BCH系列伺服電動機,通過設置伺服電動機的電子齒輪比,機床工件和磨架進給精度可以達到0.1μm/pulse,修整器旋轉精度達到0.01°/pulse 。

2.4 硬件接線說明

PLC與三伺服電動機及觸摸屏接線圖如圖2所示。其中Y0,Y1,Y2為PLC的高速脈沖輸出端,其最大頻率可以達到100 kHz,分別為X軸,Y軸,圓弧修整伺服提供高速脈沖。Y4,Y5,Y6為伺服方向信號輸入端,用來控制伺服電動機的旋轉方向。X10,X15,X17為PLC輸入端,分別接3個伺服電動機的報警端,當伺服電動機出現故障時閉合,將報警信號輸入PLC。X11,X16,X17接3個伺服電動機編碼器Z相脈沖輸出端。

圖2 PLC三軸定位接線圖

3 PLC軟件設計

3.1 主程序設計

主程序主要是實現故障檢測、自動手動之間的切換、進給位置及急停處理等功能。在機床出現故障時,PLC要把出現故障的元件停止并將故障狀態通過觸摸屏顯示;當按下機床急停按鈕時,PLC能迅速將工作的各個部件安全停止;在無故障和急停情況下,實現手動和自動的自由切換。其控制流程如圖3所示。

圖3 主程序流程圖

3.2 自動子程序

當自動條件滿足時,按循環啟動按鈕,系統進入自動磨削過程,機床按照圖4所示流程按步執行。一個循環結束,系統首先判斷修整條件是否滿足,如果滿足修整條件,系統按照設置的修整參數進行修整,修整完成后再進行自動磨削過程。由于PLC是循環掃描工作方式,當系統出現故障或緊急停車時,主程序會檢測到事件的發生,此時,系統會自動退出自動磨削過程,進行相應的處理。

圖4 自動程序流程圖

3.3 定位功能的實現

PLC通過定位指令DRVI或DRVA來實現定位功能,三菱FX其他系列PLC定位指令的基底速度受最高速度和加減速時間限制,當伺服進給速度設置低于DRVI指令基底速度時,需要另編寫程序實現定位功能。FX3G系列PLC定位指令DRVI和DRVA允許最低頻率范圍為10 Hz,而3MK143B的精度為0.1 μm/pulse,DRVI的速度最低可以達到1 μm/s,完全可以滿足控制系統的需要,從而簡化了程序的編寫,系統的穩定性增強。

FX3G PLC要實現三軸定位功能,必須對各路脈沖的控制參數進行設置,其設定值見表1。

表1 FX3G PLC定位功能參數設定表

3.4 原點返回的實現

當PLC使用Y0定位時,Y0輸出脈沖,Y4輸出方向信號。對應表1中的當前值寄存器D8340,D8341就會增減,當PLC的電源一旦關閉,當前值寄存器中的當前值會被清除,因此上電后,務必要將機械位置和當前寄存器的位置對準;其他Y1,Y2定位功能也需要機械位置和對應的當前寄存器位置對準。常用的方法就是執行原點回歸指令,FX-3G PLC中原點是磨床控制系統的基準點,控制系統保持每次返回原點時都準確停止在某個特定的機械位置,這是保證磨床控制系統穩定性的前提。FX-3G PLC新增帶DOG點搜索的原點回歸指令DSZR,該指令需要2個信號輸入,一個是DOG點信號,一個是清零信號。DOG點信號通過接近開關實現,清零信號接編碼器的Z相回零點,當伺服電動機走到DOG點時開始減速,當捕捉到Z相脈沖零點時,定位結束,伺服電動機停止。DSZR原點回歸指令每次都能使伺服電動機準確回到機械原點,可靠性高。

4 結束語

利用三菱FX-3G PLC和觸摸屏很容易就實現了微型軸承外滾道磨床三軸定位的需要,在實際使用過程中,該控制系統操作簡單,控制精度高,可靠性好,在微型磨床上有較高的應用價值。

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