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CO2吸收塔進(jìn)料泵故障原因分析及處理

2013-12-31 00:00:00吳煒鵬
中國(guó)機(jī)械 2013年24期

摘 要:吸收塔進(jìn)料泵多次抱軸和殼體沖刷磨損的故障原因進(jìn)行分析,采取了有效的處理手段解決了故障。

關(guān)鍵詞:吸收塔進(jìn)料泵 抱軸 殼體磨損 激光熔覆

1.簡(jiǎn)介

中國(guó)石油化工股份有限公司安慶分公司“煤制氫”裝置,包括氣化、凈化、空分三套核心裝置,配套采用德國(guó)魯奇低溫甲醇洗工藝和托普索工藝的氨合成裝置,2006年11月18日一次開車成功。

CO2吸收塔進(jìn)料泵是低溫甲醇洗單元的關(guān)鍵設(shè)備,是將再生后的甲醇加壓后作為吸收塔的吸收劑和再生塔的再生溶劑。該泵泵頭為Goulds Pumps生產(chǎn),采用DVMX 8th型水平中開軸向剖分結(jié)構(gòu)的高溫高壓離心式化工流程泵,8X10X14 1/2 H/H-4 St型,設(shè)計(jì)制造符合API 610 8th要求。軸端密封采用John Crane生產(chǎn)的雙端面干氣密封。選配電機(jī)為佳木斯電機(jī)股份有限公司生產(chǎn)的YAKK6301-2型。聯(lián)軸器為美國(guó)METASTREAM公司生產(chǎn)的膜片式撓性聯(lián)軸器。

該泵轉(zhuǎn)子于2009年2月國(guó)產(chǎn)化,更換為合肥華升泵閥有限公司測(cè)繪設(shè)計(jì)制造的國(guó)產(chǎn)化轉(zhuǎn)子。

CO2吸收塔進(jìn)料泵在運(yùn)行過程中發(fā)生過多次抱軸、干氣密封泄露故障,和最近發(fā)生的殼體沖刷腐蝕現(xiàn)象。

2.抱軸情況

CO2吸收塔進(jìn)料泵多次出現(xiàn)轉(zhuǎn)子抱軸事故,多發(fā)生于正常停車盤車和裝置檢修長(zhǎng)停后。

2011年9月9日,在開車過程中,兩側(cè)干氣密封同時(shí)出現(xiàn)大量泄漏,隨后停泵準(zhǔn)備進(jìn)行更換,同時(shí)對(duì)該泵進(jìn)行盤車,發(fā)現(xiàn)在盤車過程中力矩逐漸增大,最終在盤車三圈后無(wú)法動(dòng)作。隨后退出干氣密封再次盤車依然無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng),拆除非驅(qū)動(dòng)端軸承座后發(fā)現(xiàn)止推軸承沒有明顯損壞,經(jīng)判斷為口環(huán)或節(jié)流襯套磨損卡澀,決定揭蓋解體大修。

2.1.拆檢情況

揭蓋后發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子葉輪口環(huán)、殼體口環(huán)、節(jié)流襯套均有不同程度的損壞,見圖1

圖1

2.2.故障原因分析

口環(huán)與節(jié)流襯套磨損是盤不動(dòng)車的主要原因,導(dǎo)致此原因,有如下幾種可能:

2.2.1.裝置檢修長(zhǎng)停后,由于介質(zhì)較臟,排盡后有固體顆粒物殘留在各級(jí)殼體口環(huán)與葉輪口環(huán)和節(jié)流襯套與軸套之間,長(zhǎng)時(shí)間放置后液體蒸發(fā)固體殘留,再次啟動(dòng)泵后造成嚴(yán)重磨損。

2.2.2.該泵轉(zhuǎn)子國(guó)產(chǎn)化后,殼體口環(huán)和節(jié)流襯套材質(zhì)改用1Cr13,材質(zhì)硬度較316L硬度低,殼體口環(huán)與葉輪口環(huán)之間存在雜物后會(huì)造成卡澀,啟動(dòng)后出現(xiàn)磨損。

2.2.3.殼體口環(huán)與葉輪口環(huán),級(jí)間襯套之間的間隙過小。

2.2.4.該泵葉輪口環(huán)是后加工裝配的,采用四點(diǎn)焊接固定,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,葉輪口環(huán)點(diǎn)焊脫落,形成移位,影響與殼體口環(huán)之間的配合造成磨損。

2.3.處理方法

2.3.1.長(zhǎng)停狀態(tài)下,定期盤車和利用泵體底部排液閥排放泵腔內(nèi)的甲醇,已達(dá)到繞動(dòng)和排出部分沉淀物,使固態(tài)顆粒殘留量降低的目的。

2.3.2.增大殼體口環(huán)與葉輪口環(huán)、軸套與級(jí)間襯套和軸瓦的間隙。原軸瓦側(cè)隙為0.2mm,更換測(cè)繪制造新軸瓦側(cè)隙為0.08mm;原一級(jí)與二級(jí)級(jí)間密封、四級(jí)與三級(jí)級(jí)間密封徑向間隙0.15mm,修改為0.35~0.40mm,一級(jí)和三級(jí)口環(huán)一端間隙偏小手工修磨;為防止動(dòng)靜部件碰磨咬合,調(diào)整二、四級(jí)之間軸套和級(jí)間襯套間隙為0.45~0.50 mm,葉輪口環(huán)與殼體口環(huán)套裝配間隙為0.35—0.45 mm。

2.3.3.對(duì)葉輪口環(huán)重新攻絲打眼緊固銷釘并焊死磨平,防止晃動(dòng)。

2.4.處理效果

2012年3月13日開車后,未發(fā)生此類抱軸故障,達(dá)到預(yù)期效果。

3.殼體沖刷磨損

2013年1月15日,該泵在啟動(dòng)后出現(xiàn)兩端干氣密封大量泄漏,因該泵兩端密封為新更換密封,因此排除干氣密封自身故障的可能性,決定對(duì)該泵進(jìn)行解體大修。

3.1.拆檢情況

拆檢后發(fā)現(xiàn),該泵上、下殼體裝配靜環(huán)部位及支撐軸套座均有嚴(yán)重沖刷、磨損,深2mm-5mm,與殼體口環(huán)配合的滑槽沖刷變形。

3.2.故障原因分析

殼體與殼體口環(huán)和級(jí)間襯套背側(cè)為靜止區(qū),因無(wú)介質(zhì)流動(dòng)效果,但造成該泵殼體沖刷磨損,其主要原因應(yīng)該是殼體口環(huán)和級(jí)間襯套與殼體的裝配尺寸出現(xiàn)誤差,導(dǎo)致此原因,有如下幾種可能:

3.2.1.殼體口環(huán)與級(jí)間襯套是后期國(guó)產(chǎn)化加工,其背側(cè)止推筋的寬度與原殼體止推滑槽寬度存在誤差,造成裝配后,殼體口環(huán)與級(jí)間襯套在殼體內(nèi)竄動(dòng)。

3.2.2.殼體口環(huán)與級(jí)間襯套是兩半結(jié)構(gòu),在同圓度上與殼體配合存在誤差,造成其背側(cè)與殼體產(chǎn)生縫隙,因而產(chǎn)生介質(zhì)流動(dòng),對(duì)其沖刷。

3.3.處理方法

對(duì)殼體和轉(zhuǎn)子磨損部位進(jìn)行激光熔覆,口環(huán)和級(jí)間襯套以修復(fù)后的尺寸進(jìn)行加工。修復(fù)前后對(duì)比如圖2所示。

3.3.3.殼體內(nèi)孔共12個(gè)滑槽均已按原始尺寸復(fù)型,其中:寬5mm×深5mm9個(gè);寬9.8mm×深6mm1個(gè);寬10mm×深5mm2個(gè)。

3.3.4.上、下殼體修復(fù)后組裝進(jìn)行動(dòng)平衡校驗(yàn)。

3.4.處理效果

該泵運(yùn)行1a后未出現(xiàn)繼續(xù)沖刷磨損的現(xiàn)象,基本達(dá)到預(yù)期效果。

4.結(jié)束語(yǔ)

多級(jí)CO2吸收塔進(jìn)料泵是煤制氫裝置低溫甲醇洗的關(guān)鍵設(shè)備,露天安裝,轉(zhuǎn)子抱軸和殼體磨損只有揭蓋解體大修,且需動(dòng)用25t吊車,3t叉車,檢修耗時(shí)48h以上,通過對(duì)故障原因的分析、處理較好的解決了轉(zhuǎn)子抱軸和殼體磨損的問題,為降低維修成本及裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行提供了保障。

作者簡(jiǎn)介:

吳煒鵬(1982-)男,化工機(jī)械助理工程師。2004年畢業(yè)于安徽理工大學(xué)化工機(jī)械與檢測(cè)技術(shù)專業(yè),現(xiàn)在中石化安慶分公司化肥部從事設(shè)備管理工作。

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