
摘 要:棒線廠第一作業(yè)區(qū)在經(jīng)過幾年的生產(chǎn)和不斷的技術(shù)改造后,產(chǎn)能得到了有效釋放,生產(chǎn)也逐步順行。其中3H軋機(jī)電氣系統(tǒng)的擴(kuò)容改造,解決了因電機(jī)過負(fù)荷而引發(fā)的軋鋼事故,滿足了日益緊張的生產(chǎn)需求。
關(guān)鍵詞:電機(jī) 過負(fù)荷 擴(kuò)容 改造
中圖分類號(hào):TM922 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2013)06(c)-0122-01
80萬噸棒材生產(chǎn)線于2004年4月建成并投入試生產(chǎn),主要產(chǎn)品為:Φ12~40 mm熱軋帶肋鋼筋,采用18架連軋機(jī),全線采用平立交替布置的短應(yīng)力軋機(jī),針對(duì)不同的品種進(jìn)行配輥軋制。隨著生產(chǎn)任務(wù)的增加,設(shè)備上暴露出了一些問題,有些設(shè)備已經(jīng)制約了產(chǎn)能的進(jìn)一步提高,其中3H軋機(jī)電機(jī)在設(shè)計(jì)選型時(shí)對(duì)電機(jī)功率估算過于保守,隨著產(chǎn)能的逐步釋放,使得電機(jī)長時(shí)間處于過負(fù)荷狀態(tài),造成了軋機(jī)運(yùn)行的不穩(wěn)定以及軋機(jī)堆鋼事故時(shí)常發(fā)生。為了使3H軋機(jī)能適應(yīng)當(dāng)前的生產(chǎn)需要,作業(yè)區(qū)對(duì)3H電機(jī)進(jìn)行了擴(kuò)容改造。
1 改造前存在的主要問題及原因分析
1.1 電機(jī)維護(hù)困難
正常軋制中3H軋機(jī)電機(jī)的軋制電流基本在90%~100%之間,電機(jī)處于滿負(fù)荷工作狀態(tài),當(dāng)開軋溫度低于1050 ℃時(shí),由于軋制負(fù)荷的增加,軋制電流接近120%,達(dá)到了直流傳動(dòng)裝置的極限能力(調(diào)節(jié)范圍最大值),電機(jī)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。由于經(jīng)常過負(fù)荷運(yùn)行對(duì)電機(jī)帶來了如換向器表面溫度過高,碳刷跳火灼傷換向器等一系列問題,電機(jī)的更換周期由原來的6個(gè)月更換保養(yǎng)維護(hù)一次,提前到一個(gè)月更換保養(yǎng)維護(hù)一次,對(duì)換向器的清洗維護(hù)工作由原來的6天一次縮短到了一天1次,并且效果不好。
1.2 電機(jī)運(yùn)行不穩(wěn)定并導(dǎo)致堆鋼
例如:軋制φ36 mm品種3H跳閘。班中軋機(jī)操作工反映,3H電機(jī)電流不穩(wěn)定,時(shí)常會(huì)升到130%,檢查傳動(dòng)裝置無故障報(bào)警。詢問操作工得知:接班后,將軋制出口速度由6.5 m/s提升至7 m/s。調(diào)看電機(jī)電流趨勢(shì)圖,在未提速前,3H電機(jī)電流在90%~95%之間,提速后電流波動(dòng)較大。可以判斷因?yàn)檐堉扑俣忍嵘斐?H電機(jī)處于過負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài),導(dǎo)致跳閘。
軋制φ28 mm品種,軋制出口速度11 m/s、發(fā)生軋制堆鋼事故。調(diào)看當(dāng)時(shí)軋制參數(shù)和3H電機(jī)的歷史電流趨勢(shì)圖,發(fā)現(xiàn)3H電機(jī)電流達(dá)到150%,到加熱爐了解后,得知當(dāng)時(shí)因入爐的冷坯較多,鋼溫只有1030 ℃左右,因?yàn)殚_軋溫度過低,導(dǎo)致3H電機(jī)軋制時(shí)負(fù)荷增加導(dǎo)致跳閘。
1.3 電機(jī)負(fù)荷分析
電機(jī)的負(fù)荷與軋機(jī)的負(fù)荷是相對(duì)應(yīng)的,兩者通過減速機(jī)相連,當(dāng)軋機(jī)負(fù)荷增加時(shí),電機(jī)的負(fù)荷也就跟著增加。我們通過電機(jī)的功率公式P=UI,(P為電功率,U為電壓,I為電流)可以看出當(dāng)P增加后,在U不變的情況下I會(huì)跟著P的增大而增大,所以我們可以通過分析軋機(jī)的負(fù)荷變動(dòng)來解釋電機(jī)的負(fù)荷變化。
在實(shí)際生產(chǎn)中,通過對(duì)粗軋機(jī)電流的監(jiān)控記錄,發(fā)現(xiàn)3H電機(jī)在幾個(gè)品種里所承擔(dān)的負(fù)荷比其它機(jī)架都大,基本都接近或超過100%。對(duì)3H過負(fù)荷的問題,通過對(duì)3H電機(jī)進(jìn)行擴(kuò)容可以得到整改。
2 具體改造實(shí)施
因需要擴(kuò)大電機(jī)的容量,傳動(dòng)柜、電纜也根據(jù)需要進(jìn)行相應(yīng)的擴(kuò)容,具體改造分為電機(jī)部分、傳動(dòng)柜部分、電纜部分。下面是各個(gè)部分的改造實(shí)施具體辦法。
2.1 電機(jī)部分
經(jīng)過工藝方面核算,550 kW的電機(jī)就能滿足現(xiàn)在的生產(chǎn)需要,但考慮到如果采用550 kW的直流電機(jī),需要訂購兩臺(tái)電機(jī)(其中一臺(tái)備用),兩臺(tái)空-水冷卻器(其中一臺(tái)備用),若采用650 kW的直流電機(jī),只需增訂一臺(tái)機(jī),一臺(tái)空-水冷卻器,因?yàn)槟壳败埦€上,4 V、5 H、6 V、7 H、8 V均使用的是650KW的電機(jī),這樣有利設(shè)備的日常維護(hù),備件通用互換性好,有利于設(shè)備管理維護(hù),大大減少了改造的成本,節(jié)約了備件成本,還為今后產(chǎn)能的釋放預(yù)留了一定的負(fù)荷空間。因此決定電機(jī)由原來功率463 kW(Z450-4B、P=463 kW、n=496-1230 r/min、DC660V)的電機(jī)擴(kuò)容為功率為650 kW的電機(jī)(Z500-4B、P=650 kW、n=550-1200 r/min、DC660V)的電機(jī)。
2.2 傳動(dòng)柜部分
因采用現(xiàn)在在用臺(tái)套型號(hào)的電機(jī),傳動(dòng)柜不需要重新設(shè)計(jì),只需要套用已有設(shè)備的設(shè)計(jì),原來采用的是6KDV31150Q4G40C1,功率463 kW,電流750A,電壓DC660,勵(lì)磁27/DC220v。現(xiàn)在套用4-8架的傳動(dòng)裝置:6KD V31500Q4G40C1,功率650 kW,電流1050 A,電壓DC660,勵(lì)磁30/DC220v,均是使用現(xiàn)已有成套備件安裝。
2.3 電纜部分
由于電機(jī)功率擴(kuò)大,電纜載流量也發(fā)生變化。電纜型號(hào)需要重新確定。基于電纜的參數(shù)(溫升、電壓損失、機(jī)械強(qiáng)度、載流量)及選用原則計(jì)算。根據(jù)負(fù)荷及現(xiàn)場實(shí)際情況將原來有電纜更換為ZR-FF1KV 240 mm2。這里就電纜的選型加以計(jì)算。
電纜核算公式如下:S=IL/54.4×U`(銅線)
式中:I為導(dǎo)線中通過的最大電流(A);L為導(dǎo)線的長度(M);
U`為允許的電源降(V);S為導(dǎo)線的截面積(mm2)
3 改造后運(yùn)行效果
2008年1月,利用年終檢修機(jī)會(huì)對(duì)3H電機(jī)進(jìn)行了擴(kuò)容改造,改造后電機(jī)具體運(yùn)行參數(shù)如表1。
通過表1的比較,電機(jī)在擴(kuò)容前后的電流有了明顯的變化,電機(jī)的負(fù)荷基本在中間值范圍,自改造以來,通過幾個(gè)月的運(yùn)行,沒有出現(xiàn)過因電機(jī)過負(fù)荷而導(dǎo)致的堆鋼事故,現(xiàn)在軋制各個(gè)品種的過程中,3H電機(jī)的電流都比較平穩(wěn),在30%~60%之間,電機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定。
4 結(jié)語
改造前因3H電機(jī)過負(fù)荷的問題,工藝方面為了減小3H電機(jī)的負(fù)荷,對(duì)料型進(jìn)行了調(diào)整,這樣只是輕微的減小了3H機(jī)架的負(fù)荷,效果不是很好。電機(jī)擴(kuò)容改造后,3H機(jī)架能夠按標(biāo)準(zhǔn)來控制料型,這樣很大程度的減小軋機(jī)調(diào)整工的工作量。軋機(jī)操作方面,改造后3H軋機(jī)運(yùn)行因負(fù)荷穩(wěn)定,速度控制上更加的平穩(wěn)、可靠。
參考文獻(xiàn)
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