張占林
(中油遼河油田公司錦州采油廠,遼寧 凌海 121209)
歡17斷塊位于遼河盆地西部凹陷西斜坡歡喜嶺油田西部。含油面積2.3km2,地質儲量841×104t,油層有效厚度20.8m。南北寬0.5~1.2km,東西長6km,開發(fā)目的層為S1下~S2的興隆臺油層。
1.2.11979年4月采用400-500m基礎井網(wǎng)干抽投產,單井日產油10噸,生產時間短,僅3-15個月;1979年6月開始常規(guī)注水試驗,轉注6口,因注水無效,于1982年11月全部停注。
1.2.21982年斷塊第一次加密調整,將原井網(wǎng)加密至200米井距井網(wǎng),布井35口,于1984年4月進行蒸汽吞吐采油試驗,取得良好效果,平均單井初期日產油117噸,周期油汽比8.59。
1.2.31993年以后又分別進行了3次調整,1993年-1997年完善井網(wǎng)和層系互換,布井67口;1998年在錦204塊細分層系調整,布井15口;2000年-2004年完善井網(wǎng),布井37口。在吞吐中后期采油速度1.96%,采出程度31.38%,實現(xiàn)了持續(xù)高產穩(wěn)產。
1.2.42003年以后,斷塊進入遞減階段,綜合遞減由2002年的4.68%上升到2003年的13.47%,2004年、2005年綜合遞減在20%以上,經過兩年快速遞減,進入2006、2007年遞減有所減緩,處于相對穩(wěn)產階段,2008-2009年小幅下降。
區(qū)塊經過20年的開發(fā)歷程,不斷的完善井網(wǎng)和主體部位的加密調整以后,已經形成了118m-83m井距的注采井網(wǎng),截至2012年1月,全塊共投產各類井158口,油井開井83口,日產液1537t/d,日產油197t/d,綜合含水86.8%,累積產油394.89×104t,累積產水987.30×104t,累積注汽545.26×104t,采油速度0.76%,采出程度46.95%。累積油汽比0.72,單井平均生產周期11.4。
1.4.1 油層縱向上儲量動用程度不均勻
在多輪次的強注強采過程中,高滲透層反復吞吐,地層原油的滲透率、孔隙度均發(fā)生明顯的變化,高滲透層滲透率明顯增加,導致滲透率極差逐漸增大。一方面造成縱向上動用程度不均,層間潛力較大;另一方面高溫高壓蒸汽汽竄流現(xiàn)象越來越多,嚴重影響臨井的正常生產。
1.4.2 油井水淹嚴重,油水關系日益復雜,治水難度大
歡西油田稠油藏為邊低水油藏,隨著注汽壓力的下降,地層水向內侵入,稠油區(qū)塊綜合含水不斷上升,歡17興隆臺油層2010年區(qū)塊綜合含水84.6%,含水大于90%的井有38口,目前區(qū)塊綜合含水86.8%,較2010年上升了2.4%。2010年和2011年2年的時間實施堵水、堵水補層降水措施為15-20口,盡管該塊每年都采取大量的治水措施,但地層水受壓差作用向采出程度高、虧空嚴重的低壓層侵入,導致油井見水和水淹井增多,這就加大了治水難度。
1.4.3 油井井況差,嚴重影響挖潛措施的實施及措施效果
歷經多年的吞吐生產后,油井發(fā)現(xiàn)有套變、落物等現(xiàn)象逐年增多。歡17興隆臺油層井況差的井有48口,占總井數(shù)的33.5%%,直接導致停產的井13口,井況差的油井無法有效地實施各種挖潛措施如分注、機械堵水等,直接影響吞吐開采效果。
高溫調剖技術是針對有汽竄歷史的注汽井或高含水油井在注汽前,向井內注入化學藥劑,封堵高滲透層或出水層,通過調整油井吸汽剖面,充分發(fā)揮低滲透層的潛力,減小汽竄傷害、降低油井的綜合含水,從而達到提高本井蒸汽吞吐效果的目的。通過優(yōu)選和改進,篩選出兩種高溫調剖劑,其機理如下:
高溫暫堵劑:將聚丙烯酰胺加入一定量的、交聯(lián)劑、助凝劑或凝膠強度改進劑,油溶性樹脂、抗高溫添加劑,配制成調剖劑,注入地層,在地層溫度下,藥劑進行化學反應,形成穩(wěn)定的復合凝膠,通過物理、化學方式堵塞在地層孔隙中,改變蒸汽滲流方向,擴大縱向上的吸汽厚度,改善注汽井的吸汽剖面,提高油層動用程度,達到油井堵水、封竄的目的。
2.2.1 注汽效果明顯變差,油汽比下降2-3倍。
2.2.2 藥劑與地層水配伍性好。
2.2.3 油層有增產潛力的高含水油井。
2.2.4 滲透率極差較大、需要調整吸汽剖面的油井。
2.2.5 上周期出現(xiàn)明顯的水竄、汽竄現(xiàn)象。
2.2.6 油層滲透率差異較大,油層厚度大于15m,不少于3個油層。
2.2.7 盡量避免出砂嚴重或已下入防砂管柱的油井。
2.2.8 對于油層連通不好、供液能力差的油井慎用。
2.2.9 封竄井本井增油潛力不大,含水較低,對應竄井處于周期吞吐末期,盡量實施同注同采,慎用調剖。
對于滲透率極差較大的油井,為了使較大量的藥劑進入目的層,施工中選擇了較高的擠注速度,即0.6-0.8m3/min。
泡沫類調剖劑要選擇不同的處理半徑及半衰期,因目前大部分油井都存在著地層漏失,其擠注壓力均較低。
擠注量的設計一般要依據(jù)處理半徑、效果及投入的資金。泡沫類調剖劑的處理半徑對措施效果有較大的影響,因而其施工參數(shù)以擠注量設計最為重要。綜合各種因素,一般泡沫類調剖劑選擇處理半徑為1.5-2m。
針對歡17塊興隆臺地層壓力低(2.5MPa),邊水內侵入嚴重,區(qū)塊水淹復雜的情況。2011年通過在該塊重水淹區(qū)實施大劑量堵水調剖技術并取得較好,效果施工6井次,累增油1043噸。
錦8-30-更34井于2001年7月投產歡17興隆臺油層,開采井段1083.3-1137.3m,21.2m/7層,在實施高溫調剖前高含水生產,措施前日產液18t/d,日產油0.7t/d,第4周期累產油123t;實施高溫調剖堵水措施后,日產液22.5t/d,日產油4.8t/d,第5周期累產油659t,累增油536t。
4.1 在歡17興實施高溫調剖技術取得了良好的增油效果,改善油井因高含水注汽效果差的問題。
4.2 選擇較合理的施工參數(shù)及合理的生產參數(shù),能獲得較好的措施效果。
4.3 高溫調剖技術是一個低投入、高產出的措施。
[1]趙晨軍.錦州采油廠油田開發(fā)論文集[C].北京:石油供液出版社,2003.
[2]劉云章.難動用儲量開發(fā)采油工藝技術[M].北京:石油供液出版社.2005.