
摘要:本文主要講授了大森系統常見的兩例故障現象,從現象分析原因,從原因尋找故障源,并采取一定的方式排除故障。
關鍵詞:大森數控 數控車床 數控故障
大森數控在國內并不常見,不像FANUC和SIEMENS廣為人知。因此,大森系統出了故障一般很難找到技術資料參考,特別是一些早期系統更難尋找。象筆者學校使用的大森R2J50數控車床,由于購買時間早(2001年),經過一些設備管理人員的更替,當時的技術資料沒有很好的保存,導致現在經常出現故障但找不到資料支撐,而大連大森數控技術有限公司網站上也無該型號的技術文件,故障排除很困難。因此,筆者根據這幾年的大森系統的使用情況,結合自身的排故經歷,針對大森R2J50系統的數控車床故障舉兩個例子,給予同行一個參考。
例1:+X超程不報警
1.1.故障現象
在手動操作過程中,手動控制X軸進給,發現X軸+方向已移動過限位,但機床沒有報警停機,繼續往+X方向跑。
1.2.修前調查
手動控制X軸往負方向運動,超程報警正常。回零時X軸工作正常。自動加工模式下編程,故意使X軸運動超程,發現正方向上無報警,負方向有報警。
1.3.據理析象 羅列成因
根據現象分析:+X超程無報警,- X超程有報警,而+X回零操作無故障。說明CNC未接到+X超程報警信號;- X超程有報警,+X回零操作正常,說明PLC與CNC之間能聯接。產生故障有以下幾點可能:
1.3.1.+X超程限位開關壞了。
1.3.2.PLC的+X超程限位端口有問題。
1.4.確定步驟
由于手邊無技術資料,所以PLC的端口功能不清楚。不能直接查找PLC的I/O設置,所以先檢查限位開關,再檢查PLC端口。
1.5.故障點測試
拆下四方刀架X軸的擋板,露出限位開關,通過試驗法尋找PLC的I/O設置。手動按+X、-X、+Z、-Z限位開關上的按鈕,觀測CNC系統中PLC的端口狀態值及機床變化
根據檢測結果可以看出+X限位開關按鈕不能正常觸發PLC信號,把-X限位開關和+X限位開關互換后,再進行檢測,發現-X限位開關不能正常觸發PLC信號,+X限位開關工作正常,由此推測是+X限位開關有故障。
1.6.排除故障
+X限位開關是一款三觸點的機械直動式行程開關,由于工作年限長,部分機械部件老化,觸發不靈,導致PLC接收不到觸發信號。但在更換+X限位開關時發現,由于機床是在2000年制造的,一些配件已經購買不到。因此把-X限位開關裝到+X軸上,第一、第三觸點分別接PLC的001和016端口;+X限位開關裝到-X軸上,第二觸點接PLC的002端口,這樣雖然-X軸上的限位距離短了一點,但機床能正常工作,故障排除。
例2:執行換刀指令后,刀架一直旋轉不停
該故障是個典型故障,懷疑刀架碼盤問題,預選信號未發出。
拆開刀架上蓋,檢查+24電壓,發現輸入正常。又重新調整好刀架內的磁塊和霍爾開關的位置。執行換刀指令后,故障仍在,未解除。
手動觸發四個霍爾開關,觀測PLC端口參數變化,找到020~023四個端口對應四個刀位信號。觀測調出的PLC程序清單,發現指令格式和三菱FX系列的PLC編程語言類似,就試著讀了一下。找到了有關020端口的程序段,發現第四行應該是023端口的常開觸點被修改成024端口,導致刀架旋轉到4號刀位PLC接收不到信號。因此在PLC程序中把024觸點改成023觸點后,刀架旋轉正常,故障排除。
通過大森系統的維修過程,發現一些非主流的數控系統在缺少部分技術資料時,出現故障后可以通過查詢類似的數控系統資料進行維修,只要對數控機床工作原理具有一定了解,通過類比的方式可以很方便的找到解決方案,而不再會一籌莫展。
參考文獻:
[1] 白斌 編著《FANUC數控系統故障診斷與典型案例分析》 化學工業出版社,2009
[2] 劉永久 主編《數控機床故障診斷與維修技術—FANUC系統第2版》 機械工業出版社,2011
[3] 嚴峻 主編《數控機床故障診斷與維修實例》 機械工業出版社,2011
[4] FANUC-0i-Mate-TC操作手冊
[5] FANUC-0i-Mate-TC參數說明書
[6] 三菱FX系列PLC通信手冊
[7] 三菱FX2N編程手冊
作者簡介:楊波,(1978—),男,江蘇省常州市,講師,本科,研究方向:主要進行數控技術方面的理論及實踐部分的教學。