摘 要:電壓是電力系統電能質量的重要指標之一,而系統的無功平衡是保證電壓質量的重要條件。因此,電壓與無功功率是一對密不可分、相互影響的變量。實現它們之間的平衡,不僅有利于生產,使負荷能夠安全穩定運行,同時也能降低損耗,節約電費,降低設備運行的維護周期和維護費用。系統的無功平衡是保證電壓質量的重要條件;系統中各種無功電源的無功出力應滿足系統所有負荷和網絡損耗的需求,否則電壓就會偏離額定值。通過合理調節電壓和投退無功補償設備就能使電能質量得到保證,達到穩定運行的標準并滿足生產的要求。
關鍵詞:變電站;電壓;無功調節
淮北供電公司海孜變、白楊變、四鋪變等35kv、10kv電壓頻繁超出限值,采用AVC電壓無功調節裝置并輔助大量人工調節手段后仍然不斷發語音報警,尤其在夜間負荷低谷時段,幾乎不間斷。不僅極易造成監控人員思想麻痹,影響電壓合格率、影響異常及事故時的判斷,同時易造成信息阻塞。現已嚴重影響正常監控值班,顯然已構成安全隱患,故將相關數據及現象匯總分析如下:
1 現狀調查(AVC策略)
1.1 根據上級調度下達電壓曲線要求設置110kv上線值為117.7kv、下線值為106.7kv,35kv上線值為37.45kv、下線值為33.95kv,10kv上線值為10.7kv、下線值為10.0kv,6kv上線值為6.42kv、下線值為.6.0kv:低谷時段(0:00-5:00)力率在0.91-0.97、高峰時段7:00-11:30、18:00-22:00力率不低于0.98。
1.2 全天各時段電網運行力率符合要求,當有無功缺額或電壓越線時AVC裝置自動投切電容器、自動調整主變分接頭,AVC裝置動作反應時間是3分鐘,電容器自動投切每天分時段共6次,主變分頭自動調整每天分4時段共11次,3、AVC策略:以海孜變為例,電容器自動投切0:00-7:00限額2次、07:00-22:00限額3次、22:00-24:00限額1次,主變分頭自動調整每天分4個時段共11次。
2 現狀調查分析
2.1 以海孜變為例:電壓頻繁越限,AVC策略設置的次數執行完后,必須人工進行調整,例如7月1日-31日,海孜2號主變調整400次,其中人工調整174次,電壓越線2500余次。
2.2 海孜變負荷變化大,調閱無功曲線圖8月8日夜間0:00-8:00與8月7日比較,海孜變總無功分別是3.1Mavr、-7Mavr,說明同時段對海孜變而言輸入與輸出無功功率相差10Mavr,對電壓穩定極為不利。
2.3 海孜變110kv母線電壓較以前從楊柳變出線時低了許多,以前從楊柳變出線時極少出現電壓越限情況,現在顯通變母線電壓為113.5kv時,經長線路接入海孜變110kv母線,經損耗后母線電壓為110.4kv,如:8月8日10:00顯通變母線電壓111.09kv,接入海孜變110kv母線時電壓為109.08kv,已接近下限值。
2.4 白楊變、礦山集、四鋪變,同樣存在電壓頻繁越限,35kv、10kv電壓無法配合調整,以白楊變為例:35kv電壓37.19kv,10kv電壓10.14kv(35kv在上限附近,10kv在下限附近),如電壓發生變化,將出現35kv越上限或10kv越下限,白楊變電容器117-2組電容器5月25日投入,35kv、10kv電壓配合仍然存在問題,6月1日-20日1號主變調整92次,其中人工調整72次。礦山集、四鋪變問題同白楊變,均屬于中低壓側上下限不易同時滿足要求。
2.5 局域網各終端站均不同程度存在調節手段用盡(如東山變、渠溝變),自動升降檔或自動投切電容器被AVC策略設置閉鎖,自動調節電壓失敗,人工調節投入電容器后引起本段母線電壓升高或降低而同樣越線。
3 整改措施
為改善值班環境,提高電壓合格率,進而提高供電質量,分析原因、制定對策,提出如下整改建議:(1)優化AVC策略,合理設置分時段主變分頭自動調整次數及電容器投切次數。(2)采用在無勵磁狀態下調節主變中壓側分接頭從而改變額定電壓(如:海孜變主變分接額定電壓組合)。(3)在本站調節手段用盡后無果情況下考慮采用同樣辦法調整系統電壓,即改變本站電源電壓。
4 結束語
隨著對變電站實時算法的靈活性與實時性要求的不斷提高,智能型算法的優勢越發凸顯,但各種智能方法又存在著一定的缺陷,如何更好的將傳統的算法與智能型方法相結合,在遵循電壓無功綜合控制的基本原則基礎上,發揮二者的優勢,保證控制的實時性與準確性,將是日后研究中需要普遍關注的問題。