張秀全
( 冀東水泥(煙臺)有限責任公司,煙臺市 265500)
山東煙臺某水泥項目,2009年7月設計建設5000t/d水泥熟料生產線配套12MW純低溫余熱發電工程,廠區原始地勘資料提示水泥窯和水泥磨主生產線下部基礎存在巖溶,溶洞深度一般2~8米,個別深度達到11.9米(見區域巖溶散點分析圖),根據地質情況,為保證工程項目順利實施,超前性把控溶洞基礎施工技術質量,有效降低施工成本,少走彎路,公司組織勘察單位、設計單位、監理單位、建設單位等專家針對巖溶區域地基確定施工技術方案,勘察單位根據初步的樁基施工圖紙和基礎施工圖紙,在每根樁基孔上采取“超前鉆”補勘辦法,進一步探明每根樁下的溶洞實際發育情況,由此查明溶洞之間的連通程度以及溶洞和溶洞之間的走勢關系,為下一步樁基設計提供準確詳實的“超前鉆”補勘資料,同時,水泥窯和水泥磨主生產線重載車間,單樁受荷較大單樁豎向極限承載力標準值為QuK=18400kN,如不能保證地基質量,將導致基礎沉降不均或斷裂等嚴重后果,進而影響建筑物和設備安全穩定,通過研究綜合考慮采用沖孔灌注樁施工基礎,保證了工程建設投資、進度、安全、質量。

圖1 區域巖溶分布散點分析圖
根據本次勘探和已有資料揭示,場地勘探深度范圍內分布的主要地層有:雜填土(Qml)層、耕土(Qpd)層、第四系沖洪積(Q4al+pl)粉質粘土層、卵石層、粉質粘土層、紅粘土層,元古代粉子山群(Pt1fzg)大理巖層等。場地內的地下水主要以潛水、巖溶裂隙水和巖溶水的形式存在。根據已有鉆探結果,擬建場地內105個入巖鉆孔中揭露有溶洞鉆孔31個,溶洞洞高在0.90~11.90m之間,見洞率為29.5%。巖溶發育的主要形態為溶洞、溶溝(槽)和溶蝕裂隙等。
根據以上勘察情況,再加上主生產線重載車間,單樁受荷較大,研究采用在每根樁孔鉆1~3個“超前鉆”補勘辦法,解決每根樁實際地質數據準確性,在每根樁孔上鉆進個超前孔,鉆孔深度進入穩定持力層不小于5米,主要目的:查明每個樁孔的地層結構及分布特征;查明土洞、溶洞分布及大小、規模、連通程度、充填情況;查明強風化層厚度,溶洞頂板厚度;查明穩定持力層的準確頂面標高及其標準承載力;初步判斷地下水類型、大小和流向。每根樁孔采取“超前鉆”探明樁端以下巖層是否存在不良地質現象,以確定樁端的入巖深度,如有不良地質現象,應使樁穿過,進入下部巖層,確保樁端以下5米內均勻穩定,完整穩定的中風化巖體,為設計每根樁基提高可靠技術數據,圖2為生料均化庫部分“超前鉆”補勘資料數據(鉆孔柱狀圖)。

圖2 生料均化庫部分“超前鉆”補勘資料數據
根據“超前鉆”補勘資料(鉆孔柱狀圖),窯尾塔架基礎、生料均化庫基礎、熟料庫基礎設計計算為Φ1100 mm樁基,水泥磨和水泥庫基礎設計計算為Φ1000 mm樁基。
根據地勘報告能提供嵌巖樁設計參數(巖石的飽和單軸抗壓強度標準值fak=46.0MPa),根據建筑樁基規范JGJ94-2008第5.3.9條估算生料均化庫單樁豎向極限承載力標準值為QuK=18400kN,實際單樁承載力通過實驗樁確定。為使基樁達到設計所需承載力,要求成樁后樁身砼強度達到C40,建議采用C45砼澆筑,混凝土澆注前孔底沉渣厚度小于50mm。按照設計要求生料均化庫基礎施工Φ1100 mm靜載實驗樁并養護,采取圖3錨索反力加載實驗方案取得單樁豎向極限承載力18800kN大于QuK=18400kN。通過實驗證明生料均化庫可以按照設計圖紙施工樁基。其他窯尾塔架基礎、熟料庫基礎等通過單樁豎向極限承載力實驗后數據證明也可施工。

圖3 單樁豎向極限承載力實驗
根據擬建(構)筑物的基礎型式、承載力要求、場地各巖土層的工程性能和施工條件及技術經濟對比,擬建原料均化庫、增濕塔、燒成窯尾塔架、熟料庫、水泥磨、水泥庫等建(構)筑物宜采用樁基。根據地質勘察情況,地下水豐富(根據勘探資料,在沒有巖溶樁基位置現場采取人工挖孔方式,試驗證明施工進度效率低下、存在不安全因素,排水與施工交叉影響成孔質量等),優先選擇樁型采用沖孔灌注樁,通過設計計算選用1.10m樁徑;以場地內中風化元古代粉子山群大理巖(地層代號⑥3)層作為樁端持力層。
沖擊成孔灌注樁施工工序:測放孔位、人工挖孔埋設鋼護筒→孔口定位、標高測量、預計孔深→沖擊成孔→成孔、清孔達標、監理驗收合格(不合格需要再次掃孔、清孔)→安放鋼筋籠、鋼導管→二次清孔測量孔深合格(不合格需要再次清孔)→灌注混凝土作好記錄→試塊制作養護→樁基驗收。
施工遇到溶洞處理時,根據現場樁基承載力大小的實際情況,主要采用土、塊石或水泥漿(C15混凝砼)填充等處理方式,然后再機械沖孔。
常規施工要求:按樁位點進行人工挖孔,埋設鋼護筒,護筒內徑大于樁徑100mm,其上部開設溢漿口,并高出地面0.3m,埋深1.5 m左右,護筒中心與樁中心偏差小于5cm。YKC-18半自動沖擊鉆沖擊成孔過程應作好記錄,以超前孔鉆探資料作指導,特別是進入持力層后應加密取樣檢查,經監理工程師驗收合格方可終孔,確保樁端進入持力層深度滿足設計要求。清孔使孔底500mm內泥漿比重小于1.25,含砂率小于6%,粘度不大于26s,孔底沉渣小于50mm,驗收后30分鐘內應開始澆注。導管下口距孔底不超過0.5m。鋼筋籠箍筋外加50mm水泥砂漿制作墊塊,使保護層厚度大于50mm。澆注結束后,要對樁頂標高進行測量:800 mm≤砼超灌高度≤1500 mm,若遇砼澆注過程中出現砼面突然下沉時應適當提高澆注高度,確保樁頂質量。機械沖擊成孔灌注樁施工主要遇到疑難問題及解決措施見表1。

表1 沖孔灌樁過程的疑難問題
通過以上保障措施,實施機械沖擊成孔、清孔,監理驗收合格后,再安裝鋼筋籠和導管,二次清孔測量孔深符合技術要求合格后再灌注圖紙設計混凝土,作好樁基施工養護。

為保障基礎施工質量和安全,樁基檢測手段按建筑樁基規范JGJ94-2008要求:一般采用100%低應變,20%以上高應變,所有重要部位的樁基進行抽芯取樣檢測的方式。
①低應變動力檢測采用反射波法,儀器采用成都工程檢測研究所研制的ZK-7EⅡ基樁動測儀。如低應變動力檢測生料均化庫樁,經動測樁身混凝土平均波速4.02km/s,變化范圍3.47~4.34 km/s,被檢測的52根樁中Ⅰ、Ⅱ類樁分別占90.4%、9.6%。通過實際檢測樁基本身質量符合規范技術要求,其他樁基檢驗合格率達到100%,全部達到Ⅰ、Ⅱ類樁質量要求。
②鉆芯檢測樁身混凝土采用鉆機取芯部巖樣確定完整性,如生料均化庫基樁等通過實際檢測樁基本身質量符合規范技術要求,樁基檢驗合格率達到100%,全部達到Ⅰ、Ⅱ類樁質量要求。生料均化庫基樁鉆芯結果見表2。

表2 生料均化庫基樁鉆芯結果
巖溶地基技術處理有很大的難度和復雜性,通過巖溶區域樁基方案論證,采取樁孔“超前鉆”補勘探察實現了超前控制,使地基處理環節的工期、投資、質量、安全等得到了有效控制,樁基施工工期比預計提前18天;比大型機械開挖基礎,再制作大體積混凝土基礎等節省投資費用初步計算至少320多萬元,實施效果良好,有效降低了施工成本,少走彎路,并保證了安全可靠性。