東娟 羅耿波 霍沛君
摘 要:文章就降膜蒸發器的損壞原因進行了分析,從材質、結構上進行了優化和改進。
關鍵詞:降膜蒸發器;降膜管;優化設計;改進
1 前言
降膜管是生產片堿的重要設備之一,國外進口的降膜管一般可用三年以上,而我們設計制造的降膜管一般生產周期為一年左右,最短的四個月,最長的一年八個月,針對這種情況,我們結合用戶讓我們修理的破損的降膜管,從原理上進行了分析,對材質、結構進行了優化設計和改進。
2 結構原理
降膜管均由兩層套管組成,外層走熔鹽,內層走堿液,兩種液體逆流進行傳熱。堿液從分配器進入每根降膜管后,受到夾套熔鹽的加熱,堿液沸騰,濃縮蒸發。然后經底部匯總管至氣液分離器進行分離。
3 降膜蒸發器損壞原因分析
3.1在降膜管檢查中,我們發現降膜管底部腐蝕情況比較嚴重,有粉末狀物質粘附在降膜管內壁,用戶介紹其使用的其它降膜管的泄漏也是發生在這一位置,所用材料為Ni99.0,相當于國產的N6,我們認為這是鎳在高溫下腐蝕引起的,N6鎳中(Ni+Co)>99.5%,(C)>0.1%,其在325℃-435℃高溫下,碳會在晶粒邊界上析出成石墨狀態,因而使鎳的機械性能變壞、發脆、韌性下降。當(C)≤0.02%時,不超過碳在鎳中的溶解度,高溫下不會有碳在晶粒邊界上析出。因此,采用N6工業純鎳作降膜管不是很適宜。
3.2 膨脹節腐蝕、破損嚴重,波形失真。
膨脹節材質為低合金鋼,夾套內熔鹽的溫度一般在在450°,低合金鋼425°長期使用的情況下,會有石墨化傾向,導致膨脹節變脆,失去補償功能,降膜管補償量不夠造成降膜管變形損壞。
3.3 分配器堿進口堿液的均勻程度對降膜管影響很大,如進液不均勻,易使降膜管內液膜太薄或形成干壁區,由于其與非干壁區溫差很大,在應力的作用下易造成降膜管變形損壞。
3.4 據用戶介紹,在片堿生產中,有時片堿濃度達不到規定要求,可以通過提高熔熔鹽溫度來實現。如熔鹽溫度過高,會引起熔鹽的分解,不但使膨脹節因補償量的增大而變形失效,也使夾套材質變形失效。用戶提供的破損的降膜管夾套材質為ST37.8/Gr1鋼管,德國的材料牌號,相當于國產的10# 鋼管,使用溫度為450°,基本已達到其允許使用溫度上限(475°),一旦超溫使用,應力值嚴重下降,從而引起降膜管的變形損壞。
3.5 設備主法蘭為板式活套法蘭,剛性較差,在高溫作用下變形、翹曲,不能保證密封性能。
4 降膜管的改進
4.1 對降膜管材質進行改進。根據現行的JB/T4756-2006 標準,300℃以上N6已無強度計算數據,在高溫下N5更為合適。因此降膜管內筒材質改為國產低碳鎳N5。
4.2 對原膨脹節進行改進。針對原膨脹節存在的問題.我們對補償量做了適當增加。膨脹節由上海永鑫波紋管公司提供,膨脹節5(0.3X5)層10波,位移保證21mm。材質由低合金鋼改為補償功能更好的不銹鋼。
4.3分配器堿進口處增加環形擋板,以提高堿液的均勻分配程度,減少干壁現象的產生。見圖1。
圖1
4.4 在熔鹽進口處增設錐形擋板,以減少熔鹽對降膜管的影響。如圖2。
圖2
4.5 走熔鹽介質的夾套材質改為不銹鋼,其使用溫度上限為700℃,彈性模量,線脹系數均較10#鋼管有較大的提高。
4.6 在夾套管外表沖壓凹槽,每隔90mm旋轉90°,槽底與內筒管間隙1.5 mm.主要用來防止降膜管夾套堵塞,同時增加熔鹽湍流,提高熱交換能力。
圖3
4.7 設備主法蘭由板式活套法蘭改為帶頸活套法蘭,增加剛性,防止變形,而影響密封性能。
4.8 在與用戶的交流溝通及降膜蒸發的成膜原理中我們知道,降膜管垂直度對成膜的均勻有較大影響,如果不垂直,堿液在管內會形成偏流,導致膜厚薄不均,甚至出現斷流的現象,從而引起降膜管的變形損壞。因此增加降膜管的技術要求,對其內筒與安裝基面提出垂直度要求。
5 結束語
雖然作設備的結構設計,但了解降膜蒸發器的工藝流程,蒸發原理,成膜條件,對其優化設計具有重要作用。同時與用戶的交流溝通,對其使用情況的了解,對其優化設計也具有重要作用。
參考文獻
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