
摘 要:設(shè)備布置改造后,保障了設(shè)備環(huán)境及檢修空間;生產(chǎn)系統(tǒng)環(huán)節(jié)更加順暢便利。
關(guān)鍵詞:設(shè)備布置;檢修空間;設(shè)備環(huán)境
1.主洗車間設(shè)備布置基本現(xiàn)狀:
6.0米平面設(shè)備布置狀況(附圖):中煤離心機(jī)南面有一部26#聯(lián)絡(luò)轉(zhuǎn)載皮帶機(jī),該設(shè)備與離心機(jī)最大距離不足0.35米;最小距離只有0.18米。自從2009年5月份開始運(yùn)轉(zhuǎn)生產(chǎn)以來,該布局一直制約著系統(tǒng)安全生產(chǎn)。主要表現(xiàn)在設(shè)備無檢修空間、設(shè)備周圍環(huán)境差、煤泥水管路拐彎較多、管路較長、維修量增加等。造成該布局的主要原因有二:(1)主洗車間為老廠房,改造是在老廠房的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上進(jìn)行的。設(shè)備布局在一定程度上受到老廠房結(jié)構(gòu)空間的影響。(2)主洗車間改造時(shí)沒有把煤泥干燥改造系統(tǒng)充分考慮進(jìn)去。
根據(jù)主洗車間設(shè)備布置存在的缺陷,我們確定對(duì)此設(shè)備布置進(jìn)行改造,進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)系統(tǒng)。
2. 6.0米;10.0米平面設(shè)備布置
方案一
6.0米平面上中煤離心機(jī)在原來的基礎(chǔ)上向北移動(dòng)5.0米,安裝方向順時(shí)針旋轉(zhuǎn)90度(即出料端面向南)。落料點(diǎn)與504#皮帶機(jī)中心線重合。然后拆除26#聯(lián)絡(luò)轉(zhuǎn)載皮帶機(jī)。最后把25#皮帶機(jī)向北延長3.5米。
10.0米平面上高頻篩向北移動(dòng)0.4米,安裝方向與原來相反旋轉(zhuǎn)180度(出料方向朝北)
方案二:
中煤離心機(jī)在原來的基礎(chǔ)上向北移動(dòng)1.0米。進(jìn)料漏斗加工成一定的傾角、出料漏斗同時(shí)隨離心機(jī)北移1.0米。此方案較簡單易行。但離心機(jī)的處理量依然較大沒有減少,TBS底流中煤的外在水分也不會(huì)降低。
3.改造后效果
兩種方案相比較:第一種方案的優(yōu)點(diǎn)是減少了一部皮帶機(jī)、從而降低機(jī)電事故和檢修維護(hù)量。在生產(chǎn)系統(tǒng)上更加便利、暢通。中煤的水分就能相對(duì)較穩(wěn)定。缺點(diǎn)是改造工程較大,增添一臺(tái)末中煤離心機(jī)(帶渦輪刮刀)。我們推薦使用方案一
4.結(jié) 語:
中煤系統(tǒng)、皮帶運(yùn)輸系統(tǒng)、篩分系統(tǒng)、特別是TBS末中煤系統(tǒng)等在生產(chǎn)環(huán)節(jié)上會(huì)更加順暢;中煤煤質(zhì)會(huì)更加穩(wěn)定、設(shè)備環(huán)境和檢修空間更加便利。煤泥干燥系統(tǒng)減少了運(yùn)輸環(huán)節(jié),從而減少粉塵,促進(jìn)職工的身心健康和安全生產(chǎn)。
作者簡介:李存行(1968-),男,江蘇徐州人,機(jī)電助理工程師,現(xiàn)在徐礦集團(tuán)三河尖煤礦洗選廠工作。