摘 要:該文介紹了全息干板自動處理設控制系統構成和實現方式,該系統通過建立多種通訊接口,實現了對全息干板自動化學處理和數據信息管理,取得了提高科研工作效率、減少環境污染等良好效果。
關鍵詞:工控機 PLC 溫控儀
中圖分類號:TP69文獻標識碼:A文章編號:1674-098X(2013)05(a)-0075-01
全息干板自動處理設備是應用于全息元件化學處理的非標設備,可以根據工作需要,設置多種運行程序,自動對工件進行化學處理。在化學處理過程中,上位機管理軟件自動記錄元件的參數,并存入數據庫,可供查詢、顯示、及打印。
1 控制系統總體構成
根據工藝要求,將控制系統分為三個部分:溫控單元、運動控制單元以及監控管理單元。溫控單元由九個恒溫槽組成,可設定置不同溫度,并配有可自動開關的槽門,配合工件自動處理;運動控制單元為兩軸直角坐標機械手,根據用戶設定程序完成工件自動運行處理過程;監控單元由工業計算機、通訊板卡、管理軟件等組成。通訊板卡配有485及232接口。
2 溫度控制單元
該單元由內外槽結構組成,外槽有制冷管、加熱管、溫度傳感器、循環水泵組成;同時裝有進水閥、放水閥、液位計;主要功能是通過高精度溫控儀來控制水溫達到恒溫目的。內槽內裝有攪拌電機及自吸泵,使內槽水溫均勻。通過外槽溫控在一定時間后達到內外槽溫度一致。
采用溫控表控制可控硅導通角,從而對加熱管進行加熱,鉑電阻傳感器采樣溫度值反饋給溫控表,形成PID閉環控制。如低于液位,水泵自動加水,同時關加熱,加水到高水位止。控系統對化學恒溫槽設備要求的接口有兩部分:一是數字I/O部分,二是485總線部分。
3 運動控制單元
該單元為兩軸直角坐標式機械手,兩軸分別為水平運動的X軸和豎直運動的Z軸。X軸采用進口導軌,齒條和導軌一體的齒輪齒條傳動,由日本三菱伺服電機通過高剛度減速器驅動;Z軸進口滾珠絲杠傳動,具有良好的低速穩定性和高速動態響應,也是由三菱伺服電機驅動。控制部分由三菱Q系列PLC(包括CPU模塊、兩軸定位模塊QD75M2、串口模塊、I/O模塊)和三菱觸摸屏構成。兩軸定位模塊通過SSCENT總線與X軸和Z軸伺服驅動器相連,完成對X軸和Z軸兩個方向的絕對系統定位控制;串口模塊與上位計算機通過232串口線相連,上位計算機可根據工藝設定不同程序,并將設定好的程序參數保存在PLC中,從而完成鍍膜的自動控制,觸摸屏與PLC的CPU自帶的232口連,主要完成位置,速度,加速度等運動參數的示教編程及運動參數顯示
4 監控單元
該單元為一套工業計算機系統,配有485及232接口,485接口與恒溫槽單元連接。232接口與運動控制單元連接。計算機內管理軟件由VC編程來實現,可將全息元件參數信息記錄到ACESS數據庫中,并可通過管理軟件,查詢、顯示及異機打印。可對九個恒溫槽的溫度、程序運行軌跡、微動速度,微動行程等設定;可對設定好的程序存儲、調用、刪除等;可手動控制恒溫槽門及攪拌動作和自動啟動程序;可顯示報警及設備運行狀態。
5 通訊協議
機械手控制器PLC內分配數據寄存器D50-D65,分別存儲恒溫槽的槽號及結束命令,機械手按照D51-D65內存儲的槽號順序運動,直至遇到結束命令停止;分配數據寄存器D71-D85,分別存儲光學元件在恒溫槽液體內時間;分配中間繼電器M121-M135,分別存儲光學元件是否在恒溫槽液體內微動。上位機VC軟件內通過調用PLC控件提供的接口函數訪問PLC內數據寄存器和繼電器,從而控制機械手運動。訪問PLC內數據寄存器的接口函數如 m_qj71c24.SetDevice(\"D51\",9),訪問PLC內中間繼電器的接口函數如m_qj71c24.SetDevice(\"m121\",1)。
每個恒溫槽都由一個溫控儀組成,溫控儀提供MODBUS通訊協議,在VC內,嚴格按照溫控儀提供的通訊協議編程,可分別對九個恒溫槽進行溫度設定、溫度查詢等。
6 結語
本文所述控制系統已于2010年6月成功應用于洛陽613全息干板自動處理備上,該設備對提高全息元件的工藝定量化和重復性、提高全息元件研制質量、提高科研工作效率、減少環境污染、節約多種資源等具有重要作用。
參考文獻
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