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探討電廠除灰系統運行中出現的問題及改造方案

2013-12-29 00:00:00郭鵬飛和雄偉
科技資訊 2013年16期

摘 要:闡述了××電廠300 MW機組168小時期間,除灰系統在BMCR(鍋爐最大連續出力)工況下,除灰管道多次出現堵灰現象,通過對運行數據及現場設備的分析,對現有設備進行改造,解決了系統堵灰的這一難題,確保機組安全、穩定運行。

關鍵詞:除灰系統 BMCR工況 堵灰 改造 穩定運行

中圖分類號:TM621.73 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)06(a)-0096-02

××電廠300 MW機組168 h滿負荷試運過程中,自滿負荷運行開始,除灰系統就多次出現堵灰現象,嚴重影響機組安全運行。

1 設備概述

電廠除灰系統為雙室五電場,共40個灰斗,每個灰斗下部設一個倉泵,一、二電場倉泵容積為2 m3,三電場倉泵容積為1 m3,四、五電場倉泵容積為0.8 m3。根據設計煤種,除灰管道設計直徑為DN125,一、二、三電場輸灰管道為單獨的,四、五電場輸灰管道在出口位置并成一根。

2 堵灰原因分析

機組運行168 h后,經多方查閱數據資料,反復論證和現場的實樣調查,現將堵灰原因分析如下。

2.1 煙氣分配不均

從鍋爐預熱器出來的煙氣通過煙道分兩側進入兩個電除塵,而每個煙道又分為兩個出口進入電除塵煙箱,見圖1。在168 h運行的七天中,我們發現南北兩側的電除塵進入的煙氣都不均勻,有時北側電除塵落灰多,有時南側電除塵落灰多,而在同一個電除塵中,2個室的煙氣也互不均勻,煙氣在煙道中流經的距離越短,相應的進入電除塵的煙氣就越多,兩電除塵中間的2個室即2室3室進入的煙氣要明顯大于1室4室的煙氣。因煙氣的大小差別,相應的煙氣所攜帶的灰量也有所差別。經常是,2、3室中的灰斗每次落灰滿罐,灰斗已出現高料位顯示,但1、4室的灰斗落灰量卻很少,有時都不落灰。這樣在同一趟管路中,8個灰斗落灰不均勻,在輸灰中就容易堵灰。

2.2 燃燒不充分,顆粒大

在進行飛灰取樣取得的灰份樣品中可以看到,有相當一部分為米粒大的顆粒,粒度在2~3 mm內,而設計值最大僅為130 μm,實際與設計標準相差230倍。灰粒大,這樣在同體積的灰份中密度相對較大,在管道中同等壓力的壓縮空氣不容易吹掃,需停止落灰手動吹掃四五次才能將管道中所有灰粒全部吹走,留在管路中。在管路中灰粒爬升25 m的高度,氣壓明顯不足,無法將顆粒狀灰份輸送如此高度,這樣在垂直管路的下端就有灰份滯留,當下次正常輸灰時,就會出現堵灰。且在每次正常的落灰輸灰中,都有一部分灰粒吹不走。經過幾次的輸灰過程,當管道中灰粒增多時,就發生管路堵塞,這樣就得停止正常落灰,手動進行吹掃。而每進行一次排堵工作,需要5 min的時間,而在這5 min內,電除塵一電場的灰斗中將收集到1/12×28.74=2.395 t的灰量,這些灰量需增加1次手動輸灰才能排完,且正常輸灰情況下,一電場輸灰頻次為10 次/h,此時停止落灰,灰斗里的灰不能及時落下,料位越集越高,使得料位壓實,更加不易落灰。料位的集聚,最終使電場跳閘,形成惡性循環。

2.3 實際煤質與設計原煤煤質不同,灰份較多

在氣力除灰系統的技術協議中,煤與灰份的比例見表1。

通過比較,灰量為原煤的17%,而我們在電廠得到168 h期間燃燒灰份平均=(2654.9×26.16%+2778.2×22.02%+66.8×30.47%…+203.3×23.57%)/7654.9= 23.70%,最大灰份可達到30.47%,去除灰份中爐渣量2%,這樣實際灰量比設計灰量多了1.70個百分點。而且經查,在××電廠20××年1月10日#2機全天的煤煤量為5777 t,那么當日必將增加98.209 t灰份,而整套除灰系統的排灰量為41.83 T/h,最大排灰量也不過51.75 t/h,這樣在1月10日當天24 h增加的灰量需除灰系統連續不斷的排98.209/41.83=2.34 h才能排空,以除灰系統最大工況工作,也需要98.209/51.75= 1.89 h,這樣在168 h期間不停爐不降負荷的情況下,增加的灰份勢必將不能及時排走,灰斗必將集聚灰份,出現灰斗堵塞現象,詳見表2。

(1)煤質不純:在從一、二電場排出灰中可以看出,有許多的煤矸石顆粒混雜其中,而且煤矸石不易燃燒,灰中摻雜煤矸顆粒,更易堵灰。

(2)管道長:與#1爐電除塵相比,#2爐電除塵除灰管道要比#1爐長80 m左右,彎頭增加2處,這樣輸送距離增加,彎度的增加,勢必會造成管路的阻塞。

(3)電除塵的除灰效率高:將#2爐除塵器與#1爐除塵器的電壓電流參數相對比,可看出#2爐電除塵器與#1爐除塵器電壓電流參數相對比,可看出,#2爐除塵器二、三、四、五電場二次電流均在1200 mA,一電場電流在800 mA左右,而#1爐電除塵二、三、四、五電場電流只有1000 mA左右,一電場電流為700 mA左右,這樣,電流的差異使得除塵效率也就不同,造成#2爐電除塵吸塵量的增加,使得#2爐除灰比# 1爐除灰更容易堵灰。

3 系統改造

通過對系統堵灰原因,結合除灰系統廠家意見,決定對氣力輸灰系統進行改造,以徹底解決堵灰問題。

3.1 煙氣進口煙道增加導流板

在進入除塵器前的煙道增加導流板,以解決煙氣氣流不均衡導致灰室落灰不均勻的問題,鋼板材質為Q345,并對煙道支撐系統重新核算后進行補強。

3.2 擴大倉泵和管道進行擴容

對一、二電場的倉泵進行擴容,將原先2 m3容積的倉泵更換成2.5 m3的倉泵,輸灰管道由原DN125更換為DN200,同時對壓縮空氣管道改造。

將從一、二電場更換下來2 m3的倉泵更換到三、四電場,將三電場更換下來的倉泵更換到五電場,輸灰管道保持不變。

4 改造后投運效果

通過對系統進行改造,機組運行穩定中,除灰系統未出現堵灰現象。而且在電除塵停運,鍋爐同時燒油燒煤的情況下,除灰系統仍正常運行15小時,直至磨煤機恢復正常,鍋爐除去油槍,電除塵正常運行后。

5 結語

由于近年來國內電煤供應緊張,鑒于其它已投運工程的經驗,很多電廠實際所燃用的煤種與原設計煤種有較大偏差,相應的灰質特性、灰分、灰量等亦發生較大變化。鑒于燃煤供應的嚴峻形勢,為保證機組安全可靠、清潔環保地運行,新建電廠需要增強原輸灰系統的輸送可靠性、加大系統出力和安全裕度。

參考文獻

[1]電廠除灰系統圖紙及說明書[S].

[2]王鷹,陳宏勛,王國華.連續輸送機械設計手冊[M].北京:中國鐵道出版社,2001.

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