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汽輪發(fā)電機組本體大修技術(shù)探討

2013-09-13 05:32:48鐘成春段明愛葉燦

鐘成春 段明愛 葉燦

摘要:目前,隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展,越來越多的電站設(shè)備制造商將設(shè)備銷往海外,這就要求我們積累足夠的海外檢修經(jīng)驗以應(yīng)對市場發(fā)展需求。文章主要介紹印度某電廠600MW汽輪發(fā)電機組本體檢修,通過檢修問題分析、檢修方案確立及檢修過程處理的闡述,期望能為公司或同行提供可參考的經(jīng)驗。

關(guān)鍵詞:汽輪發(fā)電機組;檢修基礎(chǔ);沉降轉(zhuǎn)子;對輪中心

中圖分類號:TM311 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)23-0129-02

1 檢修前機組主要問題

汽機本體主要存在#2軸瓦溫度高、個別軸承振動偏大等問題;掌握的數(shù)據(jù)分析,造成#2軸承瓦溫高的主要原因應(yīng)是機組軸系中心變化大、各軸瓦負(fù)荷不均所致。為了徹底解決以上問題,必須對汽輪機本體進行揭缸大修,將汽輪機軸系中心調(diào)整到合格要求,以降低#2軸瓦溫度、消除軸系個別軸承振動偏大現(xiàn)象,保證機組良好經(jīng)濟運行。

2 檢修中發(fā)現(xiàn)的主要問題及其處理方案、結(jié)果

2.1 汽缸中分面間隙問題

#1、#2低壓內(nèi)缸中分面間隙在未緊螺栓情況下檢查最大間隙為2.45mm(正反一級處),在緊1/3中分機螺栓情況下檢查最大間隙為0.45mm(正反一級處)。

原因分析:內(nèi)缸熱疲勞,應(yīng)力釋放。

處理方案及結(jié)果:因汽缸熱變形局部間隙較大,在廠家代表現(xiàn)場見證后認(rèn)為對機組的安全性和經(jīng)濟性影響不大,要求扣蓋時在內(nèi)缸中分面涂抹高性能汽缸密封脂,反復(fù)收緊中分面螺栓即可。

高中壓外缸在未緊中分面螺栓情況下最大間隙為1.10mm,在緊1/3中分面螺栓情況下最大間隙為0.90mm。

原因分析:運行時上下缸溫差大。

處理方案及結(jié)果:因汽缸熱變形造成局部間隙過大,采用上、下半汽缸對磨的處理方法,研磨后外缸仍有兩處局部間隙0.20mm,在該處堆焊研磨。堆焊區(qū)域長度約200mm,寬度約20mm。

2.2 汽機島基礎(chǔ)不均勻下沉,造成軸系中心變化問題

處理方案及結(jié)果:

根據(jù)《#1機大修軸系調(diào)整的報審方案》,各軸承調(diào)整理論數(shù)據(jù)如下:

圖1

軸系中心調(diào)整合格后,#1軸承更換成廠家提供的偏心瓦,底部抬高2.0mm,#2-#6軸承底部最終抬升量如下(單位:mm,+表示抬高,-表示降低):

#1:+2.00 #2:-1.50 #3:+0.80 #4:+1.78 #5:+2.10 #6:+2.13

2.3 高中壓轉(zhuǎn)子彎曲,晃度/瓢偏超標(biāo),轉(zhuǎn)子中部晃度最大0.155mm,推力盤瓢偏0.03mm

原因分析:動靜摩擦,熱應(yīng)力侵蝕。

處理方案及結(jié)果:廠家答復(fù)維持現(xiàn)狀使用,扣蓋前在轉(zhuǎn)子中部加平衡塊。現(xiàn)場已加裝3塊平衡塊,共560克。

2.4 前軸承箱翹頭,臺板間隙最大約1.4mm

原因分析:基礎(chǔ)不均勻沉降。

處理方案及結(jié)果:將高中壓缸與前軸承座連接處脫開,拆除主油泵聯(lián)系螺栓,使前軸承箱處于自由狀態(tài),清理軸承箱與臺板間接合面。處理后臺板間隙減小到0.7mm。

2.5 #1低壓缸調(diào)端軸承箱臺板前翹,與二次灌漿層分離,最大間隙2.5mm,#2低壓缸電端軸承箱臺板后翹,與二次灌漿層分離,最大間隙0.9mm

原因分析:基礎(chǔ)不均勻沉降。

處理方案及結(jié)果:總承包方提出注漿填補空隙,由其聯(lián)系土建單位實施。已處理完成。

2.6 動、靜葉片機械損傷較嚴(yán)重,中壓缸#1、#2隔板套靜葉片(出汽側(cè))機械損傷

原因分析:異物撞擊。

處理方案及結(jié)果:在變形處修復(fù),裂紋處挖補并圓滑過渡,處理后著色檢查無裂紋。均已處理合格。

2.7 高壓內(nèi)、外缸進汽短管與密封環(huán)結(jié)合處腐蝕嚴(yán)重

原因分析:汽水品質(zhì)差。

處理方案及結(jié)果:對損壞的管壁和套管進行打磨處理,更換腐蝕嚴(yán)重的密封環(huán)。已按要求處理完成。

2.8 因軸系中心調(diào)整量大,造成#2~#6瓦油擋洼窩中心與設(shè)計值偏差較大

處理方法及結(jié)果:我們建議對#4~#6軸承底部油檔洼窩偏大的問題進行處理,以便于今后翻瓦檢修,但業(yè)主明確不做處理。

2.9 #2、#6軸承下半瓦塊鎢金磨損較嚴(yán)重,溫度測點位置幾乎融穿

原因分析:負(fù)荷過重,振動撞擊。

處理方法及結(jié)果:更換瓦塊。

2.10 #7軸承下半瓦枕絕緣墊片有較為嚴(yán)重的電腐蝕現(xiàn)象,造成#7軸瓦標(biāo)高下降,低發(fā)對輪中心嚴(yán)重超標(biāo)

原因分析:油質(zhì)差,造成絕緣墊短路融毀,導(dǎo)致對輪中心發(fā)生變化。

處理方案及結(jié)果:更換絕緣墊,重新調(diào)整低發(fā)對輪中,使其滿足設(shè)計值要求。

2.11 發(fā)電機轉(zhuǎn)子局部彎曲,汽、勵端靠背輪處的晃度、汽端靠背輪端面瓢偏超標(biāo)

原因分析:#7瓦事故導(dǎo)致。

處理方案及結(jié)果:熱校靠背輪,并進行動平衡配重

處理。

2.12 汽端轉(zhuǎn)子風(fēng)扇葉片與擋風(fēng)圈下半有磨損現(xiàn)象

原因分析:#7瓦事故導(dǎo)致磨損。

處理方案及結(jié)果:對風(fēng)扇葉片進行著色檢查,無變形和裂紋現(xiàn)象繼續(xù)使用。

2.13 發(fā)電機汽端密封座下半內(nèi)、外油擋磨損較嚴(yán)重

原因分析:#7瓦事故導(dǎo)致磨損。

處理方案及結(jié)果:更換油擋梳齒,然后按油擋間隙值進行車削處理。已處理完畢。

3 機組運行情況

機組于2012年7月18日00時40分開始沖轉(zhuǎn),500r/min暖機半小時,01時33分升速至2300r/min暖機,02時21分升速至3000r/min定速,06時37分并網(wǎng)成功。汽輪機在運行各種狀態(tài)下各軸承振動及溫度均達到設(shè)計要求。

4 結(jié)語

此次大修是機組事故停機后的非計劃內(nèi)大修,檢修中發(fā)現(xiàn)的問題較嚴(yán)重,如中低對輪高差偏差接近3mm。檢修難度大,且是不發(fā)達地區(qū)海外工程,各種材料、工具短缺,給檢修帶來了極大的困難但經(jīng)過合理的分析和施工,最終使機組各項指標(biāo)達到設(shè)計要求。

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