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承鋼1260m3高爐全釩鈦礦開爐達產實踐

2013-12-31 00:00:00李月英
科技創新與應用 2013年28期

摘 要:承鋼1號1260m3高爐于2012年3月3日停爐進行中修,應公司要求于2013年3月11日開爐生產。本文對1260m3高爐本次全部采用釩鈦礦開爐進行了總結。通過充分的前期開爐準備、優化開爐原燃料結構以及采取合理的操作制度等,實現1260m3高爐開爐后3天達產,并為承鋼日后采用全釩鈦礦開爐積累了寶貴的經驗。

關鍵詞:高爐;全釩鈦礦;開爐

1 前言

承鋼1260m3高爐于2012年3月3日停爐檢修,進行高爐爐型改造,并使用多項先進工藝技術及設備。主要改進項目有:移除了原來的兩座混鐵爐及混鐵爐方向的部分鐵溝,改為擺動溝,并增加電瓶車系統,形成了鐵鋼短流程生產工藝。原鐵水溝流入鐵水包方向的鐵溝布局未作大的調整,這樣就形成了本高爐鐵水溝+擺動溝獨特的非常靈活的出鐵及配置包罐模式。高爐冷卻系統方面,更換爐缸部分冷卻壁及風口帶以上大部分冷卻壁,新投用3段銅冷卻壁,分別布置在爐腹、爐腰及爐身下部,同時本著長壽化的目的優化了高爐水系統布局。

2 開爐前準備工作

2.1 開爐工藝參數選擇

因本次開爐前采用木柴及焦炭烘爐,爐缸爐腹均填充凈焦、爐腰及爐身下部填充凈焦及木柴、爐身中上部為空焦及輕負荷料,開爐工藝參數如下:

(1)爐缸溫度充沛,[Si]=3.0%,開爐料計劃總焦比2.98t/tFe;

(2)爐渣流動性良好,有一定脫硫能力,開爐料爐渣含[CaF2]≥8%;

(3)熱風爐保證送風點火要求,熱風溫度不低于1000℃。

2.2 開爐料選擇

通過以往開爐經驗的總結,結合配料計算,并考慮到釩鈦礦開爐的問題,決定開爐爐料結構為65%低釩鈦燒結礦+35%釩鈦球團礦。1260m3高爐開爐原燃料成分見表1、表2。

表2 焦炭成分分析

注:干熄焦水分0.5%。

2.3 裝料順序

2.3.1 第一段:凈焦

由于之前爐缸里加入了216t焦炭,且有200多立方米木柴在爐缸及死鐵層區域,烘爐后燃燒掉部分木柴及焦炭。1~21批,焦批12t,在凈焦加至風口位置時加入約50m3木柴,凈焦加入完成后集中加入螢石30t。此段填充容積434.19m3(不計木柴),填充料面比爐腰上沿高1.5m。

2.3.2 第二段:空焦

22~35批,焦批12t,灰石2t/批,此段填充容積約300m3,填充料面比爐腰上沿高5.8m。

2.3.3 第三段:負荷料

36~44批負荷料,機燒15.6t,球團8.4t,螢石1t/批,灰石0.2t/批,機燒比65%,球比35%,焦批14t,負荷1.71,批鐵14.2t。按[Si]=2.0%校核爐渣R2=1.257,渣中CaF2含量8.5%,填充容積290m3,填充至爐腰以上4.5m。

剩余負荷料送風后裝入。

全爐填充容積:1494.07m3(考慮死鐵層容積,則共填充容積1566.32m3)

3 開爐后高爐操作及表現

1260m3高爐于2013年3月11日19:00點火開爐,進風面積0.1700m2,風量1250m3/min,風溫700℃,風壓0.05MPa,料線5m。送風后計劃送風風口全部見亮。20:50分引煤氣。23:00加風壓至130kpa,風量1800m3/min。隨著風壓增加,中心氣流明顯,邊緣氣流穩定。12日受布袋凈煤氣管道開裂影響,12日3:20開始減風隨后休風,13:10送風,19:00出第一爐鐵,鐵流太大,減壓出鐵,之后隨著出渣鐵正常穩步加風及調整操作制度,至14日全天產量達到3601.4t。

開爐期間鐵水成分,爐渣成分分析見表3、表4。

表3 鐵水成分分析

表4 爐渣成分分析

3.1 開爐操作制度

開爐操作制度選擇嚴格按開爐方案進程,兼顧生產組織協調統一進行。

3.1.1送風制度:共22個風口,采用偏堵風口,靠近兩鐵口一側開16個風口,其余堵實。具備以下條件時,逐步按計劃捅風口:高爐及外圍設備運轉正常;供料系統及爐頂上料系統滿足高爐需要;原燃料質量達到強化要求且數量足夠;爐況穩定順行,渣鐵熱量充沛;各項參數按階段要求受控;爐前出鐵正常,爐渣清理順暢。

3.1.2裝料、造渣、熱制度:熱制度按開爐工藝參數規定控制,(CaO)/(Si02)=1.00~1.10;批重、負荷根據開爐后的爐況進展逐步調整,最終達到:礦批43t,料制αk(36,3)(34,2)(32,2)(30,2)αj(36,2)(34,2)(32,2)(30,2)(27,3),爐況穩定。中心氣流與邊緣氣流分布合理,高爐各段冷卻壁溫度變化平穩,且圓周方向均勻度較好。

3.3 開爐期間高爐指標

1260m3高爐本次開爐基本順利,開爐3天后利用系數就超過了2.8,技術經濟指標優異。主要技術指標見表5。(11日未出鐵,未列出)

表5 技術經濟指標

4 本次開爐優點及不足

本次1260m3高爐開爐基本順利。總結主要有以下成功和不足之處:

4.1 優點

4.1.1本次開爐采用全釩鈦礦開爐,配加一定量的螢石,送風后爐溫控制較好,渣鐵流動性可,未出現大粘溝的情況,爐前工作強度不大,保證了渣鐵的及時排放,為爐內加風提供了保障。

4.1.2 由于本次開爐爐缸爐底存在較多木柴,后續在加入凈焦時也陸續加入木柴,使得送風后凈焦下降比預計時間提前3h。為此后的快速加風及料制調整創造了條件。

4.1.3 采用全釩鈦礦開爐,開爐過程中沒有出現大的爐況波動,3天達產。本次開爐達產與以往普礦開爐達產的進度相同,是一次成功的開爐,本次開爐的成功也為日后全釩鈦礦開爐積累了寶貴的經驗。

4.2不足之處

4.2.1第一爐鐵時間把握不到位,導致出鐵時爐缸內渣鐵存量多,鐵口壓力大,減壓出鐵。

4.2.2 由于堵風口時泥量太多,導致8號風口于16日6:00才被捅開,捅開時間晚,延緩了高爐參數進一步優化的步伐。

4.2.3 開爐焦比控制較高,且在前期降爐溫時幅度過大,造成爐溫較大波動。

參考文獻

[1]周傳典.高爐煉鐵生產技術手冊[M].北京:冶金工業出版社,2008.

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