摘 要:汽包是鍋爐設備中重要的組成部分,汽包液位對于鍋爐運行的安全性有著重要的影響,也是評價鍋爐設備是否處于正常運行狀態的一個參考指標,其能夠對鍋爐負荷與給水的平衡關系進行全面的反應,水位過高或者過低都會引起嚴重的后果。因此,對于鍋爐汽包水位調整的控制是十分必要和必須的。
關鍵詞:汽包水位;液位;水位調整;原理
1 事故經過
2011年6月13日18:55,某電廠#8機組處于協調運行方式,負荷585MW,運行穩定,兩臺送風機、兩臺引風機、兩臺一次風機、六臺磨煤機及81、82電泵均運行良好,各參數正常。
18:59:01,81電泵跳閘(B相對地放電,引起差動保護動作跳閘),83電泵A段開關聯啟,機組RB,將協調方式切至汽機跟隨運行方式。由于目標負荷小于65%ECR,C、D磨煤機自動跳閘。至17:05汽包水位高二值觸發MFT保護動作,鍋爐滅火,機組聯跳。
同以往電泵RB過程相比,造成此次汽包水位升高有四方面原因:(1)給水流量長時間大于給水流量運行人員未進行有效干預。(2)爐內燃料驟增加劇了汽包水位上升趨勢。(3)82送風機單側失去風量對爐內燃燒的擾動增加了調節難度。低電壓導致81送風機調節油站兩臺泵切換,切換瞬間存在兩臺泵均停運信號,導致81送風機動葉切至手動位,RB觸發后鍋爐主控減風量時81送風機動葉開度維持原狀不變,最終導致82動葉關閉。(4)機組負荷較高。
2 過程分析
下面從給水量調整和燃料調整兩方面人為操作因素進行分析
2.1 給水流量調整分析
2.1.1 電泵RB汽包水位特性分析及汽水偏差對汽包水位的影響
單純的給水泵跳閘(指其他設備未故障)引起水位波動特性為先低后高,主要原因為電泵跳閘瞬間給水流量立即減小造成汽包水位的降低,而后隨著備用泵的聯啟和蒸汽流量(RB動作關小汽機調門)的降低,汽包水位會出現上升情況。在電泵跳閘瞬間可能會出現汽包水位低觸發MFT的危險工況,但由于事發突然,運行人員一般無法及時干預,主要靠自動完成。但在備用電泵聯啟后由于蒸汽流量低(300~360MW之間),很容易造成給水流量大于蒸汽流量,此時運行人員必須做好汽包水位監視工作,做到準確判斷,緊急時及時干預,特別要防止汽包水位高導致鍋爐滅火事故發生。
2.1.2 影響給水流量過程分析
正常情況下,影響給水流量因素有給水母管壓力和管道通流面積(給水憋壓閥、給水啟調閥的開度),操作過程中應根據實際情況,判斷哪個是控制流量的制約因素,及時調整。
(1)電泵轉速。電泵轉速的高低主要用來控制給水母管的壓力,以保證給水母管與汽包壓力間足夠的壓差,當然壓差不是越大越好,還要考慮電泵運行安全性和節流導致的經濟性降低。自動情況下,給水泵轉速調整直接相應汽包水位偏差的變化。一般給水母管壓力與汽包壓力間差壓在2~3MPa之間(由于憋壓閥開度不一)。啟動過程中,手動控制電泵轉速時給水差壓可適當維持高一些,調整水位時當給水母管壓力與汽包壓力間差壓小于2MPa時應適當增加給水泵轉速。
(2)給水啟調閥的開度。啟動過程中,給水啟調閥開度是影響通流面積的重要因素,當給水差壓滿足要求時一般通過來控制流量,當啟調閥開度大于60%后其節流特性不太明顯,應及時調整給水泵轉速。
(3)給水憋壓閥。正常情況下,給水憋壓閥用來調整減溫水壓力。當給水憋壓閥關小時,通流面積降低,電泵為維持汽包水位,轉速會自動升高。當給水憋壓閥開大時,通流面積升高,電泵為維持汽包水位,轉速會自動降低。事故情況下,可直接操作給水憋壓閥來控制汽包水位。
(4)電泵再循環閥的開關。電泵再循環閥的不正常開關會造成給水母管壓力的變化,影響汽包水位。主要發生在并泵、解列給水泵的操作過程中。
(5)電泵運行臺數。改變電泵運行臺數是直接影響給水母管壓力,改變汽水流量偏差方向,一般在作為事故工況下控制水位的緊急手段。
2.2 燃料調整分析
機組發生RB后鍋爐主控雖在手動位,但燃料主控仍在自動方式下接受來自鍋爐主控的指令。本次RB發生后,運行人員發現磨煤機負荷擋板關至15%左右于19:03:07將燃料主控解至手動位,同時通過手動方式增加磨煤機出力。由圖1可見在19:03:15增加磨煤機出力后,導致爐內熱負荷驟增,汽包水位的上升趨勢明顯加強。
本次磨負荷擋板關小的主要原因為爐內油槍投入過多導致,圖2為油槍投運數量與磨負荷擋板開度的關系曲線,由圖可見,隨著油槍數量的增加,磨煤機負荷擋板隨之關小,由于爐內總共投運了19支油槍導致磨煤機負荷擋板關至15%,操作人員在未分析清原因的情況下在19:0:15操作人員仍手動增加燃料主控指令,但此時并未撤出油槍,對水位升高瞬間起了推動作用。
其實在RB發生后無特殊情況(如汽包超壓、燃料據動等)一般不要將燃料解至手動位。
另外RB發生后需投油助燃時(爐負荷低于65%)一定要認識到爐內燃燒驟升對水位的升高影響相當明顯,手動投油時一定要在“火檢”畫面上檢查已著火油槍數量,一般自動投運的油槍數量已能滿足要求。
當RB發生后爐負荷高于65%時油槍不自動投運,手動投運時數量一般6~8支即可。
投運油槍時速度不要太快,謹防燃油壓力低觸發OFT保護油槍全部退出。
3 處理方法建議
3.1 明確機組RB后機組控制方式,盡量不要切換控制方式
RB是緊急情況下機爐重新建立新的平衡過程,主要分為兩步:第一步為RB后汽輪機降負荷過程,主要由爐內燃料減少,汽機為維持機前壓力,關小調門降低機組負荷。第二步為RB復位后機組降壓過程,最終機爐運行在新的低負荷狀態。
為保證機組RB后控制系統正常動作,應盡可能保持在機跟爐運行方式。
3.2 明確水位變化特性,加強監視,及時干預
3.2.1 電泵RB后水位變化為先低后高,主要操作在電泵聯啟后對汽包水位的控制,重點要防止高水位滅火。
3.2.2 汽水流量偏差是影響水位變化趨勢的重要因素,監視汽水流量偏差的變化方向,及時進行干預。本次可以在汽水流量平衡后19:01:12時進行干預,干預的主要手段可將83電泵解至手動位降低其出力,調整量以汽水流量平衡為原則,另外必須同時監視水位變化趨勢和方向。另外在緊急情況下也可關小憋壓閥開度,但此時可能會造成給水母管壓力升高,一般不建議采用。關鍵時候可手打一臺電泵處理,以遏制瞬間水位上升。
3.3 切忌盲目大量投運油槍,增加燃料時應緩慢
RB后已聯投12支油槍,已基本能滿足要求,隨后又手動投運了7支油槍,造成磨煤機出力調整性下降,爐內燃燒擾動增加。
燃燒對水位的影響作用相當明顯,故在加燃料時一定要緩慢。本次操作在40秒地時間內連續增加燃料主控22次,是導致水位高的另一個原因。
正常情況下,機組RB后應將燃料主控保持在自動方式下運行。
參考文獻
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