丁淇德
(華北電力大學(xué),北京 102206)
某燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠#2機(jī)組,燃?xì)廨啓C(jī)型號(hào)V94.3A,采用單缸單軸、軸向排氣的結(jié)構(gòu)。燃燒室為環(huán)形燃燒室。發(fā)電機(jī)是冷端驅(qū)動(dòng),與燃?xì)廨啓C(jī)剛性連接,采用有刷勵(lì)磁方式,冷卻系統(tǒng)為水-氫-氫。汽輪機(jī)型號(hào)為H30-25,E-30-25-1×12.5(TCF1),為三壓、再熱、雙缸凝汽式汽輪機(jī)。 全周進(jìn)汽式,無調(diào)節(jié)級(jí),與發(fā)電機(jī)通過SSS離合器聯(lián)軸,構(gòu)成完整的單軸配置。機(jī)組共有8個(gè)支承軸承(見圖1)。

圖1
機(jī)組DCS歷史記錄,負(fù)荷393MW穩(wěn)定運(yùn)行, #5軸振測點(diǎn)多次出現(xiàn)異常波動(dòng),最大值達(dá)到138μm。從趨勢圖上看#5軸振增大時(shí),#4軸振有一定減小的趨勢。機(jī)組負(fù)荷降至250MW后。振動(dòng)值逐漸下降至正常值。
組織專業(yè)人員,使用振動(dòng)信號(hào)采集分析裝置(Adre408),進(jìn)行現(xiàn)場振動(dòng)測試分析。從機(jī)組配備的VM600TSI系統(tǒng)的緩沖輸出接口對軸振信號(hào)進(jìn)行測量。在試驗(yàn)過程中,#5軸振有兩次明顯的波動(dòng)。第一次機(jī)組帶滿負(fù)荷390MW運(yùn)行,#5軸振爬升過程中減負(fù)荷至250MW后,#5軸振逐漸降低至正常值;第二次機(jī)組帶300MW負(fù)荷運(yùn)行,#5軸振爬升至158μm,減負(fù)荷至250MW,該振動(dòng)測點(diǎn)降低至正常值。
第二次振動(dòng)波動(dòng)時(shí),#5X、#5Y軸振最大值約 179μm、219μm, 其中工頻分量僅 24μm、73μm, 而 0.5 倍頻則達(dá)到158μm、145μm,#5軸振正常時(shí),#5X、#5Y 軸振測點(diǎn)也有一定的0.5倍頻分量,其在10~40μm之間波動(dòng)。#5軸振振動(dòng)增大時(shí),其工頻分量比正常,時(shí)略有增大,#4軸振略有減小,且減小的主要成分為工頻成分,同時(shí)#6、#7、#8軸振也有一定的變化,且變化的主要成分為工頻分量。(見圖2)。
根據(jù)以上分析,該機(jī)組振動(dòng)故障具有以下幾個(gè)特征:#5軸振異常波動(dòng)多發(fā)生在300MW負(fù)荷以上,振動(dòng)爬升時(shí),將負(fù)荷降低至250MW,#5軸振會(huì)逐漸降低,恢復(fù)正常;機(jī)組正常運(yùn)行時(shí),#5軸振有明顯的0.5倍頻成分,#5軸振大時(shí),主要成分也為0.5倍頻;#5軸振增大時(shí),#4~#8軸振有同步的波動(dòng),波動(dòng)的主要成分為工頻。
當(dāng)#5軸振大幅爬升時(shí),采取減負(fù)荷的手段,控制機(jī)組運(yùn)行期間#5瓦振動(dòng)。
引起機(jī)組振動(dòng)誘因是軸系存在輕微的碰磨,造成#5軸振工頻分量波動(dòng),#5軸振工頻分量增大到一定值時(shí),誘發(fā)嚴(yán)重的半速渦動(dòng);對于輕微碰磨可通過控制振動(dòng)逐漸磨合的方法,使其消除。
引起機(jī)組振動(dòng)的主要原因是#5軸承不穩(wěn)定,存在明顯的半速渦動(dòng),2013年1月利用#2機(jī)組停機(jī)機(jī)會(huì),對其SSS離合器和#5軸承頂隙、標(biāo)高、烏金等項(xiàng)目進(jìn)行檢查,并做相應(yīng)的調(diào)整,將#5瓦抬高50μm,增強(qiáng)了軸瓦穩(wěn)定性,結(jié)果基本消除了半速渦動(dòng)。#2機(jī)組啟動(dòng)后#5瓦振動(dòng)明顯降低,軸振穩(wěn)定在50μm左右。

圖2