李金原
山鋼股份濟南分公司氣體廠1#20000m3/h制氧機的配套空壓機主電機,采用西門子成套設備完成同步電機的變頻軟啟動和勵磁控制。2012年5月28日4∶05,該空壓機主電機故障停機,主電機控制柜OP17面板顯示如下信息。
4∶04∶45 036 Synchronous motor Reverse Power
4∶04∶49 027 Synchronous motor Out-of-step
根據面板信息判斷空壓機跳閘停機的原因是同步電機失步。為明確造成電機失步的原因,首先通過主電機電氣控制系統的上位機查看電機運行記錄,調取停機前1h的電網電壓和電機定子電流的歷史趨勢曲線。檢查外部電網電壓和空壓機負荷情況,確認空壓機失步跳閘前后無外部電網波動和負荷調整,系統電壓、電機運行有功功率趨勢平穩,據此初步判斷是系統內部故障。分析西門子主電機控制柜S7-300 PLC控制程序,理清電機失步跳閘的控制邏輯。失步判斷功能塊FB26相關程序段見圖1,其中XPQ_R為無功功率實際值,XPA_R為有功功率實際值,FOOSTEP為失步跳閘輸出;T25為無功功率>3600kV·A且有功功率>4500kW的計時器,設定值3s,T26為無功振蕩的計時器,設定值15s;#TEMP0~#TEMP3為內部臨時變量。由程序段邏輯可知,當XPA_R>4500kW且XPQ_R>3600kV·A條件同時滿足時,#TEMP0置1,T25開始計時,#TEMP0和#TEMP3滿足條件使#TEMP1置1,驅動T26開始計時。若XPA_R>4500kW且XPQ_R>3600kV·A條件滿足持續3s,則T25驅動FOOSTEP失步跳閘輸出,電機失步跳閘。若上述條件未持續滿足3s,則T26持續15s計時等待,如果15s內上述條件再次滿足,則T26與#TEMP1滿足條件使#TEMP2置1,驅動FOOSTEP失步跳閘輸出,電機失步跳閘。
由程序分析可知,失步跳閘邏輯有兩個判據:①判據1,無功功率>3600kV·A,同時有功功率>4500kW,持續時間超過3s;②判據2,15s內無功功率>3600kV·A,有功功率>4500kW的條件出現2次,即無功出現振蕩。……