摘要:簡要介紹了600MW超臨界機(jī)組高壓調(diào)門閥座松動的原因,對現(xiàn)場更換高壓調(diào)閥閥座的進(jìn)行了說明,提出了汽輪機(jī)組運行時防止閥座松動的措施。
關(guān)鍵詞:高壓調(diào)閥;閥座松動;鏜削;防范措施
0 引言
某電廠汽輪機(jī)組均采用某大型知名汽輪機(jī)有限公司引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的超臨界、一次中間再熱、三缸四排汽、單軸、凝汽式汽輪機(jī),型號為N600-24.2/566/566。汽輪機(jī)的控制系統(tǒng)采用OVATION公司生產(chǎn)的電液調(diào)速系統(tǒng),機(jī)組設(shè)置12個油動機(jī),分別控制2個高壓主汽門,4個高壓調(diào)速汽門,2個中壓主汽門,4個中壓調(diào)速汽門。高壓調(diào)門用于調(diào)節(jié)進(jìn)入汽輪機(jī)高壓缸的蒸汽流量,以適應(yīng)機(jī)組負(fù)荷變化的需要,雖然調(diào)節(jié)汽門的嚴(yán)密性是不如主汽門,但在汽輪機(jī)打閘后用于快速切斷汽輪機(jī)進(jìn)汽、停機(jī)的保護(hù)裝置,用壓力油控制快速關(guān)閉和開啟。其中,該電廠高壓調(diào)閥調(diào)節(jié)順序為1-2-3-4,即高調(diào)門用于調(diào)節(jié)汽輪機(jī)的進(jìn)汽量。
1 高壓調(diào)閥結(jié)構(gòu)簡介
某電廠高壓調(diào)閥為為單座提升式閥,每個閥碟由閥碟螺母和閥套兩件制成,以使與閥桿成撓性連接。調(diào)節(jié)閥是由軸向彈簧關(guān)閉和軸向油動機(jī)開啟。調(diào)節(jié)閥設(shè)計關(guān)閉時間是0.2s。調(diào)節(jié)閥的閥座鑲嵌在閥殼底部凹槽上,兩個調(diào)節(jié)閥閥蓋用墊片和螺栓連接到調(diào)節(jié)閥閥殼頂部。調(diào)節(jié)閥閥蓋和調(diào)節(jié)閥閥殼體接合面是用預(yù)應(yīng)力這些螺栓來密封。
2 原因分析
閥座松動的根本原因是主蒸汽溫度持續(xù)快速下降閥座收縮,閥殼與閥座出現(xiàn)間隙,導(dǎo)致閥座松動,閥座在蒸汽流的作用下產(chǎn)生高頻振動,閥殼與閥座由于高頻振動而產(chǎn)生磨損,閥殼與閥座間的摩擦力下降,因為高壓調(diào)閥在正常運行時頻繁動作,閥殼與閥座磨損后不能保證設(shè)計的過盈量,當(dāng)摩擦力小于蒸汽力時,即使在正常運行條件下閥座也會產(chǎn)生振動,閥殼與閥座繼續(xù)磨損,閥殼與閥座產(chǎn)生更大間隙,最后導(dǎo)致閥座松動,閥座與閥殼分離,調(diào)節(jié)閥的壓力損失增大,致使主調(diào)閥效率降低。某公司在08年底#1機(jī)大修時檢查閥座松動,對其割除返廠處理,當(dāng)時處理工藝為將過盈間隙由0.22mm放大到0.28mm,對閥座邊緣焊接固定,同時該汽輪機(jī)有限公司為防止高調(diào)門閥座松動,于09年底起使用新型閥座:閥座材質(zhì)由10325PJ變更為X10CrMoVNb9-1;閥座結(jié)合處長度增加30mm;閥座配合緊力由0.21mm增大至0.30mm。閥座二次松動原因為汽輪機(jī)廠對技術(shù)引進(jìn)后,在安裝工藝滿足不了機(jī)組工況頻繁變化的要求,在機(jī)組啟停及變工況過程中,閥座在受熱狀態(tài)下擴(kuò)散器過盈量減少導(dǎo)致松動。
3 處理過程
考慮到該電廠高調(diào)門已經(jīng)割除一次,如果再次割除返廠對主蒸汽管道的強(qiáng)度和長度會有較大的影響,本次對高調(diào)閥閥座進(jìn)行現(xiàn)場更換。首先采用鉆削方案將銷子拔出,然后制作專用工具用千斤頂將舊閥座呈向上拉的方式。在舊閥座底部加裝密封板,注入液氮將其快速冷卻,消除過盈量后將閥座拔出;用鏜削機(jī)將高調(diào)閥基孔按照新型閥座尺寸加工至橢圓度、錐度、粗糙度合格。新閥座在液氮中緩冷后浸泡50min,快速將新閥座放入閥坑基孔內(nèi)。工裝壓板壓緊至閥座恢復(fù)常溫,加工銷孔、檢驗密封線,縫焊螺塞。最后檢查管道無異物。處理過程中,為防止高調(diào)門與主汽門進(jìn)汽口處異物掉入,汽道內(nèi)需封堵。
3.1拆卸高調(diào)門原閥座定位銷
(1)拆卸掉原定位銷口處封堵螺塞,將原定位銷口M8螺孔擴(kuò)孔為M16螺孔,千斤頂與定制拔銷器,雙方配合一起向外拉出定位銷。
3.2拆卸調(diào)閥舊閥座
(1)根據(jù)舊閥座尺寸使用定制工裝,用千斤頂使舊閥處于一種一直向上拉得態(tài)勢,舊閥座內(nèi)注入液化氮,使其快速冷卻,消除過盈量,將舊閥座拔出,通過主汽閥口位將舊閥座取出。
(3)舊閥座取出后,宏觀檢查閥殼基孔,氧化,拉毛,粗糙度等情況,用專用砂輪機(jī)打磨清理,用內(nèi)徑百分表測繪出原閥座基孔的內(nèi)徑原始尺寸,分段測準(zhǔn)并做好記錄。
3.3配合尺寸測量及修復(fù)
(1)高調(diào)門基孔需加深30mm,首先測準(zhǔn)原深度尺寸,計算出加工后深度尺寸,并做好記錄。
(2)用鏜削機(jī)鏜掉需加工掉部位,橫向進(jìn)刀,縱向切屑,不允許損害原基孔,加工深度達(dá)30mm。
(3)重新安裝好定制鏜削機(jī),儀表監(jiān)控,百分表按基孔內(nèi)徑找正,保證整圓在0.05mm之內(nèi),并做好記錄。
(4)根據(jù)基孔修復(fù)后尺寸,用備好的鑄鐵工藝閥座,其外徑與閥座配合孔內(nèi)徑間隙在0.10—0.15mm之間,固定在安裝好的工裝上,進(jìn)行修研及試裝。
(5)根據(jù)基孔修復(fù)后尺寸,確定新閥座外徑尺寸,進(jìn)行車磨加工,確保過盈量達(dá)到0.26mm。
3.4檢查密封線
用根據(jù)閥碟形線研制的工藝閥碟涂紅丹粉進(jìn)行密封線接觸檢查,如發(fā)現(xiàn)閥座結(jié)合面有斷線現(xiàn)象,需對閥口研磨。
4.防范措施
(1)機(jī)組啟動過程中必須進(jìn)行充分暖機(jī),尤其是高主門與高調(diào)門閥切換之前,必須確保左右主蒸汽閥門蒸汽室溫度大于閥前壓力壓飽和溫度20℃以上,方可進(jìn)行閥切換,防止閥切換時因蒸汽溫度低造成蒸汽帶水導(dǎo)致閥座迅速收縮。
(2)如果進(jìn)行滑參數(shù)停機(jī),主蒸汽溫度必須有56℃以上的過熱度,滑參數(shù)停機(jī)過程中,嚴(yán)格控制減負(fù)荷速率、主汽壓力下降速率和主汽溫度下降率,嚴(yán)禁蒸汽溫度的反復(fù)升降造成閥殼與閥座的頻繁摩擦。
(3)定期進(jìn)行各主汽門、調(diào)門的活動性試驗,確保各主汽門、調(diào)門開關(guān)靈活,嚴(yán)密性合格,防止機(jī)組停運后汽門不嚴(yán)造成冷水冷汽進(jìn)入閥門室。
(4)機(jī)組大小修嚴(yán)禁過早拆除汽門及連接管道的保溫,防止汽門室溫度的快速下降。
參考文獻(xiàn):
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