

摘 要:錦州采油廠油藏開發(fā)已進(jìn)入中后期,地層堵塞已經(jīng)成為一些中低滲區(qū)塊的主要問題。此類型塊自身地層物性較差,泥質(zhì)含量較高,再加上油井修井作業(yè)頻繁,修井液地層堵塞物主要是泥質(zhì)、石蠟、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)等,其在近井地帶凝結(jié)將孔隙通道堵塞,導(dǎo)致區(qū)塊油井低產(chǎn)。為此在這些中低滲區(qū)塊運(yùn)用了酸化沖擊解堵技術(shù)改善油層物性,提高區(qū)塊產(chǎn)量。
關(guān)鍵詞:復(fù)合固體酸;壓力脈沖;稠油;解堵
1 前言
錦98塊位于遼河斷陷盆地凹陷西斜坡的西南部,該塊含油面積0.87km2,地質(zhì)儲(chǔ)量130×104t,目前主要開發(fā)層位是杜家臺(tái)油層。
該區(qū)塊主要經(jīng)歷了四個(gè)開發(fā)階段:(1)1979年-1982年為依靠天然能量開發(fā)階段。此階段初期區(qū)塊產(chǎn)油量較高,而后大幅度下降。(2)1992年-1996年為實(shí)施注水開發(fā)階段。此階段初期效果明顯后期產(chǎn)量下降較快。(3)1996年-2001年為停產(chǎn)階段。(4)2001年-至今為復(fù)產(chǎn)及恢復(fù)注水階段。此階段在增加開井?dāng)?shù)的同時(shí)加大注水量,效果較為明顯但近年來產(chǎn)量逐年下降,目前區(qū)塊單井日產(chǎn)液8.3方。
通過對(duì)該區(qū)塊進(jìn)行分析,該區(qū)塊低產(chǎn)原因?yàn)橛蛯游镄圆?;原油粘度高;修井液污染?yán)重。(見表1)
表1 錦98塊油井物性表
2 項(xiàng)目簡介
2.1 常規(guī)解決辦法
為解決錦98塊低產(chǎn)問題,我廠在2006年采用了物理法單脈沖解堵技術(shù)。該技術(shù)是運(yùn)用人工造縫技術(shù)在油井近井地帶形成微裂縫,從而改善其滲透率,增強(qiáng)原油的流動(dòng)能力,達(dá)到增產(chǎn)的目的。
該措施在錦98塊共實(shí)施14井次,措施投入100.8萬元,累計(jì)增油3205.7噸,平均單井投入7.2萬元,措施有效率78%。但該措施也存在以下幾點(diǎn)問題:造縫半徑?。粺o法解決化學(xué)物質(zhì)堵塞;該技術(shù)為一次引爆,裝入火藥量大,易對(duì)套管造成損傷。在2010年運(yùn)用了一種能夠結(jié)合物理、化學(xué)解堵方法的技術(shù)——酸化沖擊解堵技術(shù)。
2.2 技術(shù)原理
物理作用:運(yùn)用了多脈沖壓裂技術(shù),根據(jù)不同時(shí)間的可控有序裝藥,保證了逐級(jí)分段穩(wěn)定燃燒,可將火藥推至地層深部引爆,擴(kuò)大造縫半徑,再注入解堵處理劑,可使處理半徑增大。通過實(shí)驗(yàn)可以看出單脈沖壓裂技術(shù)與多脈沖壓裂技術(shù)相比產(chǎn)生的脈沖壓力在20分鐘后呈現(xiàn)明顯下降趨勢(shì),而多脈沖壓裂技術(shù)可保證較高水平。
化學(xué)作用:解堵劑主要由復(fù)合酸、表面活性劑、氣體生成劑、緩蝕劑等組成,具有綜合的解堵能力,同時(shí)可根據(jù)油井污染特點(diǎn)調(diào)整藥劑配比,徹底解除油井污染的目的[1]。(1)氣體生成劑的篩選:含有羰基和氨基的有機(jī)物和含有碳酸根的離子的無機(jī)物在一定的條件下均能釋放出 CO2和NH3氣體,地層條件下單位質(zhì)量可以釋放最多CO2氣體的物質(zhì)將是最佳選擇。遼河油田稠油井注汽后高滲透層溫度一般在150℃以上,因此將實(shí)驗(yàn)溫度定為150℃。首先,利用實(shí)驗(yàn)物質(zhì)配制濃度為50%的溶液,將溶液分別放入高壓釜中急速升溫至150℃并恒溫8h,記錄高壓釜壓力,然后關(guān)閉反應(yīng)釜加熱系統(tǒng),冷卻至25℃時(shí)記錄高壓釜壓力,并根據(jù)氣態(tài)方程計(jì)算出CO2的生成量,實(shí)驗(yàn)確定自生氣體劑為最佳CO2氣體生成劑。其中自生氣體劑在不同溫度下壓力最高,產(chǎn)生的CO2量最多。(2)表面活性劑的篩選:表面活性劑的篩選要求其界面張力低,發(fā)泡性能優(yōu)良,降粘效果好,同時(shí)與固體氣源、聚合物具有良好的配伍性,且復(fù)配后能夠提高驅(qū)油效率。實(shí)驗(yàn)中,首先配制濃度為50%的固體氣源水溶液,然后按濃度1.0%分別將重烷基苯磺酸鈉、烷基酚聚氧乙烯醚磺酸鹽、脂肪醇聚氧乙烯醚、脂肪醇聚氧乙烯醚+薄膜擴(kuò)展劑加入到該溶液中,再放入高溫高壓反應(yīng)釜內(nèi),200℃恒溫8后,關(guān)閉電源降至室溫,對(duì)釜內(nèi)剩余溶液進(jìn)行測(cè)試[2]。其中脂肪醇聚氧乙烯醚與薄膜擴(kuò)展劑的組合在不同溫度下界面張力、發(fā)泡量和降粘率最高。
2.3 藥劑量設(shè)計(jì)
根據(jù)每口井的地層堵塞情況,選取不同的藥劑配方。(見表2)
3 現(xiàn)場應(yīng)用效果
2012年該項(xiàng)目在錦州采油廠實(shí)施5井次,投入成本35萬元,累計(jì)增油3460.6噸,平均單井增油692.1噸。該措施在2012年共創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益511.5萬元。
3.1 典型井分析
錦2-12-246井位于錦98杜家臺(tái)油層,生產(chǎn)井段是:1438.6-1533.5m,采油厚度為:46m/19,平均有效孔隙度為19.4%,措施前液面1376m,泵掛1422m,示功圖顯示為供液差,施工時(shí)擠注解堵處理劑15.8方,處理半徑2.3m。
措施有效期從2012.9.7-至今,累計(jì)生產(chǎn)308天,措施前平均日產(chǎn)液:9.2方,日產(chǎn)油:2.2噸,措施后平均日產(chǎn)液:18.9方,日產(chǎn)油:9.1噸,累增油2125.2噸。
4 結(jié)束語
4.1 酸化沖擊解堵技術(shù)是一套成本較低、施工便捷,效果顯著的增產(chǎn)措施。
4.2 酸化沖擊解堵技術(shù)既能達(dá)到解堵目的,又能有效地保護(hù)套管,不受損傷,對(duì)低滲透油層改造具有明顯的效果,基本上解決了油井供液不足的問題。
參考文獻(xiàn)
[1]秦偉.氟硼酸解堵技術(shù)在沈陽油田的應(yīng)用[J].石油地質(zhì)與工程,2011.
[2]劉曉娟,李憲文.油氣藏增產(chǎn)新技術(shù)[M].北京:石油工業(yè)出版社.
作者簡介:姜佳悅,工作于遼河油田公司錦州采油廠工藝研究所。