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凍干機制冷系統的典型問題及案例分析

2014-03-06 07:11:44
機電信息 2014年11期
關鍵詞:效果

過 星

(常州四藥制藥有限公司,江蘇常州213004)

0 引言

冷凍干燥作為一種干燥方法,已經被廣泛運用到制藥等各個行業。凍干機作為凍干工藝的核心設備,也被廣泛運用到凍干粉針或原料藥的生產過程中。然而,制冷系統作為凍干機的“心臟”,其故障會對產品質量造成或大或小的影響,根據筆者對凍干機應用的多年實踐,認為有必要對制冷系統常見問題進行分析,只有在分析的基礎上,才能提出針對性解決對策,為凍干機的使用操作和故障維修護起到指導性的作用。

1 制冷系統的組成

目前,凍干機的制冷系統普遍采用機械式動力制冷,一般采用制冷壓縮機作為制冷的動力,也有采用液氮以及其他(如半導體)制冷的方式,本文以傳統機械制冷方式為例,對制冷系統的問題進行分析。

凍干機的常用制冷系統由制冷壓縮機、冷凝器、蒸發器和熱力膨脹閥所構成,主要是為干燥箱內制品的前期預凍供給冷量,以及為后期冷阱盤管捕集升華水汽供給冷量。

在設計凍干機時,考慮到凍干機對制冷要求的特殊性,其制冷系統主要由以下部件組成:壓縮機、制冷劑、油分離器、水冷凝器、干燥過濾器、中間冷卻器、視液鏡、電磁閥、手閥(頂蓋閥)、膨脹閥、蒸發器(板式交換器、后箱冷凝盤管)、汽液分離器、回氣過濾器、壓力表、壓力控制繼電器、CPCE(能量調節器)、安全閥、制冷管道等。

凍干機制冷系統的原理如圖1所示。

2 制冷系統的常見問題

根據數據分析,凍干機制冷系統的問題占到凍干機維修問題的80%以上,制冷系統的問題都是由特定的原因所導致,主要問題集中反映在:制冷效果不好,制冷溫度達不到預定的溫度;捕水器(冷阱)的捕水效果不好,導致溫度反彈,無法有效地捕捉到升華水汽。

根據對制冷系統問題的分析,最主要是由于系統泄漏和系統堵塞導致制冷效果不好或無法制冷,或是由于系統的連鎖保護以及“液擊”等問題,這些情況只要調整好工況,軟件控制穩定,此類問題發生率相對比較低。

2.1 系統泄漏

制冷系統的泄漏主要分為低壓端泄漏和高壓端泄漏。一般保溫的部位和管道泄漏多為低壓端泄漏,不保溫的部位和管道泄漏多為高壓端泄漏。由于在壓縮機啟動和停機以及運行階段會產生一定的振動,如果防振效果不好,容易導致連接部位松動;喇叭口以及法蘭連接的部位松動,會導致密封效果不好;也有密封墊使用時間過長,密封圈老化沒有彈性導致不能完全密封。若低壓端泄漏,系統會吸入空氣,導致排氣壓力升高,排氣溫度也高,冷凍油潤滑效果不好,有時甚至出現高壓報警,導致壓縮機停機;而高壓端泄漏,直接導致制冷劑泄漏,甚至全部漏完,導致制冷效果不好或無法制冷。

圖1 凍干機制冷系統原理圖

遇到泄漏問題,只要找到泄漏的部位就能解決。檢漏的方法有很多種,可以用氣壓和泡沫涂抹檢漏,也可用鹵素燈檢漏,也可用電子檢漏儀以及氦質譜儀檢漏,找到泄漏部位并做相應的處理即可解決問題。

2.2 系統堵塞

系統堵塞主要由于系統的油受污染引起,也可能是油堵在膨脹閥或個別閥門導致開啟不暢通。同時,制冷劑的純度、含水量以及雜質的含量均要控制好,調整壓縮機的工況并及時更換新油也非常重要。只要找到堵塞的部位,保證系統暢通,問題即可解決。

3 制冷系統典型問題分析

某一凍干機采用2個螺桿機組制冷,制冷效果非常好,凍干出來的產品質量也很好,含水量達到1%以下。在使用了2年后,由于低壓回氣截止閥關不嚴,對1#制冷機組更換了低壓回氣截止閥,空載測試性能均能滿足要求,達到指標要求。而在產品凍進行負荷測試時,1#機組和2#機組溫差很大(圖2),1#制冷機組制冷工況差,無法滿足正常生產需求,而2#機組凍干過程中溫度很好,溫差近20℃,導致2#機組的盤管結霜,1#制冷機組盤管沒有結霜,但捕水能力變差,導致產品無法進行正常凍干生產。

圖2 制冷機組間溫差示意圖

對2個制冷系統進行泄漏確認均反映無泄漏。2個機組在空載時,壓縮機工況非常接近。空載沒有發現問題。對機器進行滿載測試,經過仔細觀察,發現在捕水過程中,開始升華時,1#機組的制冷劑不能回到水冷凝器中,通過視鏡觀察氟利昂,沒有制冷劑返回,說明1#機組系統存在堵塞的問題,即導致制冷效果不好的原因。

對堵塞的原因進行分析,由于1#機組更換過回氣單向閥,對回氣單向閥進行檢查,發現回氣單向閥動作不靈敏,有卡頓的現象,拆下來重新進行安裝。此外,由于加注的制冷劑水分含量高,對制冷劑全部進行更換,同時對回氣過濾器、干燥過濾器也進行更換處理,發現冷捕水器(冷阱)膨脹閥動作不靈敏,對膨脹閥進行更換。此外,原始配置是3#閥芯,對閥芯由2#閥芯更換成3#閥芯,采取上述措施后,進行捕水滿負荷測試,在大量升華時,1#機組制冷正常,與2#機組基本一致,達到比較好的制冷效果(圖3)。

引起堵塞的主要原因:冷阱膨脹閥存在油堵的現象,拆開膨脹閥后看到明顯有冷凍油的存在,制冷系統中含水量超標,造成輕微冰堵的可能性增加,影響制冷劑流速,造成回油不暢通,低壓端回氣單向閥動作不靈敏,有卡頓現象,通過對系統重新抽真空,加注制冷劑,更換冷阱膨脹閥和閥芯,維修回氣單向閥,更換過濾器,進行滿載測試,在大量升華時,制冷劑也能回到水冷凝器中,堵塞問題得以解決,制冷效果明顯。

圖3 制冷機組間溫差示意圖

4 結語

在制藥生產過程中,當設備運行中出現故障或存在故障隱患時應采取糾正性的措施,其前提是故障的必要分析。對于凍干機制冷系統的常見問題,如泄漏與堵塞,要從原理上分析其根本原因,有時問題并非一個原因導致,需要進行綜合分析,對癥下藥。根據筆者多年實踐體會,平時要對制冷系統進行維護和保養,做好振動的降低、冷凍油的及時更換、過濾器的及時更換以及使用正宗的制冷劑等工作,可以最大程度的減少制冷系統問題的發生,使凍干機的“心臟”處于良好的工作狀態。

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