白均紅
【摘要】朔里礦業公司與安徽省煤炭科學研究院強強聯合,成功的采用錨梁帶網封閉式聯合桁架支護,找到了復雜地質條件下高應力巷道最佳支護方式,取得了顯著的效果。
【關鍵詞】高應力巷道 軟煤層 巷道支護
【中圖分類號】TD353 【文獻標識碼】A 【文章編號】1672-5158(2013)04-0292-01
淮北朔里礦業業公司3、5煤層屬典型“三軟”煤層,特別是北四采區為高應力集中區,巷道壓力大,斷層多,地質條件復雜,采用傳統的工字鋼梯形棚或者是錨帶網支護后,壓力顯現明顯,巷道兩幫及頂底板移近量大,支護損壞嚴重,前掘后修,嚴重影響安全生產。如何掌握復雜條件軟煤層巷道礦壓顯現規律,找出最佳支護對策,是迫切需要解決的問題。
一、工程概況
N344工作面位于北四采區。煤層埋深在-155m~-218m,地面標高+33m,煤層總厚度2.0~3.95m,平均3.19m,普遍含兩層泥巖或炭質泥巖夾矸。煤層傾角12°~23°,平均18°,煤層直接頂為泥巖,厚1.85-6.76m,平均厚度3.48m,呈深灰色~灰黑色塊狀,老頂為深灰色~灰色粉砂巖與細砂巖互層,局部為泥巖,厚1.36-23.99m,平均厚度15.8m。瓦斯相對涌出量1.1-1.3m3/min,煤塵爆炸指數11.56~20.13,有爆炸危險。煤層裂隙較發育,煤層自燃發火趨勢為III類,不易自燃。N344風巷長480m,上沿N342機巷(工作面已回采),與其水平凈垛1.0米。
二、原先巷道支護
巷道跟頂掘進,巷道斷面參數為:凈寬×中高=3.6m×2.4m,凈斷面8.64m2。
支護方案:頂板采用5根GM20/2400高強錨桿配合3.8米的w鋼帶和金屬網(4 0×1.0m)支護,兩幫采用3根GM20/2000高強錨桿配合長2.2米的w鋼帶和金屬網(2.4×1.0m)支護,在巷中每隔2排施工一根預應力錨索,規格為YMS15.24/5.4,錨桿間距800mm,排距900mm。
支護效果:直接頂泥巖厚度變化大,部分區段7m以內無穩定、強度高的巖層;煤層傾角大,巷道圍巖小構造發育,圍巖破碎,且巷道底板留有底煤,形成軟底巷道,巷道圍巖變形及穩定性控制較為困難。支護后兩幫位移,巷道底鼓,支護效果差。在切眼內布置了觀測點,掘進15-20天后巷道基本趨于穩定,兩幫總移近量在700-1000mm左右,頂底板移近量在600-850mm左右。
N344工作面復雜條件軟煤層巷道與支護的變形與破壞十分嚴重;在工作面超前支承壓力的作用下,巷道的斷面收斂率高,難以保證生產與通風安全的要求,甚至造成工作面瓦斯超限,維護十分困難,甚至影響和制約工作面的正常推進。巷幫煤體松軟、夾遇水泥化、崩解的鋁土質泥巖給巷道支護帶來了不利影響;同時由于巷道開掘后頂板壓力想兩幫傳遞,在支承壓力作用下使支護兩幫變得松散破碎,破壞后兩幫可錨性迅速降低,使得錨桿的支護作用十分有限,難以阻止已經破壞了的煤柱向巷道空間內的移動。頂板錨索為單體錨索,控頂面積小,錨索高預緊力形成的壓應力不能有效疊加;頂板支護強度偏低。
三、改進后巷道支護方案
1、巷道支護對策
提高頂板的支護強度,變單體錨索為組合錨索。加裝14#b槽鋼,槽鋼桁架錨索梁與頂鋼帶十字交叉,從而形成桁架支護網,使頂板支護強度大大增強;當支護的預應力達到一定程度時,能形成預應力承載結構,能通過大變形實現對外層結構的適應性讓壓,在大變形中保持整體穩定性。這種支護方式充分發揮了各自的優勢,剛柔相濟、內外并舉、標本兼治,即控制變形又保證安全,達到了良好的安全和經濟效果。
加大錨索強度和密度。由原來每隔2排施工一根YMS15.24/5.4錨索,調整為每隔一排施工一根YMS17.84/6.3錨索。幫頂采用封閉式鋼帶,減小巷道肩角的壓剪破壞。巷道開掘后,減角也是巷道支護的重點部位,容易受到壓剪力的破壞。幫頂全封閉式鋼帶,即:將頂鋼帶設計成比巷道寬度長600mm,頂支護好后將肩窩處多余的鋼帶折成直角,然后與幫鋼帶疊加在一起,眼孔相對,共用一根錨桿,疊加后強度增強,折成直角后可使尖角鋼帶貼緊巖面,起到支撐作用,從而使幫頂鋼帶形成封閉式,連成了整體。
2、巷道支護方案
巷道跟頂掘進,巷道斷面參數為:凈寬×中高=3.6m×2.4m,凈斷面8.64m2。
巷道頂板支護由兩部分組成。第一部分由錨桿和w鋼帶組成。鋼帶沿巷道頂板橫向布置,每根鋼帶上安裝5根錨桿,錨桿垂直頂板錨入,采用GM20/2400左旋螺紋鋼等強錨桿;采用網孔不大于40mm的金屬網緊貼頂板鋪設,縱向搭接,搭接長度100mm,搭接處用鐵絲扎結,且用鋼帶壓茬。第二部分由槽鋼和錨索組成。槽鋼梁在巷中沿巷道縱向且與鋼帶呈十字交叉布置1排。槽鋼梁長度為2m,每根槽鋼梁上安裝3根錨索,錨索垂直頂板布置。
煤幫支護采用錨桿+w鋼帶+金屬網支護,幫頂鋼帶折角壓茬連成整體。
巷幫錨桿采用GM20/2200左旋螺紋鋼錨桿。錨桿垂直巷幫錨入,每片鋼帶安裝3根錨桿。金屬網鋪設方法同頂板。鋼帶沿巷道縱向鋪設,同一排頂幫鋼帶肩角處相互搭接并壓緊金屬網,在搭接處錨桿從搭接孔中錨入煤幫。
四、施工工藝
頂板及實體幫錨桿間排距:800×800mm;頂板錨桿:GM20/2400;幫錨桿:GM20/2200;錨索:YMs17.8/6.3,強度等級為1860Mpa,錨索安裝預緊力:≮120KN;槽鋼:14#b普通熱軋槽鋼,長度2000mm;頂板鋼帶:w鋼帶(2900×220×3mm);巷幫鋼帶:平鋼帶(2000×200×3mm);金屬網:10#鍍鋅鐵絲機械編制,網孔<40×40mm,寬1000mm,長度:頂4000mm、煤幫2400mm。
掘進主要采用炮掘、輔助鎬掘方式破煤,采用“短掘短支”的支護方法,炮眼深度控制在800mm,兩幫留有距巷道輪廓線不少于500mm的煤垛,采用風鎬破煤刷至設計斷面;按照800mm的排距沿巷道橫向架設頂板w鋼帶,并壓緊金屬網的搭茬頭,同時在鋼帶兩端支設臨時支柱,以此作為掘進時的臨時支護;安裝頂板錨桿、錨索的同時,鋪設金屬對煤幫進行背護,頂板w鋼帶和幫w鋼帶壓茬后壓住幫金屬網,同時平行作業安裝實體煤幫錨桿,盡量縮短巷幫支護滯后時間和實現平行作業,幫錨桿滯后迎頭距離不超過2排。
N344切眼內共設置3個測站,相鄰測站間距30-50m。各測站均布置頂底板和兩幫位移量測點,同時在2#測站、3#測站設置兩點式頂板離層儀,在1測站、3測站布置錨桿壓力表。錨梁帶網封閉式聯合桁架支護從根本上控制了圍巖,有效控制了巷道變形,避免了前掘后修現象,維護了巷道的穩定與安全。減少了二次修復材料投入,也為綜采工作面安裝和回采創造了安全條件,提高了采煤面的生產率。
朔里礦業公司與安徽省煤炭科學研究院強強聯合,成功的采用錨梁帶網封閉式聯合桁架支護,找到了復雜地質條件下高應力巷道最佳支護方式,并取得了顯著的效果。該支護方式的應用,僅在工作面就節約巷道修復投入費45萬元,安全效益更是不可估量。