賈華平
(天瑞集團水泥公司,河南汝州市 467500)
窯頭一般要求微負壓操作,但有的操作員認為,窯頭控制在微正壓狀態,有利于穩定火焰、穩定二次風溫、fCaO好控制,偶爾臟一點不算什么。
由于“生產緊張”或追求連續運轉,對系統漏風、預熱器結皮、窯內結圈、設備帶病運行等引起的窯內通風不足、窯頭正壓得不到及時處理,認為只要少停一次窯就是合算的。
從燒成工藝來講,長時間維持正壓操作,嚴重影響到窯內通風,影響到煤粉燃燒,增加了還原氣氛,對窯的產質量都是非常不利的,應該及時的停窯處理,不要湊合著生產。
從設備管理來講,長時間維持正壓操作,由于窯頭二次風溫度一般都在1000℃以上,甚至達到1200~1300℃,正壓時勢必造成風冷套處在高溫氧化的氛圍中,一方面使風冷套氧化變薄,另一方面造成風冷套變形。
由于窯口護鐵是靠風冷套內的冷風降溫的,風冷套氧化變形后勢必造成冷風短路,窯口護鐵得不到均勻冷卻,造成窯口護鐵和窯口筒體溫度大幅度提高,同樣處在高溫氧化氛圍中,造成護鐵的提前失效,窯口筒體變薄、喇叭口甚至裂紋。所以一定要制止窯操作人員的正壓操作。

圖1 某5000t/d線燒損嚴重的前窯口
窯頭負壓也不是越大越好,一般控制在負的50~100Pa為好。負壓靠風機形成,過大的負壓必將增加系統的電耗;負壓過大還會增加窯頭冷風的漏入,導致二次風溫降低、煤耗增加;還會增加密閉堵漏的難度。
當然,正常的負壓操作也必須搞好窯頭的密閉堵漏,特別是窯門和燃燒器周圍,現在有的公司已經搞得很好了,基本做到了窯頭不見火。

圖2 某5000t/d線的燃燒器周圍密封
窯尾密封的主要作用就是防止冷空氣進入窯尾。有些生產線為了保產量、保運轉率,在窯尾密封損壞后不愿意停窯處理,導致大量冷空氣進入,煤耗和電耗大幅度增加。
曾經有一條5000t/d窯,由于窯尾煙室沉降,導致窯尾密封石墨塊全部損壞,而為了滿足市場需求,沒有及時停窯處理,導致當月熟料標準煤耗達到140多公斤,比正常情況高了20多公斤;熟料電耗達到87度,比正常情況高了20多度。所以窯尾密封的損壞雖然沒有直接影響到窯的運行,但對系統的經濟運行影響很大,出現問題要盡快處理。
需要指出的是,就水泥生產來講,密閉堵漏是降低能耗的重要環節,不可能一勞永逸,是一項常抓不懈的工作,但在治理上卻要力求徹底。
還有一點,早期設計的5000t/d窯,在窯尾設有專門的冷卻風機,其目的是對窯尾下料溜子進行冷卻。實際上,不管我們采取什么措施,窯尾漏風都是難以徹底避免的,窯尾溜子又是耐熱鋼材質,完全能夠適應窯尾的工況,不需要專門為它設置冷卻風機。所以,后來設計的5000t/d窯,都取消了這臺風機,事實證明沒有任何問題。

圖3 某公司5000t/d熟料線的窯尾冷卻風機
有的公司,在停運了這臺風機后,感覺分解爐的燃燒惡化了,分解爐供風不足了,對取消這臺風機提出了質疑。實際上分解爐供風不足與取消這臺風機沒有直接關系,① 有可能只是一種巧合而已;② 有可能是真的受到了影響,這正好說明了這臺風機對系統漏風的影響有多大,但只要我們在用風上作適當的調整就完全能夠解決。
風速與風路的截面積有關,在一定風量的情況下,風速確實只取決于通風的截面積;但對于一定的風機及開度,風量還與風路的阻力有關,阻力除與風路的截面積有關外,還與風路的截面形狀有很強的相關性;對于特定的有流場要求的工藝設施,比如預熱器和后窯口,其流場分布就直接依賴于風路的截面形狀了,這一點不能不引起足夠的重視。
河北某公司的3000t/d窯,在2005年的一次檢修后,窯的煅燒能力急劇下降,查找了幾天也沒有找到原因。然后逐項分析這次檢修的異常變化,發現在分解爐的下錐體修補澆注料時,錐體上部的5個澆注料外凸灌入口忘了拆模板,但該外凸位于下錐體的上口,即使有外凸存在其截面積也遠大于下錐體的下口,似乎不應該對窯構成如此大的影響。
鑒于沒有找到其他的原因,便決定先停窯解決這個問題,停窯將外凸徹底打掉后,再開窯一切都歸于正常了。事后分析認為,盡管這幾個外凸沒有影響到通風截面積,但卻嚴重影響了分解爐內的流場分布。
東北某公司的5000t/d窯,在2010年投產初期,產量只能加到3000t/d左右,再加料就出現預熱器塌料、窯內竄料現象。后經設計院等多方查找原因未果,只是發現窯尾煙室的后墻澆注料給打厚了,墻面距后窯口的距離由設計的1920打成了1600,減小了320mm。
難道是這個原因?盡管減小了320mm,但其通風截面積還是遠大于其上部的分解爐下縮口。大家抱著試試看的心態,停窯將多出的澆注料打掉,沒想到再開窯后一切都正常了。事后分析認為,盡管此處不是風路上的最小截面積,不構成通風的瓶頸,但其截面積的減小還是增大了通風阻力,最終影響了分解爐下縮口的通風。
在運行過程中,很多生產線把筒體冷卻風機全部開起來,雖然理論上窯筒體的表面溫度控制在280℃以下能保持筒體較高的強度,但在實際運行中,筒體表面溫度大多在300℃以上,有的甚至達到380~390℃。
個人認為只要筒體表面溫度均勻,整體膨脹基本在設計范圍,溫度在350℃以下可不必進行冷卻,這樣既可以節電,又可以降低煤耗。但如果筒體表面出現嚴重的溫度不均勻,為了防止窯筒體出現不均勻膨脹而影響到窯的工況、引起托輪瓦發熱,應該吹風進行冷卻。
有的廠家仍然延用窯體淋水,特別是窯筒體已經燒高后的淋水,使窯胴體的膨脹對磚膨脹量的吸納作用大為減小,增加了對磚的擠壓力,為了延長磚的使用壽命,有必要取消窯胴體淋水。實際上,窯體淋水雖然能很快的補掛窯皮,但這種窯皮并不結實,好掛也好掉。

圖4 某公司3000t/d預分解窯的窯體淋水系統
窯體吹風也是這個道理,只不過是比淋水危害小點兒罷了。實際上,只要我們平時注意保護窯皮,并及時補掛窯皮,這種窯皮比通過吹風淋水強掛的窯皮要好得多。
實際上,取消了吹風淋水這個拐棍,增加了操作員平時注意補掛窯皮的責任,更能減少窯皮脫落造成的風險。所以,有的公司近幾年新建的分解窯,干脆不再設置窯筒體冷卻風機。
要準確把握好局部挖補與整段更換窯襯的界限,有的公司只看磚的厚度還可以,就舍不得更換,結果導致剛開啟窯來就又被迫停窯換磚?,F在的窯規格都比較大,多停一次窯就要損失幾十萬元,勞命傷財、很不劃算。
判斷磚該不該更換的一般原則為:磚的厚度不低于原磚厚度的60%,且磚的實際使用時間不長、未受過惡劣條件的折騰、結構未發生裂縫和排列錯亂現象,否則就需要進行更換。
有的磚表面看起來還不錯,厚度也不薄,其實在內部已發生了較大弱化、具有了過燒、斷裂、酥松、堿蝕等嚴重的缺陷,各種理化指標已經很低,不能再用了。下圖就是幾例:

圖5 變形損壞的窯磚
正確的判斷,不僅可以降低窯襯的消耗,縮短停窯時間,減少損失,而且可提高窯的運轉率,提高多種技術指標。當然,這個理說起來人人都懂,但具體執行起來,特別對于有生產成本、材料費用考核指標者來講,往往是舉棋不定,舍不得花小錢而最終花了大錢。
這里先講一個故事,它是真實的:和其他公司一樣,某萬噸線耐火磚的薄弱部位在窯口,損壞形式主要是被擠碎。為了解決這一難題,設計時還專門采取了冷卻帶縮徑(Ф6.2→Ф6.0)措施,企圖靠縮徑過渡段(長1.76m)來抵擋后部磚的推力。

圖6 某萬噸線的前窯口縮徑及過渡段圖
按設計,在窯的燒成帶,使用理化指標稍低的、每噸5000多元的鎂鐵尖晶石磚,使用壽命在1年左右;在窯口冷卻帶,使用理化指標較高的、每噸8000多元的鎂鋁尖晶石磚,但使用壽命卻只有1~2個月,一直是該窯運行的薄弱環節。分析認為,窯口磚的損壞主要是磚的高溫抗折強度不夠,便對兩種磚做了高溫抗折強度對比檢驗,結果發現“理化指標”高的鎂鋁尖晶石磚,在高溫抗折強度方面反而不如“理化指標”低的鎂鐵尖晶石磚。
便于2011年元月份大修時,在窯口試用了鎂鐵尖晶石磚,到2011年11月11日窯口掉磚挖補,運行了將近一年。這進一步證明了高溫抗折強度對窯口磚的重要性。我們的磚是在高溫狀態下使用的,為什么耐火磚廠給我們提供的“理化指標”都是常溫指標呢?
關于這個問題,我曾經請教了某國際著名的耐火材料公司,給我的回答是 “我們公司非常重視這個問題,配有高溫強度檢測設備進行抽查檢測”,而在我走進該公司以后,確實看到了放在角落里的高溫強度檢測設備,但上面放有獎狀、飯盒、水壺等雜物,看不出有使用過的痕跡,如下圖。為了不給該公司造成不良影響,已對獎狀里顯示的公司名稱作了處理。
還有一個問題需要指出,大家可以翻翻你手頭的產品樣本,幾乎所有耐火材料公司,他們給出的化學成分都不外乎SiO2、Al2O3、Fe2O3、MgO 、CaO 、ZrO2、Cr2O3等有益成分,而沒有一個提及對窯筒體有害的成分的限量。難道真的就沒有有害成分嗎?
事實上,在有的公司的產品中,不但含有Cl-等有害成分,而且還很高。比如,用在水泥窯過渡帶的抗剝落磚等,為了提高其熱震穩定性,常加入一定的ZrO2成分,ZrO2是一種成本較高的材料,這不可避免的提高了磚的生產成本。
由于鋯英石原料具有良好的惰性,抗玻璃和爐渣溶液的侵蝕力較強,所以玻璃池窯常用含鋯的耐火材料。如電熔AZS磚,含鋯量在32.5%~40.5%之間。ZrO2在玻璃溶液中的溶解度又很低,所以在玻璃池窯的廢磚中保留了較高的ZrO2成分。
據一些不可查證的內部消息,有的公司,為了降低水泥窯過渡帶磚的生產成本,在制磚時加入的不是鋯英石原料,而是玻璃池窯的廢磚,而這些廢磚中往往富集有較高的Cl-等有害成分。

窯襯砌筑好后需要妥善烘烤,烘烤時升溫不能過快、甚至必要時需要恒溫,以免產生過大的熱應力而導致磚襯開裂、剝落。
有些廠家更換窯襯后急于投料生產,常采用6~8h的快速烘窯制度,加之缺乏必要的措施來保護窯體和窯襯的安全,導致窯體及窯襯不必要的損壞。

圖8 某公司不當升溫導致的惡性事故
窯襯烘烤必須連續進行,直至完成,且要做到“慢升溫,不回頭”。為此烘烤前必須對系統設備聯動試車,還要確保供電。
控制磚的升溫速度,主要是控制磚的熱面與冷面的膨脹差值,這與導熱系數有關,另外還要考慮磚的熱面溫度與窯胴體的溫度差值,實際上是磚的膨脹量與窯胴體的膨脹量相適應的問題。否則,磚膨脹的快而窯胴體膨脹的慢,磚將受到窯筒體的擠壓,磚的膨脹力是非常大的,有可能超過磚的強度而壞磚,有可能超過窯筒體的強度壞窯筒體。
由于磚熱面的升溫膨脹在先,在磚熱面升到一定溫度后,要有一段恒溫時間,以便讓磚的熱面膨脹等一下磚的冷面膨脹和窯胴體的膨脹。在這一方面,多數廠都是照抄其他廠家在多少溫度段恒溫多長時間的規定,實際上這是很不科學的,應以窯筒體高溫段的溫升速度為判斷標準,當溫升速度快時就應該繼續恒溫一段時間,而當溫升速度已經很慢時就可以停止恒溫了,沒必要再浪費時間。
應該提醒一下,這是一張非常難得的照片。從照片上看,窯筒體不是韌性被撕裂的,而是脆性被碎裂的;這個窯筒體不像是鋼質的,而像是陶質的。遺憾的是,由于種種原因,這起事故無法做詳細的分析,但可以肯定窯筒體是鋼質的,而絕不是陶質的。下圖由奧地利奧鎂耐火材料公司的《窯筒體銹蝕》資料整編而成,僅供參考。

圖9 由奧鎂公司《窯筒體銹蝕》資料整編的參考圖
從碎裂的表象看,很可能是氯鹽在鋼材中滲透的結果,有無據可查的說法,該公司在近年為了降低成本,曾大量采用過工業廢渣配料,難保沒有有害成分,包括氯鹽。有關研究表明,氯離子對鋼材不但有“氧化反應”和“電化反應”的危害,而且可以在碳鋼中滲透,滲透多了的碳鋼就會變得很脆,很易碎裂。